长沟选煤厂煤泥水技术改造实践
2020-11-13王俊红
王俊红
(阳泉煤业(集团)股份有限公司 选煤质量管理中心, 山西 阳泉 045000)
长沟选煤厂隶属于阳泉煤业(集团)有限责任公司,年处理原煤90 万t 属矿井型选煤厂,开采15号煤层,煤种为无烟煤。矿井毛煤(≤300 mm)输送至选煤厂201 皮带机,经原煤分级筛筛分,90~13 mm级块煤采用重介? 槽分选,-13 mm 末煤直接作为筛选产品,重介浅槽分选出块煤和矸石,经25 mm 分级后出洗中块和小块两种产品,脱泥进入煤泥桶,经旋流器溢流入浓缩池,粗煤泥进入高频筛。-0.25 mm级细煤泥通过转排池进入浓缩池。洗选块炭煤泥水使用斗子捞坑水力分级,用1 台周边辊轮耙式浓缩机进行煤泥水浓缩,底流由箱式压滤机压成煤饼作为商品煤进行销售。
现在国家清晰认识到环境污染问题的严重性,我国以煤炭为主要能源产能,每新建一处矿井都要完善选煤厂基础建设,洗选不同品种煤炭要耗费大量的水资源,如果在脱水、浓缩、压滤机械落后情况下,煤泥水澄清效率是很低的,进行外排会造成严重的生态污染。市场在不断变化,客户对煤泥需求量增大,要求指标也很苛刻,技术小组经过反反复复调查,从脱水机械得出现使用的18m周边轮辊耙式浓缩机严重制约了煤泥水底流产物和澄清水浓度,无法完全处理高灰细泥矿物。按照《集团公司商品煤质数量指标考核标准》要求,煤泥Mt≤23%,化验煤泥Mt在26.7%左右,入料质量浓度达87 g/L。由于耙式浓缩机智能化程度低,在生产过程导致煤泥堆积,耙架受较大阻力,冬季轨道结冰会导致辊轮打滑,导致耙架停止,如不安装热继电器会烧坏电动机,如遇到维修时间长,会影响井下工作面生产,造成毛煤顶仓,给矿方造成一定经济损失。
1 改造前存在的问题
在浓缩生产当中,技术人员以浓缩底流、溢流作为评定指标,溢流浓度变高,底流浓度低,则浓缩效率变低,高灰细泥物占产率高,在浓缩过程中很容易变成黏结团状物,给压滤设备管件路口造成堵塞。浓缩底流煤泥筛分数据见表1,周边耙式浓缩机实际数值见表2。
表1 18m浓缩底流筛分资料
表2 周边耙式浓缩机实际数值
从表1 看出,18m周边传动浓缩底流物料灰分为39.88%,因压滤后滤饼水分高(27%~31%),小于0.045 mm 级高灰细泥占64.82%,所含细黏土类矿物质含量多,极易黏结成团,在装车过程中易堵塞仓门口。严重影响后续设备处理能力,细泥跑到粗泥物中,在循环水系统中产生大量积聚,洗水浓度高,严重制约了洗水闭路循环系统,污染品种煤指标[1]。其中大于0.045 mm 级累计产率达35.18%,灰分为16.01%,可单独作煤泥销售。
从表2 中看出,浓缩效率偏低,只占40%,底流固体回收率也不高,只占64.2%。
溢流产率:ro=100-72.83%=27.17%
2 实施方案
经过选煤技术组人员大量实验证明,最终确定选用GXN-18 浓缩机高效浓缩机。在相同的条件下,高效浓缩机处理能力比普通浓缩机处理能力提高约3 倍。斗子捞坑溢流进入高效浓缩机,浓缩底流进入沉降式离心脱水机回收粗煤泥,并将粗煤泥掺入末煤产品当中,浓缩溢流进入厢式压滤机脱水后将高灰细泥物变成煤饼,压滤水进入循环水系统继续使用[2-5]。
3 改造后回收粗煤泥小筛分试验结果(见表3)
表3 改造后浓缩煤泥小筛分试验数据
从表3 看出,改造后基本全部回收了浓缩机底流大于0.045 mm 级物料和少部分中于0.045 mm 粒级高灰细泥产物。降低了后续工艺设备机械运行负荷,基本回收了浓充分回收了细煤泥,煤泥水实现了良性循环,提高末煤产率和分选精度,缩底流中粗级物料,掺入到筛选末煤当中,可提高品种煤销量。
比工艺改造后,底流产率和溢流产率回归到了正常数值,底流产率由改造前72.83%隆至改造后34.90%,溢流产率由27.17%增至65.10%。溢流浓度俞低愈好,底流浓度愈高愈好,溢流浓度由改造前的4.1%降至改造后1.2%;底流浓度由20.17%增至44.71%。浓缩效率和底流固体回收率愈高愈好,浓缩效率由41.0%增至68.8%;底流固体回收率由64.2%增至96.2%,改造后充分得到了稠煤浆,有效回收了高灰细泥矿物。
表4 工艺技术指标对比
从表4 看出,新增粗煤泥灰分为21.27%,末煤指标灰分波动范围在20%~26%之间,掺入到末煤中进行外卖销售。压滤高灰细泥煤饼灰分由38.27%增至50.61%,水分由26.6%降至21.3%,洗水质量浓度由18 g/L 降至6 g/L,明显下降,效果明显好转。
4 经济效益
经过工艺改造,粗煤泥产量增加,掺入到末煤,使得末煤每个月多销售1062 t,依照市场末煤销价每吨425 元,末煤增加效益为:1062×12×425=5416200 元。
煤饼水分下降了5.3%,下降一个百分点煤饼提高5 元销价,每吨煤饼多卖26.5 元,煤饼每月销售2175 t,煤饼增加效益为:26.5×2175×12=69.2 万元。
循环水浓度<10 g/L,清水补加量减少1.05 万t,每吨生产用水8.15 元,全年节水开资减少8.6 万元。
随着选煤机械科技化不断更新,高效浓缩机可以有效把水和煤泥混合物澄清、浓缩,分成固体含量很大的沉淀物和含固量很小的澄清水,达到澄清水和回收高灰细泥作用,减少补加清水用量,节约水资源,实现洗水闭路循环,有效减少煤泥水外排,避免污染环境,而且能提高产品质量,为“阳优煤”品牌打开了市场竞争之路。