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关于降低GDX6S包装机铝箔纸堵塞停机频次的研究

2020-10-26王蕊何苑尔

科学与信息化 2020年29期
关键词:堵塞停机

王蕊 何苑尔

摘 要 GDX6S包装机铝箔纸堵塞停机问题会严重影响企业的生产效率,加大工人的工作强度、工作量。本文将对GDX6S包装机进行分析,研究GDX6S包装机铝箔纸堵塞停机问题,探究改进方法,以期提升企业的经济利益、社会效益。

关键词 GDX6S包装机;铝箔纸;停机;堵塞

引言

GDX6S包装机在运行过程中容易受到铝箔纸堵塞影响,出现频繁的停机问题。技术人员应总结具体的停机频次,找寻铝箔纸堵塞位置,探究堵塞停机问题的根本原因,进而提升GDX6S包装机的运行效率。基于此,对于降低GDX6S包装机铝箔纸堵塞停机频次的探究有着重要意义。

1GDX6S包装机

2013年,红塔集团引进了GDX6S包装设备,该种包装机能够在每分钟生产600包产品,具有自动化程度较高,操作性能稳定的优点;但是在GDX6S设备的使用进程中,技术人员逐渐发现其存在一定问题。例如,频繁出现铝箔纸输送阻塞问题,在GDX6S包装机生产作业进程中,铝箔纸被放在料架卷盘上并由供纸棍牵引,帮助铝箔纸展开;经过输送传导后,铝箔纸出现气鼓现象并向前输送,由包装设备分切铝箔纸;借助旋转切纸刀将输送进的铝箔纸进行裁剪,使其成为数个长度相等的铝箔纸张;借助第一、第二送鼓轮,将裁切完成后的铝箔纸张送达包装位置。包装位置的产品与铝箔纸经推杆送入二号轮,开始烟包的包装作业。上述作业容易磨损第二输送鼓轮中的各吸风孔,导致第二输送鼓轮无法产生充足的吸附力,难以有效吸附铝箔纸,进而引发铝箔纸堵塞,使得GDX6S包装机停机,严重影响包装设备的安全稳定运转,增加了包装过程中原材料、辅助材料的消耗数量,降低产品包装质量,提高了技术工人的工作量,加大了劳动强度,影响GDX6S包装设备的生产质量,生产效率[1]。

2GDX6S包装机铝箔纸堵塞停机问题

2.1 阻塞次数

红塔集团在2018年5月,对包装车间的GDX6S包装机进行了调查,统计了5月份各包装设备出现铝箔纸输送阻塞的频率。

平均1号机出现11.6次,2号就出现11.1次,3号机出现10.6次,4号机出现10.9次,平均阻塞频次为11.06次/天/台。

2.2 阻塞分类

GDX6S包装机的堵塞分类数据为:

第一输送鼓轮出口处出现阻塞的次数分别为

1号机84次,2号机79次,3号机83次,4号耳机88次,平均次数为83.5,平均占比为42%。

第二输送鼓轮出口处出现阻塞的次数分别为1号机77次,2号机76次,3号机69次,4号机73次,平均73.75次,平均占比37%。

第一输送鼓轮出现阻塞的次数分别为1号机10次,2号机11次,3号机6次,4号机7次,平均次数为8.5,平均占比为4%。

在切刀处出现阻塞的次数分别为1号机22次,2号机19次,3号机18次,4号机20次,平均次数为19.75次,平均占比10%。

吸气孔出口处出现阻塞的次数分别为1号机5次,2号机9次,3号机7次,4号机3次,平均6次,平均占比3%。

一轮上出现阻塞的次数分别为1号机10次、2号机6次、3号机8次、4号机6次,平均次数为7.5,平均占比3.7%。

从阻塞次数数据可以发现,其根本症结在于第一输送鼓轮、第二输送鼓轮的出口处,该区域的阻塞频次占比近80%。为进一步探寻第一、第二输送鼓轮出口部位阻塞的实际原因。以生产包装车间一号机为例,更换第二输送鼓轮,在使用一个月后,测量该吸风孔的磨损程度。

各GDX6S包装机第二输送鼓轮吸风孔的磨损量数值分别为:

一周后,1号机0.02,2号机0.00,3号机0.02,4号机0.00,5号机0.00,平均0.008。

两周后,1号机0.04,2号机0.02,3号机0.04,4号机0.04,5号机0.02,平均0.032。

三周后,1号机0.06,2号机0.08,3号机0.10,4号机0.08,5号机0.08,平均0.080。

四周后,1号机0.14,2号机0.16,3号机0.14,4号机0.12,5号机0.14,平均0.140。通过与旧鼓轮的磨损程度进行对比,可以发现新股轮的磨损程度要小0.05毫米,能够满足GDX6S包装设备的要求。

3改进方法

通过分析铝箔纸阻塞的具体位置,能够发现其根本原因在于吸风孔位置的磨损过于严重,导致第二输送鼓轮漏气,无法提供充足的铝箔纸吸附力,进而引发铝箔纸阻塞,使得包装设备停止运行。技术人员应提升西风孔的耐磨性,而由于提升第二输送鼓轮耐磨性,需要耗费较高成本;因此,技术人员将鼓轮与吸风孔分开,用硬度较高的材料制作吸风快,提升吸风孔的耐磨性能,进而增强第二输送鼓轮的耐磨性。由于GDX6S包装机的一轮与第二输送鼓轮存在一定距离,可使用导向护板增加设备吸风块的长度[2]。

与此同时,由于铝箔纸前端将吸风孔的2.5mm覆盖;通过对吸风孔长度进行测量,可以确定吸风块的宽度约为35mm、51mm。依照第二输送鼓轮的尺寸大小,确定吸风快厚度。在对吸风块进行加工后,将其安裝在第二输送鼓轮上,并将整体部件安装在GDX6S包装设备上,在使用新股轮一个月后测量吸风孔的磨损程度;通过与旧鼓轮的磨损程度进行对比,可以发现新股轮的磨损程度要小0.05毫米,能够满足GDX6S包装设备的要求。

4结束语

综上所述,GDX6S包装机出现铝箔纸都是停机的主要原因在于吸风孔磨损程度较大,导致第二输送鼓轮很难产生充足的吸附力,无法有效吸附铝箔纸,进而引发铝箔纸堵塞问题。将第二输送鼓轮的鼓轮与吸风孔分离,使用高硬度材料制作西风块,能够有效降低吸风孔的磨损程度,进而降低GDX6S包装机铝箔纸堵塞停机频次,从原本的11.06次降低到2.3次,有效控制铝箔纸阻塞停机问题,提升包装设备的运行效率,减轻工人的工作量,降低工人的工作强度。

参考文献

[1] 徐靖,孙靖倚,朱仁彪.浅谈GDX6S包装机商标纸吸风带抗震稳定机构的改进[J].中国设备工程,2019(17):60-61.

[2] 杨磊,罗强培,徐靖,等.降低GDX6S包装机铝箔纸堵塞停机频次[J].仪器与设备,2018,6(4):192-197.

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