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静止无功补偿装置冷却系统的逻辑优化

2020-10-22王文彬叶振江鲁绍军张建民

冶金动力 2020年9期
关键词:水冷设定值冷却系统

张 磊,王文彬,叶振江,鲁绍军,张建民,韩 君

(北京首钢股份有限公司,河北迁安 064404)

引言

静止无功补偿装置(Static Var Compensator,以下简称SVC),区别于传统无功补偿方式(即通过开关投切电容器或者通过分接开关调节电容器端电压),SVC 属于动态无功补偿产品,它具有最快10ms的响应速度。根据可调电抗器的调节方式及工作原理不同,分为TCR 型(晶闸管控制的电抗器)、TCT型(晶闸管控制的变压器)、MCR 型(磁控电抗器)3种类型。

首钢股份公司轧钢系统配套SVC 为TCR+FC(固定电容器)型,容量60 MVar,实现对无功的最优补偿,对轧钢时电压波动、闪变进行有效抑制。这种大功率半导体器件工作时会产生热量,会导致元件温度升高,温度超过所允许的最高值,会导致元件性能极度恶化,甚至损坏。以晶闸管5STP 42U6500 为例,当壳温由70 ℃升高到80 ℃时,器件工作时的通态平均电流ΙT(AV)M由3 460 A 下降到 2 840 A 左右,下降了17%;而如果壳温继续上升到90 ℃,则ΙT(AV)M将进一步下降到2 180 A,即定额电流下降了37%[1]。此外,当温度由50 ℃升高到100 ℃时,晶闸管1 000 h 故障率(Failure rate/1 000 h)将由0.001 提高到0.1 左右,故障率提高近100 倍[2]。因此,SVC 装置的冷却设备对提高运行可靠性和SVC设备寿命有重要作用。

近年的研究均表明液体冷却,特别是水冷,由于水的热容量为空气的5 300 倍,而其导热系数比空气高一两个数量级,所以水冷被视为最有效的冷却方式[3]。水冷设备虽然做为辅助设备,但在实际运行中影响到整个系统的正常运行,首钢股份公司SVC 自投产以来,运行近3 年的时间里,曾发生过多次系统故障报警及停机事故。

1 SVC水冷设备工作原理

因水冷具有优异的散热性能,高可靠性,且对环境适应能力强,所以SVC 装置冷却系统多采用水-水或水-风的方式。首钢轧钢厂SVC 装置使用水-风冷却方式,其工作原理如图1所示。

图1 水冷-风冷却系统示意图

主要设备有水冷晶闸管阀组、主循环冷却回路(水泵两台及过滤器)、去离子水处理回路、高位水箱(稳压系统)、补水装置、外循环冷却系统(水风空气冷却器)、冷却介质及管路、电气控制系统等组成。流程原理如下:

冷却系统采用全密闭循环形式,冷却介质为纯水与乙二醇的混合液,保证最低环境温度下循环管路不出现结冻。恒定压力和流量的冷却介质源源不断流经晶闸管,冷却介质温度上升并将被冷却器件(晶闸管)产生的热量带出,经主循环泵后与室外外循环冷却系统进行热交换,使冷却介质温度降低至所需要的合理范围后再次流入被冷却器件,形成冷却介质的闭式循环。

运行中按照设定要求输出温度、压力、流量、水质等各项纯水参数并在工控机上在线显示,实现智能控制,从而给大功率电力电子装置安全运行提供可靠的保证。

外循环冷却系统配备风冷散热器一台、冷却风机8台(分4组运行)。根据进阀组前水温T入(测点位置见图1)选择不同的方式启动冷却风机。冷却风机初设参数如下:

当进阀水温度T入≥35 ℃时,启动第一组风机,T入≤30 ℃时停止;

当进阀水温度T入≥38 ℃时,启动第二组风机,T入≤35 ℃时停止;

当进阀水温度T入≥42 ℃时,启动第三组风机,T入≤38 ℃时停止;

当进阀温度度T入≥45 ℃时,启动第四组风机,T入≤42 ℃时停止。

2 问题分析

该装置自投产以来,在运行近3年的时间里,曾发生过多次系统故障报警和停机事故。经分析,报警故障多为风冷电机损坏导致冷却介质温度升高所致;停机事故为夏季多台风机电机故障导致冷却效果降低,引起进阀冷却水温度≥58 ℃触发保护,导致设备停运。针对风机电机引起的报警和停机故障,我们对风机电机损坏情况分析如下:

(1)风机电机为角接形式,额定电流8.5 A,在正常启动过程中实测瞬时电流可达到40 A 以上,启动电流达到额定的5 倍以上,频繁启动是造成电机损坏的直接原因。

(2)夏季因室外温度高,水冷系统冷却介质温度长期在32~39 ℃之间,第一组风机长期运行,当温度高于38 ℃度时,第二组风机启动,进阀温度降至35 ℃时停止。7 月份时第二组风机出现频繁启停。如图2 所示,在1 h 内,第二组风机启停达到8 次,风机平均启动3.5 min,停3.5 min,又再次启动。

图2 夏季进阀水温度曲线

(3)冬季因室外温度低,水冷系统冷却介质温度在27~37 ℃之间波动,进阀冷却介质温度超过35 ℃时启动第一组风机,但因环境温度原因,冷却介质温度变化快,风机启动短时间(70 s 左右)内温度下降至30 ℃,风机停运,70~80 s 左右,冷却介质温度又升高到35 ℃,风机又开始启动,第一组风机长时间频繁启动。12月第一组风机启停次数如图3所示,在1 h 内,第一组风机启停达到17 次,风机平均启动80 s,停80 s,又再次启动。

图3 冬季进阀水温度曲线

综上所述,冷却风机启停设定值区间较小,当地极端天气条件下,风机短时间内频繁过电流启动,是造成电机烧毁的主要原因。

3 改进逻辑设计

3.1 初步措施

针对这种情况,前期我们的解决方法是,夏季将第二组风机的停运值降低,由35 ℃修改为32 ℃,保证二组风机的运行时间相对延长;冬季将一组风机的停运值降低,由30 ℃修改为24 ℃,保证一组风机的运行时间相对延长。

从2018年的运行情况来看,未发生电机烧毁的问题。

3.2 升级措施

上述运行方式,需要在换季时进行设定值的修改,费时费力,而且人为在线修改设定值易引发误操作带来的设备停运,不利于设备稳定运行。

鉴于上述原因和运行经验,考虑在外循环冷却系统附近增加测温点,将环境温度引入逻辑回路中,让风机启停的设定值随环境温度的变化自动调整。参考设计资料,当地环境温度最低-25 ℃,最高38℃。

第一组风机的停运设定值设置修改为:

当环境温度-25 ℃≤T≤-13 ℃时,第一组风机停运设定值为24 ℃;

当环境温度在-13 ℃≤T≤25 ℃变化时,第一组风机停运设定值从24 ℃至30 ℃线性改变;

当环境温度T≥25 ℃时,第一组风机停运设定值为30 ℃不变化。逻辑图如图4所示。

图4 改后启停第一组风机逻辑图

第二组风机的停运设定值设置修改为:

当环境温度在-25 ℃≤T≤20 ℃时,第二组风机停运设定值为35 ℃不变;

当环境温度在20℃≤T≤30℃时,第二组风机停运设定值从35 ℃至32 ℃线性变化;

当环境温度T≥30 ℃时,停运设定值为32 ℃不变化。逻辑图如图5所示。

第三组因投入情况较少,所以保留原逻辑不变。

因第一组风机使用频率较高,为保证运行稳定性,第四组风机修改为兼做第一组风机的备用风机,当第一组风机发生故障时,启动第四组风机进行冷却。逻辑图如图6所示。

图5 改后启停第二组风机逻辑图

图6 改后启停第四组风机逻辑图

4 结论

通过对冷却系统风机故障原因的分析,在不增加设备投资的原则下,设计实施了上述控制逻辑,降低了冷却风机的故障率,提高了SVC 设备的运行稳定性和设备寿命。

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