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关于脱硫吸收塔脱硫效率低的原因分析

2020-11-03康宁

经济技术协作信息 2020年31期
关键词:循环泵磨机石灰石

◎康宁

大唐巩义发电有限责任公司1号机组为660MW超超临界燃煤机组,烟气脱硫装置采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺(以下简称FGD),在设计煤种、锅炉BMCR工况、处理100%烟气量条件下保证脱硫装置入口SO2浓度≤4098mg/m3(标态、干基、6%O2)时,脱硫装置出口SO2浓度≤35mg/m3(标态、干基、6%O2),脱硫效率≥99.15%。

自2020年3月5号启机以来,出现脱硫效率偏低的状况,相比以往,相同的工况和入口SO2浓度下,需要多开两台浆液循环泵,使脱硫系统运行成本显著增加,同时影响机组带高负荷运行。

由于机组仍在运行中,主要从以下方面进行检查分析:(1)二氧化硫在线测量仪表(CEMS)检查,具体表现为在线测量仪表失真会使测量结果不真实,不能准确反映烟道内SO2浓度值,导致脱硫效率偏离正常值。检查结果发现在线仪表实测净烟气中SO2含量为27 mg/m3,折算后上传至国家环保中心的数值为29.6 mg/m3,现场实际测量发现净烟气中SO2含量为14 mg/m3,折算后为15.5 mg/m3,偏差14.1 mg/m3,误差较大。(2)石灰石品质化验分析,石灰石化验结果如下:CaO含量为52.91%,MgO含量为0.45%,满足石灰石CaO含量≥50.4%,MgO含量≤1.2%的要求。(3)湿磨机碾磨后石灰石浆液化验分析,石灰石浆液中石灰石粒径较大(过筛率31.34%,325目),远小于90%通过325目筛的设计要求。石灰石粒径越大,其表面积越小,吸收速率越慢,浆液活性降低。(4)液气比/气液流场对1号机脱硫效率影响分析。

5台浆液循环泵运行电流和出口压力与2019年12月份工况对比如下:

?

循环泵电流和出口压力均出现了不同程度的变化,电流下降则证明输送至喷淋层的浆液流量下降,吸收塔的Ca/S和液气比均有所下降。

由于机组在运行状态,仅能对检查出来问题的(1)、(3)项进行改进,第(4)项需待机组停运后开塔检查。

2020年4月底,机组停运,对吸收塔进行开塔检查,检查情况如下:

1.吸收塔底部石膏淤积情况:A、D、E循环泵下部堆积石膏较少,堆积石膏未达到循环泵入口滤网底部;B、C循环泵入口滤网被石膏堵塞严重,B循环泵底部滤网已被全部堵死,C循环泵底部滤网及正面滤网均被堆积,正面滤网被堵塞有300mm高,堵塞最为严重。经查询设计资料并计算,循环泵滤网通流面积与循环泵入口管道横截面积比值为3.5,通流面积比值应介于3.5-4之间,由于原始设计裕度太小,在循环泵滤网发生部分堵塞时,滤网通流面积已无法满足循环泵需求,进而影响循环泵吸入流量。在底部石膏中同时发现了部分颗粒度在3mm左右未磨碎的石子,这部分石子既加速管道磨损,同时也容易堵塞管道,对设备危害极大,同时也容易在吸收塔塔底堆积。

2.湍流层检查情况:吸收塔内原烟气与喷淋层之间加装一层湍流层,使进入塔内的原烟气均匀进入喷淋层,可有效提升脱硫效率。湍流层检查无问题,零部件无缺失。

3.喷淋层检查情况:喷淋层管道及喷嘴未发生脱落及断裂现象,在对管道及喷嘴是否堵塞进行检查时,发现B、C、D层喷嘴及管道存在不同程度的堵塞现象,如下表:

?

每层喷淋层共计216个喷嘴,B、C、D层堵塞比例已经较大。对堵塞部位进行开天窗用水冲洗疏通,发现堵塞堵塞原因如下:1.塔壁防腐鳞片脱落,进入喷嘴和支管,造成喷淋支管和喷嘴堵塞。2.喷淋支管内残留未磨碎的石灰石颗粒和石子,大颗粒石灰石和石子在管道内沉淀堵塞。

至此,吸收塔脱硫效率不合格的原因已彻底找到,主要原因为:(1)磨机制出浆液细度不合格;(2)CEMS在线监测仪表有偏差;(3)浆液循环泵入口滤网堵塞;(4)喷淋层管道及喷嘴堵塞。

下一步主要针对性改进措施:1.磨机电流长期偏低,磨机内部钢球量不足,磨机内部大钢球数量缺少,导致进入磨机内部石灰石研磨不足,石灰石浆液细度不满足系统使用要求,按照每添加一吨钢球,磨机电流升高1A的估算方法,逐步将磨机电流调整到设计值。2.由热工人员对测量不准的CEMS在线监测仪表进行校准,缩小测量误差。3.加强浆液循环泵停泵后的反冲洗工作,利用泵内管道的压力将循环泵滤网处的石膏冲走;加强吸收塔脱水工作,降低吸收塔运行密度,低密度运行,可有效降低石膏在吸收塔底部沉积量。4.吸收塔内防腐鳞片脱落后经过浆液循环泵进入喷淋层,经检查,循环泵滤网四周与吸收塔塔壁之间有30mm宽的缝隙,喷淋层堵塞杂物大多从此部位进入,计划采购与吸收塔滤网同材质的1.4529不锈钢板材,焊接在滤网缝隙处。5.在吸收塔内壁每层喷淋层处增加一圈宽度为300mm的提效环,可有效减少烟气在吸收塔塔壁部位的逃逸现象,增加烟气与喷淋层浆液的接触时间,有效降低吸收塔出口净烟气中SO2含量。

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