仪长线塞巴原油顺序输送及加工效益分析
2020-11-06吴卫兵中韩武汉石油化工有限公司湖北武汉430082
吴卫兵(中韩(武汉)石油化工有限公司,湖北 武汉 430082)
0 引言
为了满足炼油企业对原油的差异化需求,2019年9月在总部和管道公司支持下,仪长线进行了低硫塞巴原油顺序输送试验。2019年10月30日,塞巴原油进常减压装置掺炼,11月7日掺炼完成。此次,原油顺序输送,为我公司后续实现差异化采购原油、降本增效打下良好基础。
1 塞巴原油顺序输送过程
仪长线于2019年9月24日09:10开始顺序输送塞巴原油,按日输量5.4万吨/天测算油头到达各站点时间,(具体时间节点见表1),分别于大治站和武汉站通过化验分析数据进行监测。
大冶站采样:油头到达时间前后8小时每2小时采样1次,共计采样5次,油尾到达时间前后8小时每2小时采样1次,共计采样5次。
武汉站采样:油头到达时间前后8小时每小时采样1次,共计采样9次,油尾到达时间前后8小时每小时采样1次,共计采样9次:分析结果如表2:
表2 2019年9月30日武汉站原油采样分析结果
根据采样分析结果及在线密度监测,104#原油罐于2019年9月29日12:40开始收油,9月30日13:10停止收油。收油总量约2.2万吨,混油约0.2万吨。
2 塞巴原油评价
2019年10月1日对进104#罐塞巴原油采样进行采样分析,取得此次实际管输塞巴原油评价数据(见表3),其密度(20℃)是866kg/m3,酸值0.881mgKOH/g,K值11.6,属中质低硫中间基原油。
塞巴原油180℃前的收率16.9%,350℃前的收率47.9%,500℃前馏出率74.9%。塞巴原油每10℃馏份收率见表4。
表3 原油性质对比表
表4 塞巴原油每10℃馏分收率%(质量分数)
3 装置生产影响及加工效益分析
3.1 装置生产影响分析
根据装置实际生产情况,生产管理部实施塞巴原油与管输原油掺炼的加工方案。(塞巴原油贮罐液位变化曲线见图1)2019年10月30日10:00开始掺炼,掺炼量50t/h,两套常减压装置总进料按995t/h控制。11月1日10:00至11月4日8:00停止掺炼,11月4日再次掺炼,掺炼量提至70t/h,9日14:00塞巴原油掺炼完成。
分析原油评价数据,塞巴原油比仪长管输原油轻,石脑油收率偏高。如果掺炼量过大,会引起初馏塔、常压塔顶压力上升,塔顶产品回流温度上升,乙烯料流量增加,机泵负荷增加等生产波动。
根据可能存在的风险,制定生产应对措施:
图1 塞巴原油贮罐液位变化曲线
(1)加强塞巴原油切水及原油罐维温加热工作,104#原油罐温按25~35℃控制。
(2)由于塔顶负荷增加,增加对两套常减压装置分馏塔顶V106、V107、V108、D1002、D1003、D1004切水,分析切水中的铁离子含量,加强对设备及管线的腐蚀监控。
此次,塞巴原油掺炼比控制在5%~7%,生产平稳,对两套常减压装置生产无明显影响。
3.2 PIMS模型介绍
PIMS软件是由AspenTech公司开发的用于辅助企业进行科学管理的一种数学模型。PIMS(Process Industry Modeling System)是利用线性规划(LP)求线性目标函数在线性约束条件下的最大值或最小值的问题,目的是在一定条件下,合理安排资源,使经济效益最大化。决策变量、约束条件、目标函数是线性规划的三要素。中韩石化炼油企业级PIMS模型包含有两套蒸馏装置,装置有6套生产方案,相应原油切割表,供不同生产方案下使用。其中1#蒸馏装置有2套生产方案,2#蒸馏装置有4套生产方案。每1套生产方案在石脑油/航煤、常三/减一、减二/减三和蜡油/渣油之间设置了悬摆。PIMS模型目前应用于月、季和年计划的编制;生产方案优化测算;进口原油选择排序;根据装置停车情况,测算装置最优停车顺序和开车顺序;根据现有装置情况,测算生产瓶颈;根据现有装置情况,测算规划中装置的效益情况等。
3.3 测算分析
3.3.1 方案设定
CASE1(基础):按照2019年11月仪长管道原油比例,月度原油加工量69.22万吨,汽油、航煤、柴油生产按配置计划完成。
CASE2:在CASE1基础上,原油加工量66.72万吨,其中仪长管道原油66.72万吨,掺炼塞巴原油2.5万吨。
3.3.2 测算分析
分析两个方案的PIMS测算结果:掺炼塞巴原油后,全月焦化装置处理量17.77万吨,比基础方案减少0.13万吨;两套催化装置处理量18.07万吨,比基础方案减少0.04万吨;加氢裂化装置处理量15.00万吨,前后持平。掺炼塞巴原油方案,全月生产汽油15.86万吨,与基础方案产量一致;航煤8.80万吨,比基础方案增加0.03万吨;柴油22.10万吨,与基础方案产量一致。化工轻油11.24万吨,增加0.03万吨。生产硫磺0.46万吨,减少0.01万吨;石油焦5.19万吨,减少0.04万吨。通过掺炼塞巴原油常减压装置全月石脑油收率增加0.16%, 常一线收率增加0.08%,直馏柴油收率增加0.26%,直馏蜡油收率下降0.18%,渣油收率下降0.33%(常减压装置侧线收率变化见表5)。
表5常减压装置掺炼前后收率变化对比
2019年9月采购塞巴原油价3257.70元/吨(不含税,下同)低于11月管输原油价3358.68元/吨。产品价格92#车用汽油(Ⅵ)4976.70元/吨,95#车用汽油(Ⅵ) 5379.00元/吨、航煤4309.70元/吨、0#柴油(Ⅵ)4385.00元/吨、乙烯料3718.00元/吨。
全月加工管输原油的原料油成本220584.243万元,实现销售收入261135.203万元,扣除动力费用、固定费用及设备折旧,实现利润20426.550万元。
掺炼塞巴原油的原料油成本220216.81万元,实现销售收入261290.43万元,扣除动力费用、固定费用及设备折旧,实现利润20977.7万元。掺炼塞巴原油降低了原油采购成本,提高轻质油收率,增加益效551万元。
4 结语
(1)利用原油管道顺序输送单品种原油,可根据企业不同需求,实现原油差异化采购,满足企业生产需求,降低采购成本。此次,塞巴原油顺序输送,打通原油管输流程,为下一步原油优选,创造了条件。
(2) 2019年高低硫原油价差收窄,总体来说,低硫中重质原油的加工效益更优,但由于各品种原油的性质及市场价格变化较大,根据当期原油价格,做好效益测算分析,采购高性价比原油,是企业提升效益的有效手段。
(3) PIMS软件是炼油企业做好生产优化的工具,要求根据各企业生产实际情况及不同测算要求,做好模型的维护及校核,提高测算准确性。