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富水砂层段副斜井底板破裂危害及治理技术*

2020-10-14王小凤赵迎春钱自卫谷云鹏

煤矿现代化 2020年6期
关键词:龙湾砂层斜井

王小凤,赵迎春,钱自卫,谷云鹏

(1.兖矿集团兖煤鄂尔多斯能化有限公司,内蒙古鄂尔多斯 017000;2.中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏 徐州221116)

关键字:副斜井;底板破裂;出水携砂;底板强化;注浆

井筒被称为矿井的“咽喉”,井筒发生水砂突涌灾害将严重威胁整个矿井的安全,可能造成矿井停产、井筒报废、矿井被淹等恶性灾害[1-4]。据统计,近20年间,我国已有十余个已建成井筒发生了水砂突涌灾害。砂层具有流动性强、稳定性差的特点,一旦井壁破裂,动水将带砂发生出水携砂现象,当出砂点通畅,水压较高时,将产生喷砂,出水出砂口将被快速刷大,进而演化为恶性出水溃砂的事故。比如李粮店煤矿副立井井壁破裂出水喷砂,最大出水喷砂流量约350m3/h,致使副井井筒以及周边地表沉降、副井井筒及地面设施受损,京广高速铁路限速运行,目前该井筒仍未完全修复[4-5]。

本文以鄂尔多斯转龙湾煤矿副斜井为例,系统介绍了井筒底板破裂及出水携砂的情况,分析了其原因及危害,制定了科学合理的治理措施。

1 副斜井底板破裂情况

转龙湾煤矿副斜井副斜井井筒长度1513.7m,斜井段倾角为5.5°,净宽6000mm,净高4800mm。表土段(斜长0~408m)主要为松散富水砂岩,采用明槽法施工,明槽段(0~408m)开挖后将底部夯实,同时铺设0.1m厚片石砂浆,再铺设钢筋笼,钢筋笼中钢筋间距为0.1m,宽度8m,浇灌0.2m厚混凝土,井筒施工完成后,由底部开始向上铺设厚0.3m、宽6.0m混凝土作为地坪。

转龙湾煤矿副斜井2014年建成并交付使用,使用过程中发现,副斜井在松散层段底板出现了破裂及渗漏现象,并呈现恶化趋势。特别是2018年12月以来原有裂缝增大,底鼓裂隙段变形严重,涌水量增加,由8m3/h增加到10m3/h,并且开始伴有少量砂出现,特别是井筒通行重车后,出水的含水量明显增加。在底板设置8组观测点,截止2019年1月21日,共进行8次观测,底板变形量最大10mm,平均约为5mm。

表1 副斜井井壁破裂及出水情况统计

2 斜井底板破裂的危害

井筒在富水松散砂层段井壁破裂,裂隙出水携砂是一个极为危险的信号。井壁出水通道形成初期,出砂流动强度较弱,但随着时间推移,水砂流量快速增加,严重矿井报废等恶性灾害。特别是当出水涌砂层埋深较大时,壁后砂层所处的水压环境及地压较大,一旦井壁形成出水涌砂通道,水砂将呈现喷射状外涌。水砂外涌过程中,通道被逐渐刷大,水砂流量快速增大。同时随着水砂的涌出,壁后砂层逐渐被掏空,壁后土层发生沉降,井壁应力状态改变,可能造成井壁进一步破裂,进而持续增大出水涌砂强度。综上所述,井壁水砂突涌过程一般呈现出水涌砂流量及通道规格的“双增”过程[3]。

比如,2016年8月,兖矿集团金鸡滩煤矿副斜井在短时间多次通行超大吨位车辆过程中,斜井在底板发生破裂现象,底板承载能力减弱,底板下覆砂层发生液化现象,斜井发生严重出水涌砂灾害。最大出水量达到72m3/h,最大携砂量达到16%,地表形成9个塌陷坑,矿井随时有发生突水突砂进而淹井的风险,后及时采取有效的注浆抢险措施,避免了井筒报废、矿井被淹等潜在事故[2-3、6-10]。

综上对比,转龙湾煤矿副斜井的整体条件比金鸡滩副斜井要差,金鸡滩煤矿副斜井在出水涌砂灾害前,也曾长期出现与转龙湾副斜井类似的断续出水携砂的现象,重型车辆的多次通行,致使斜井发生灾变。根据金鸡滩副斜井出水涌砂灾害的教训,转龙湾副斜井有随时灾变的可能,必须立即开展治理工作,避免较大事故的发生。

3 底板破裂治理方案及效果

3.1 治理总体思路

转龙湾煤矿副斜井设计采用“底板强化加固+壁后砂层注浆加固”的总体治理方案,加固段长为斜井里程250~400m。底板强化以抵抗斜井高强度运行的压力及底板注浆时的注浆压力,向壁后砂层中注入浆液,浆液在砂层中劈裂扩散,最终起到减渗及提高壁后砂层自身稳定性的目的。

3.2 底板强化加固措施

破裂底板强化采用“工字钢梁+梁间填筑混凝土”加固方式治理。底板加固结构主要采用12#矿用工字钢为主体,两根12#矿用工字钢并焊为一体,单根长度6000m,作为地梁;工字钢两端部纵向焊接三根[20b型槽钢作为挡梁,槽钢挡梁与井壁采用锚杆固定。底梁架设间距500mm,地梁之间采用五根12#矿用工字钢制作的短接连接。工字钢梁架设完成后,在梁间填筑C40混凝土。

图1 副斜井底板强化加固设计断面图(单位:mm)

3.3 壁后砂层注浆加固措施

治理段注浆孔布设如图2所示,壁后注浆孔布置于斜井的帮部及底板,排状布置,排距2.5m,相邻排孔布孔5个、4个,注浆孔位展开图呈梅花桩式。底板注浆孔结构为“孔口管(Φ42×600/400)+裸孔”。注浆设计选用此类水泥浆液,辅助水泥-水玻璃双液浆。底板注浆设计终压0.5MPa,帮顶部注浆设计终压0.8MPa。

图2 壁后注浆孔布孔示意图

3.4 治理效果

底板强化加固主要以12#矿用工字钢为主体结构,共安装301架;壁后注浆孔排状布置,主注水泥浆液,注浆过程严格控制压力,同时进行底板严格监测,共消耗水泥1018t,水玻璃74.7t。副斜井治理完成后副斜井400m以上段已无任何出水现象,目前已安全通行了两个工作面的整套采煤装备,特别是2019年9月份,在副斜井治理完成后3个月时间,矿方从副斜井直接通行重达100t左右履带式采掘车,未出现返渗、底板破裂的现象。

4 结论

转龙湾煤矿副斜井在建成后仅5年左右时间,砂层段底板即出现严重破裂及出水现象,涌水量约为10m3/h,且呈现增大趋势,并伴有少量零星携砂现象,具有随时灾变并演化为恶性出水涌砂灾害的风险。副斜井采用“底板强化加固+壁后砂层注浆加固”的总体治理方案,治理完成后副斜井治理段无任何出水现象,目前已安全通行了两个工作面的整套采煤装备,实践表明治理效果较好。转龙湾煤矿副斜井治理经验可为类似斜井的治理提供参考。

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