700 MW燃煤电厂含氨氮废水处理技术应用分析
2020-11-06邵华
邵 华
(广东省能源集团有限公司珠海发电厂,广东 珠海 519050)
0 引 言
某700 MW燃煤电厂废水排放面临的主要环保风险是氨氮超标。凝结水精处理系统再生时,将产生含氨氮浓度较高的废水,这部分废水直接排放或者与其他工业废水混合稀释后排放,都易导致外排废水中氨氮浓度超过排放标准15 mg/L。为彻底杜绝环保隐患,该厂进行了含氨氮废水的处理研究[1],以实现氨氮达标排放、废水综合利用的目标。
1 项目概况
某电厂2台700 MW火力发电机组,分别于2000年4月和2001年2月投入商业运行。该厂凝结水精处理系统的高速混床采用除盐水稀释的高纯盐酸、氢氧化钠进行再生。阳树脂再生废水中含有大量的Cl-、NH4+,少量的硬度离子及铁的腐蚀产物;阴树脂再生废水中含有大量的Na+及少量的硬度离子;二者混合后成为主要含氯化钠和氨氮的再生废水,再生废水量约为2 000 m3/月。
1.1 原精处理再生废水处理工艺
电厂精处理再生废水原设计采用中和法进行处理,如图1所示。精处理再生废水首先收集在中和池内,用喷射器加入酸或碱,并通过鼓风充分混和。当pH值调整到6~9后,排至大海。该工艺仅解决了废水酸碱度的问题,未考虑存在氨氮超标的风险。
图1 精处理再生废水原设计处理工艺
1.2 精处理再生废水和电厂渣水水质
1.2.1精处理再生废水水质
精处理再生废水水质见表1、表2。
表1 中和池精处理再生废水水质
表2 中和池精处理再生废水水质连续监测情况
由表1、表2可以看出,精处理再生废水中Ca2+、Mg2+等离子含量较低,电导率、Cl-含量和氨氮含量波动较大。电导率在2 660~22 800 μS/cm范围内;Cl-含量在940~5 100 mg/L范围内;氨氮含量波动范围为2.4~510 mg/L,波动幅度极大。
据统计,电厂锅炉系统全年因炉水加氨处理,需消耗25%的浓氨水约40 t。不考虑氨逃逸损失,这些氨最终进入精处理再生高盐废水中,全年水量约为24 000 t(每月约2 000 t),因而算出该废水氨氮含量平均为312 mg/L。运行试验表明,氨在凝汽器和除氧器中的损失率约为20%~30%。据此,推算出电厂精处理废水氨氮含量平均约为230~ 250 mg/L。
1.2.2 电厂渣水水质
分别取1号、2号捞渣机溢流池中的渣水进行监测,渣水水质指标见表3。
表3 电厂1号、2号捞渣机溢流池中的渣水水质指标
从表3知,电厂渣水水质较为稳定,电导率在3 530~4 650 μS/cm范围内,氨氮含量变化较小为3.65~6.05 mg/L,COD 含量仅为4.4~10.2 mg/L。
2 含氨氮再生废水处理方案对比选择
2.1 脱气膜技术
脱气膜技术是一种利用微孔疏水性膜将气、液两相分隔开来,并为气、液两相间的传质提供接触面积的新型高效膜分离技术,可用于水溶液中挥发性、反应性溶质如 NH3、CO2、SO2等的脱除[2]。
2.2 电解制氯技术
由于电厂精处理再生废水具有结垢离子极少,氯化钠含量高的特点,因此,可以采用电解原理去除氨氮。一方面,在电极表面直接进行氨氮氧化降解过程;另一方面,电解过程中,水中的氯离子会在阳极发生反应,生成氧化性很强的活性氯(C12,HClO,ClO-等),活性氯再与氨氮反应,去除废水中的氨氮。因此,可通过电化学作用去除全部氨氮,同时可充分利用其中的Cl-资源来制取品质合格的次氯酸钠[3]。
2.3 渣水吹脱综合利用方案
吸附法是去除废水中氨氮的一种常见方法,具有工艺简单、效果稳定、操作方便、成本较低的特点。目前常用的吸附剂有活性氧化铝、废石、活性炭和炉渣等。炉渣是燃煤锅炉煤炭燃烧后的融熔产物,含有二氧化硅和大量镁、钙、铝、铁等的碱性氧化物以及吸附能力较强的残炭,其化学组成见表4;同时,炉渣还具有结构疏松,表面及内部孔隙极多等特点,因而可用作吸附剂来吸附废水中的氨氮、COD等污染物。由于炉渣是燃煤电厂生产过程中产量很大的副产物,十分廉价易得,用它来吸附废水中的氨氮后综合利用,无二次污染产生,可以达到“以废治废”的效果[4-5]。
表4 炉渣化学成分
研究表明,影响炉渣吸附氨氮效果的主要因素有炉渣化学组分、炉渣量、废水 pH、温度和吸附时间等。炉渣化学组分中,SiO2及Al2O3等活性物含量越高,越有利于氨氮的吸附;炉渣量越多,提供的吸附活性点位越多,吸附氨氮越多。
2.4 工艺方案比较
对脱气膜技术、电解制氯技术、渣水吹脱综合利用3种处理工艺进行比较,比较结果见表5。
表5精处理含氨氮废水处理方案比较
从表5对比结果可知,渣水吹脱综合利用方案工程改造量小,操作简单,投资和运行成本最低。因此,选定此工艺方案。
3 渣水吹脱综合利用
3.1 渣水吹脱可行性试验验证
按渣水吹脱综合利用方案,进行精处理再生含氨氮废水灰渣吸附和氨氮吹脱试验验证。
3.1.1 灰渣吸附试验
将电厂多次精处理再生废水水样混匀,得到混合后的水样总计10 L。测得混合水样pH为12.06,氨氮含量为197 mg/L。取上述水样各1 L分别置于3个烧杯中,均调节pH 至9.5,随后依次加入从电厂取来的湿渣[1]20 g、50 g 和 100 g;水浴加热保持温度 45 ℃,吸附时间为3 h。试验结束后,所得试验结果见表6。
从表6可以看出,灰渣对氨氮有一定的吸附去除效果,氨氮去除率约为25%~30%。但是在该试验条件下,氨氮去除率随着灰渣量的加大几乎没有上升。
表6 精处理含氨氮废水灰渣吸附试验结果
3.1.2 氨氮吹脱试验
氨氮吹脱试验装置由曝气鼓风机、可调节流量的转子流量计、恒温水浴锅、容积为2 L 的烧杯及圆盘曝气头等主要设备组成。试验时,取 2 L混合水样置于烧杯中,通过水浴加热控制温度为 45 ℃,曝气流量控制为 30 L/min;吹脱过程中每隔 15 min 取样一次分析测定氨氮。试验结果如图2所示。
从图2可以看出,随着吹脱时间的增加,氨氮含量逐步下降。吹脱时间为30 min,此时气液比为450,废水氨氮含量降至 92 mg/L,氨氮去除率为53.5%;至吹脱时间90 min 时,氨氮含量降至30 mg/L;吹脱 2.5 h 后,废水氨氮含量降至 11.4 mg/L,满足排放标准15 mg/L。上述灰渣吸附和氨氮吹脱试验结果表明,精处理再生废水渣水吹脱综合利用方案成熟可行,可实现废水氨氮达标排放。
3.2 含氨氮再生废水渣水吹脱综合利用工艺
3.2.1 渣水吹脱综合利用工艺流程
精处理再生废水渣水吹脱综合利用工艺流程如图3所示。
图3 精处理再生废水渣水吹脱综合利用工艺流程
精处理再生废水直接用泵输送至新建的均质调节池,进行水质、水量调节,减小废水pH 和氨氮含量波动(据监测,废水pH 通常可达11.5 以上)。调节池容积为400 m3(两座),废水平均停留时间可达14天。调节池出水进入氨氮吹脱塔中进行吹脱,使其氨氮含量降至100 mg/L 以下。经过吹脱的含氨氮废水被泵至捞渣机补水处,再与除灰水箱的来水混合,在渣水系统的内部循环。在冲渣过程中,废水中的一部分氨氮被灰渣吸附,另一部分被渣水带走,收集至1号、2号普通废水池和1号酸碱废水池,经工业废水系统处理后进入工业废水清水池,大部分仍回用至渣水系统。其余一部分回用至脱硫和煤场冲洗系统,剩余的废水作为末端废水,与脱硫废水一起排入2号酸碱废水池。由于脱硫废水氨氮含量极低,经混合后可确保氨氮达标排放。在2号酸碱废水池出口安装氨氮在线监测仪,实时监测外排废水中氨氮浓度。经吹脱塔吹脱的含氨废气采用吸收塔吸收,并选择质量分数15%的稀磷酸作为吸收液;经吸收后的尾气安全排放。吸收液吸收氨气形成的铵盐可作为肥料用于厂区绿化。
3.2.2 氨氮废水循环吹脱工艺流程
氨氮废水循环吹脱工艺流程如图4。
图4 氨氮废水循环吹脱工艺流程图
由图4可以看出,空气的循环同废水的传输过程是相反的。风机和吸附塔循环泵启动后,均质调节池中的含氨氮废水输送至2号吹脱塔内,含氨氮废水首先经过吹脱塔内的喷头,在喷头的扩散喷洒作用下喷洒到2号吹脱塔内,再经过塔内填料的分流扩散作用,极大地扩大了流动的空气和废水之间的接触面积,使得含氨氮废水内的大部分铵离子变为氨气,在2号吹脱塔内被吹离出废水。吹离了大部分铵离子的废水,在2号吹脱塔塔底汇集,达到一定液位高度后,通过2号塔输送泵输送至1号吹脱塔。废水在1号吹脱塔内经过同2号吹脱塔相似的处理,使得废水内绝大部分的铵离子已经变为氨气从废水中吹离。
3.2.3 渣水吹脱综合利用的主要系统
渣水吹脱综合利用主要包括如下系统。
1)均质调节系统:均质调节池400 m3,两座,可容纳14天的再生废水量,待水质均匀后通过废水泵输送至吹脱塔。
2)加药系统:为保证系统的处理效果,提高氨氮的脱除效率,需要调节废水pH至11.5以上。本系统用隔膜计量泵把碱液加入混合器中,能够做到精准加药。
3)吹脱系统:采用两级吹脱工艺,吹脱塔内部填充聚丙烯拉西环填料,每级吹脱效率可达80%以上,两级综合吹脱效率可达95%以上。根据现场实测数据,入口氨氮为302 mg/L,出口氨氮为0.6 mg/L,去除效率超过99%。
4)吸附系统:采用磷酸作为吸附剂,吹脱塔内吹离的氨气在吸附塔内最终生成磷酸铵,用于厂区内绿化灌溉。
3.2.4 渣水吹脱综合利用工艺优点
1)去除率高,在理想条件下,效率可以达到99%,日常可保持在90%以上。根据2019年2月26日现场实测数据,入口氨氮为302 mg/L,出口氨氮为0.6 mg/L,去除效率达99.8%。
2)封闭循环系统,空气在两级吹脱塔和吸收塔内形成循环,有效地避免了氨气外排造成的异味和污染等。
3)处理后的废水回收作为冲灰渣水,节约水资源。
4)氨气通过磷酸吸收后生成铵盐,与生活废水混合后可用于园林绿化灌溉。
5)由于设备运转和化学反应会引起温度升高,采用循环方式具有一定节能效果。
4 结 语
含氨氮废水经渣水吹脱工艺处理后,出水回收用于冲灰渣,可节约生水用量约24 000 t/年,节省费用1.44万元。系统产生的铵盐可用于厂内园林绿化灌溉,每年产生铵盐约40 t,节约氨肥成本 8万元。系统的投运可有效避免废水外排带来的环保风险,避免氨气逃逸对环境造成的异味和二次污染。 此次改造可降低电厂的环保压力、改善当地的水环境质量,环保效益显著。