某型发动机尾喷管漏油故障分析
2020-10-27鄢骏王海勇郑益民
鄢骏 王海勇 郑益民
摘 要:本文介绍了某型发动机尾喷管漏油故障现象,根据滑油系统工作流程,建立漏油故障树,对尾喷管漏油故障原因进行逐层剖析,并结合相关检查和试验手段对尾喷管漏油故障展开详细的分析,最终查明漏油原因。针对故障原因,采取了相应的纠正措施,经过试验验证排除了故障。
关键词:发动机;漏油;故障分析
中图分类号:V235.12 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2020)10-0120-04
0 引言
滑油系统是航空发动机的重要工作系统,为发现发动机转动部件提供必需的润滑和冷却,是发动机正常运转的重要保证[1],发动机的滑油泄漏在发动机外场故障中占有相当大比例,往往造成直升机停飞,影响出勤率。某型发动机(以下简称发动机)在某次试飞任务结束后,出现尾喷管漏油故障。本文介绍了该发动机尾喷管滑油泄漏的故障现象,根据滑油系统工作流程,建立了滑油泄漏故障树,并结合相关检查和试验验证手段对漏油问题展开了详细的分析,最终确认了滑油泄漏的原因。在采取了纠正措施后,故障得以排除。
1 故障现象
某型发动机在某次飞行任务结束后,推入机库静置3h后,发现尾喷管处有大量滑油泄漏(如图1)。查阅了发动机参数,发动机运转过程中,滑油压力、滑油温度等参数均正常,也未见滑油泄漏迹象。问题发生后,通过孔探仪检查,未发现发动机流道存在滑油痕迹(如图2)。
2现场排查情况
问题发生后进行了现场排查,主要是进行了发参数据分析、外观检查以及内部流道检查,情况如下:
2.1发参数据分析
查阅了发动机漏油当日及前一段时间的发参数据,并选取了近似状态点的滑油系统参数进行了对比(见表1),可见各项参数均正常,且随着试飞工作进行,未有明显变化。
2.2外观检查
对发动机外观可视部分进行了详细检查:
(1)外部管路、附件结合面及各个漏油口接头,未见异常;
(2)所有滑油外部管路的接頭进行紧固检查,未见松动;
(3)尾喷管主流道未见漏油痕迹;
(4)尾喷管下方有明显滑油泄漏,轴承座下方有明显滑油挂滴,但未见滑油高温烧结的情况;
(5)对发动机全部回油滤网以及磁性屑末检测信号器进行了检查,未见异物,发现C腔后回油滤密封胶圈目视存在明显变形;
(6)拆掉C腔后封严盖板,目视检查密封胶圈未损坏,但存在明显变形,且C腔内积油明显偏多(外场条件所限无法收集)。
2.3内部流道检查
通过孔探仪对发动机内部主燃气流道进行了详细检查,从发动机进气道、压气机、燃烧室以及涡轮流道均未发现滑油泄漏痕迹(如图2所示)。
3 故障分析
3.1 问题定位
根据现场排查情况可以看出发动机滑油参数正常,各回油滤网及磁堵干净无异物,尾喷管泄漏的滑油应来自于C腔泄漏。
3.2 故障树分析
现以发动机尾喷管滑油泄漏为顶事件,开展了故障树分析[2-7](如图3),共梳理出主流道滑油泄漏、C腔石墨密封损坏、C腔回油滤网堵塞等共9个底事件,并针对所有的底事件进行逐一分析排查。
3.3排故工作及分析
3.3.1主流道滑油泄漏
通过内部孔探仪检查情况来看,从发动机进口、压气机流道、燃烧室以及涡轮流道,均未发现滑油泄漏痕迹,且从尾喷管目视检查情况来看,动力涡轮叶片上也未见滑油泄漏痕迹,据此可以排除滑油来自主燃气流道的可能性,即排除了故障树中X1出现的可能。
3.3.2石墨封严损坏
C腔前端密封是靠石墨封严环进行密封,属于动密封,如石墨环损坏,则发动机运转过程中,必然有滑油泄漏到动力涡轮的流道内,从故障当日试车情况来看,发动机在运转、停车过程中,均未发现有漏油冒烟的现象,故可排除C腔石墨密封装置损坏的可能性,即排除了故障树中X2出现的可能。
X1-主流道滑油泄漏;X2-C腔石墨密封损坏;X3-C腔后盖板密封胶圈损伤;X4-C腔轴承座裂纹;X5-C腔管路密封不良;X6-C腔回油滤密封不良;X7-C腔回油滤堵塞;X8-滑油泵回油能力差;X9-B腔漏油口滑油泄漏
3.3.3 C腔后盖板封严胶圈损坏
分下C腔后盖板及其密封胶圈,目视情况来看,该处的密封胶圈未发现有切边、缺块的情况,但存在变形,返厂后对该密封胶圈重新进行了尺寸和材料复查。
对换下的C腔后盖板处的密封胶圈(如图4)进行了尺寸计量,由于C腔轴承座和C腔后封严盖板无法测量,故压缩率计算时采用设计值,详见表2,通过测量的胶圈截面直径显示,胶圈存在变形,从压缩率计算情况来看,密封胶圈最小压缩量为16.5%,低于设计要求,其余均在要求范围内。
对该件实物进行了红外光谱分析,通过与氟橡胶的红外图谱比对,二者的吸收峰位置基本一致,均为氟橡胶的特征吸收峰,据此可判断密封胶圈材料为氟橡胶,符合设计要求。
通过实物复查可以看出,密封胶圈材料均符合要求,但胶圈存在变形,且最小压缩量不满足要求,故暂无法排除C腔后盖板密封胶圈变形造成密封不良的可能性,即无法排除故障树中X3出现的可能。
3.3.4 C腔轴承座裂纹
现场进行目视检查,未发现轴承座存在裂纹,此外结合考虑内部余油未持续泄漏,且地面运转试验时,未发现滑油泄漏,故可排除动力涡轮轴承座裂纹的可能性,即排除了故障树中X4出现的可能。
3.3.5 C腔滑油管路密封不良
C腔共有3根外部管路从排气机匣支板内引出,参与C腔的供回油,分别为前回油管、后回油管以及供油管,故障发生后对外部管接头及盖板位置进行了目视检查,均未发现滑油泄漏痕迹,另外对管路连接处进行了检查,未发现松动及滑油挂滴。由此可以排除C腔供回油管接头密封不良的可能性,即排除了故障树中X5出现的可能。
3.3.6 C腔回油滤密封不良
C腔回油共设置有2个回油滤,分布为前回油滤和后回油滤,从对分解下来的C腔各回油滤胶圈目视检查来看,C前、C后回油滤胶圈目视检查正常,无缺口,但C腔后回油滤胶圈则存在明显变形,据此重点对C腔后回油滤胶圈开展了排查,对换下的实物进行尺寸测量,详见表3,结果显示,C腔后回油滤胶圈变形明显,压缩率不满足最低压缩率要求,如表3所示。
通过对装机的密封胶圈材料进行出厂材料复查,发现该装机胶圈材料实际为丁腈橡胶5080,而实际要求已将材料由丁腈橡胶5080改为氟橡胶F275,厂家未贯彻更改,且丁腈橡胶的耐温性能较氟橡胶差[8-9],而该处使用温度近140℃,临近丁腈橡胶5080的使用极限温度,在高温长时间挤压且长时间使用后,密封胶圈存在永久变形。故暂无法排除C腔后回油滤密封胶圈损坏造成密封不良的可能性,即无法排除故障树中X6出现的可能。
3.3.7 C腔各回油滤堵塞
故障发生后,对发动机的C腔所有回油滤滤网及磁性屑沫检测器的滤网进行了检查,各滤网干净,未发现异物,由此可以排除回油滤网堵塞的可能性,即排除了故障树中X7出现的可能。
3.3.8 滑油泵回油能力差
故障发生后,拆下滑油泵,转动灵活,无异常磨损,复查了滑油泵出厂数据,性能均满足要求,且将该台滑油泵装其他发动机进行了试车验证,未出现回油不畅的情况,由此可以排除滑油泵回油能力差的可能性,即排除了故障树中X8出现的可能。
3.3.9 B腔漏油口滑油泄漏
发动机在尾喷管设置有B腔滑油泄漏口,如B腔漏油口存在滑油泄漏,则会跟随尾气流旋转并分布在整个排气筒上,但经目视检查未出现该现象,且漏油口无滑油泄漏的迹象,由此可以排除B腔漏油口滑油泄漏的可能性,即排除了故障树中X9出现的可能。
3.4原因定位
通过故障树分析,并对可能存在的问题原因进行逐一排查,可以看出不能排除的底事件有X3、X6,发动机尾喷管漏油的原因与C腔后回油滤胶圈和C腔后盖板密封胶圈变形大、胶圈压缩率变小、造成密封不良有关。
4 问题机理
根据故障树分析情况,结合发动机滑油系统工作原理[10],分析认为造成尾喷管漏油的机理如下: C腔后回油滤密封胶圈长时间使用后,变形过大,压缩率减小,造成该处密封不良引起C腔回油路进气,导致滑油泵C腔回油效率降低,但由于C腔为多级回油,回油裕度较大,试车过程中,轴承腔内部轻微积油,发动机停车后,滑油管路内的滑油回流至轴承腔,腔内积油量增多,而同时C腔后盖板密封胶圈由于长时间使用后变形大,局部压缩率减小,导致密封效果变差,滑油从盖板处渗出,并沿着轴承座壁面流至最低处,形成尾喷管漏油的痕迹,如图5。
5 纠正措施及验证情况
5.1 纠正措施
参照使用维护手册排故程序[11]要求更换C腔后回油滤密封胶圈及C腔后封严盖板的密封胶圈。
5.2 验证情况
采取纠正措施后,发动机随直升机完成地面验证试车、检飞等全部后续规定的内容,累计运行约12h,试验过程中以及试验结束后,未再出现尾喷管漏油情况,验证试验情况见表4,试验结束后尾喷管情况如图6。
6 结论
本文采用故障树分析方法,并结合相关检查与试验验证的方法,对某型发动机尾喷管滑油泄漏故障原因进行逐一排查,查明了故障原因,并通过试验验证排除了故障,为该型号后续发动机的排故提供了参考,也为型号研制积累了经验。
参考文献
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