河北省南部电网“3.18”风机切出事件对电网影响的仿真分析
2020-10-17刘翔宇李铁成李晓明王一峰李晓军
刘翔宇,李铁成,李晓明,王一峰,李晓军
(1.国网河北省电力有限公司电力科学研究院,石家庄 050021;2.国网河北省电力有限公司,石家庄 050021)
新能源占比越来越高是电网的发展趋势,也给电网带来了各种新问题和新挑战[1-2]。预计到2020年底,我国新能源装机将达5亿k W,其中河北省3 680万k W,新能源装机占比35%以上。新能源的大量并网[3],降低了电力系统的转动惯量[4]、增高了非线性化程度[5]、改变了电网的固有特性[6]。为了保障电网的安全,现行技术标准要求并网新能源机组均需具备低电压穿越能力,但随着新场景和复杂运行状况的出现[7-9],电网安全仍面临诸多挑战。
目前河北省南部电网(简称“河北南网”)风电装机容量296.1万kW,约占装机容量的7.3%。风电作为一种输出不可控、难以预测的电源类型,其大量接入会对电网安全运行造成一定的影响[10]。风电并网后会导致系统稳态和暂态特性改变,引起电压波动和频率问题。随着风电技术的不断发展,风电并网的影响评估以及对策研究显得更为重要。合理而全面地评估风电接入电网的影响[11],并针对可能出现的运行风险采取必要措施,对保障电网安全和提升新能源消纳具有重要意义。
1 风机切出事件的概述
1.1 河北南网“3.18”风机大规模切除事件
2020年3月18日17:00开始,河北南网出现大风天气,各地区最大风力均达4级以上,沿海地区最大风力达到10级。河北南网大量风机在达到切出风速后陆续切出,风电出力随着风速增加不升反降,功率降低70万k W。经统计,在风电接入集中的沧州地区,全部风场陆续出现风机切出,海兴、岐丰、永红等3座风场全部风机退出运行,东湾、旧城、黄南排干、靖远、阜城、仵龙堂等6座风场切出容量超过90%。沧州地区共计12座风场、573台、95.7万k W容量风机退出运行。
河北南网“3.18”风机切出事件,涉及风场23座、风机744台、容量153万k W,规模之大、范围之广属于河北南网首次。
1.2 风机超速切机的原理及典型限值
风机在运行时,为防止过大风速造成塔架倒塌、叶轮飞车等事故,设置了相应保护。达到额定风速后,风机采用恒功率运行方式,通过调整叶片角度保持输入~输出功率平衡。当出现风速过大,判定风机机舱的瞬时风速或平均风速超过定值时,立即调整叶片角度与风向一致,即所谓的“顺浆”,风机转为待机状态。
风机“顺浆”后,当检测到平均风速小于定值且无故障时,控制系统便将风机切换至加速状态,控制叶片“展桨”,转速达到规定转速后风机状态切换至发电状态。
切出风速主要与风机轮毂高度、塔架和叶片材质等因素有关,由于风机厂家、型号不同,具体定值不尽相同。河北南网主要风机的切出风速的限值如表1所示。
表1 河北南网典型风机高转速切出定值
对于某风场而言,风机型号基本一致,但由于风机布点一般较为分散,因此大风天气下风机未出现集中切出,而是陆续切出,各风场出力降低持续时长均在30 min左右。
1.3 “3.18”事件对电网的影响
3月18日电网最大负荷2 612万k W,出现在早峰,晚峰最大负荷2 590万k W,全天电力供需平衡。风机集中切出的时刻电网负荷处于下降阶段,风机出力降低与电网负荷下降保持了一致,未对调峰造成影响。
本次沧州地区风速较大,选取沧州地区风电集中的临海站母线电压进行分析。如图1所示,在18:00~20:00期间未发现电压明显波动,仅在19:00左右110kV母线电压有1kV的短时波动,未对电网造成影响。
图1 临海站110kV母线电压示意
2 风机切出的电压影响仿真分析
选取电网2020年小负荷方式(保守方式),进行河北南网风机切除影响分析。仿真模型包含华北、华中电网实际数据,该小方式下,华北电网负荷17 107万k W、华中电网7 890万k W、长南线南送270万k W,河北南网负荷为2 311万k W。
以沧州风电集中接入的部分区域电网为研究对象,分析风机切出前后地区电网的电压波动水平,沧州地区电网结构如图2所示。
图2 沧州风电集中接入区域电网结构
2.1 “3.18”事件的电压影响仿真
“3.18”风机切出事故发生过程中,图2所示局部电网中风机的切出情况如表2所示。按照表2计算风电场机组切出前后的局部电网电压如图3、图4所示。
表2 “3.18”风机切出故障中局部风机切出情况
图3 “3.18”风机切出前局部电网电压(单位:k V)
图4 “3.18”风机切出后局部电网电压(单位:k V)
对比图3和图4可知,大港、临海、韩村220kV母线电压升高约为1kV,海兴、旧城、东湾风电110kV母线电压升高2.6kV左右。风机脱网后,220kV电网的潮流变化不大,未造成过载风险。
2.2 风机50%切出对电压影响仿真
以图2所示局部电网为研究对象,计算并网风机满功率运行情况下,出现50%瞬时切出时的电压与潮流变化情况。风机满功率运行和50%切出时局部电网的电压水平如图5、图6所示。
对比图5和图6可知,在风电场由满负荷运行,进入50%切机运行状态时,大港、临海、韩村220kV母线变化约1.2kV,旧城站110kV母线电压最大变化约3.1kV。风机脱网后,220kV电网的潮流变化不大,未造成过载风险。
图5 风机满功率运行时局部电网电压(单位:k V)
图6 风机50%切出后局部电网电压(单位:k V)
2.3 风机100%切出对电压影响仿真
以图2所示局部电网为研究对象,计算并网风机满功率运行情况下,出现100%瞬时切出时的电压与潮流变化情况。风机100%切出时局部电网的电压水平如图7所示。
图7 风机100%切出后局部电网电压(单位:k V)
对比图5和图7可知,在风电场由满负荷运行,进入100%切机运行状态时,大港、临海、韩村220kV母线变化约1.3kV,旧城站110kV母线电压最大变化约3.7kV。风机脱网后,220kV电网的潮流变化不大,未造成过载风险。
3 风机切出的频率影响仿真分析
3.1 “3.18”事件的频率波动仿真
仿真“3.18”风机脱网事件发生时,风机出力值由193万k W迅速降低至123万k W的故障过程。在2020年小方式下,设置河北风电出力瞬时减小70万k W故障,故障后华北电网的频率波动曲线如图8所示。
图8 河北南网“3.18”风机脱网频率曲线
由图8可知,故障后约14 s电网频率达到最低值,最大频率偏差为-0.046 Hz。在全网小负荷,70万风机同时脱网的条件下,系统最低频率约为49.954 Hz,稳态频率不低于49.960 Hz。在风机顺序逐一脱网时频率应不低于该值。
3.2 风机50%切出对频率影响分析
仿真河北南网风机额定满功率运行时,发生50%风机(150万千瓦)瞬时切出故障。在2020年小方式下,设置河北风电出力瞬时减小150万千瓦故障,故障后华北电网的频率波动曲线如图9所示。
图9 河北南网50%风机切出频率曲线
由图9可知,故障后约13 s电网频率达到最低值,最大频率偏差为-0.072 Hz。在全网小负荷,50%风机同时脱网的条件下,系统最低频率约为49.928 Hz,稳态频率不低于49.950 Hz。在风机顺序逐一脱网时频率应不低于该值。
3.3 风机100%切出对频率影响分析
仿真河北南网风机额定满功率运行时,发生100%风机(300万k W)瞬时切出故障。在2020年小方式下,设置河北风电出力瞬时减小300万k W故障,故障后华北电网的频率波动曲线如图10所示。
图10 河北南网100%风机切出频率曲线
由图10可知,故障后约5.5 s电网频率达到最低值,最大频率偏差为-0.097 Hz。在全网小负荷,100%风机同时脱网的条件下,系统最低频率约为49.903 Hz,稳态频率不低于49.900 Hz。在风机顺序逐一脱网时频率应不低于该值。
4 结论及建议
随着新能源装机规模的快速增长,新能源运行对电网影响日益明显。“3.18”事件是河北南网首次出现的大规模风机切出事件,虽未对电网产生较大影响,但针对风机特性进行研究分析是十分必要的。针对“3.18”事件的仿真结论和建议如下。
4.1 结论
a.针对“3.18”风机切出事故进行仿真分析发现,河北南风机70万kW脱网时,电网最大频率波动小于0.046 Hz,风电集中接入区域220kV母线电压波动水平约为1kV,110kV母线最大电压变化约为2.6kV左右。对电网运行安全影响不大。
b.河北南网风机发生50%切出(150万k W)事故时,最大频率偏差小于0.072 Hz;风电集中接入区域220kV母线电压最大变化约1.2kV,110kV母线电压最大变化约3.1kV。电网能够保持安全稳定运行。
c.河北南网风机发生100%切出(300万k W)事故时,最大频率偏差小于-0.097 Hz;风电集中接入区域220kV母线电压最大变化约1.3kV,110kV母线电压最大变化约3.7kV。电网能够保持安全稳定运行。
4.2 建议
a.结合近年积累的新能源运行数据,开展新能源运行特性分析,对发电原理、特殊工况下的动作行为开展针对性的研究。
b.构建电网气象监测应用平台,将场站的气象信息与传统气象数据相结合,提升新能源功率预测准确性的同时,实现极端天气状态下的预报预警。
c.制定高渗透率新能源接入对电网安全运行的影响分析专题,制定合理的发电计划。