降低电磁干扰提高设备可靠性维修
2020-09-24徐盛
徐 盛
(上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司,山东青岛 266555)
0 引言
电磁干扰是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪声,在工业现场和日常生活的电气化设施环境中普遍存在。1881年,英国科学家希维赛德发表“论干扰”的文章,标志着研究干扰问题的开始。降低电磁干扰,提高设备运行可靠性,成为工业设计、调试、维护环节的重要内容。
由于电磁干扰不可持续,难以测量,其研究学习往往给电气技术人员造成抽象的印象。本文以某车企涂装车间工业现场中的实际案例为导引,将该问题的分析和解决具体化,旨在为同类设备问题解决提供参考。
1 故障1
1.1 故障现象
车间某闪干炉天然气燃烧器,在点火启动过程频繁中止,多次操作后才能成功点火,点火成功后不会再报故障停机。
1.2 故障分析
(1)查看监控系统故障记录,故障类型为超高温故障。
(2)高温反馈系统硬件组成及原理见图1。通过温度变送器感知炉膛温度,反馈(电信号为mA 级)至高温限制器,高温限制器进行高温判断,当温度超过高温限制器设定值后,输出开关量经过继电器发送至PLC。
(3)通过启动视频全过程分析,当设备启动,双关断阀动作时,高温继电器输出并保持2 s。
(4)通过工艺监控温度曲线跟踪,确认启动过程实际未发生高温故障。
(5)PLC 中对该高温继电器输入I 点增加计数程序,进行为期两周的生产跟踪。发现无论是正常生产时间还是停产时间,高温继电器均无输出,排除高温反馈系统硬件故障可能性。
(6)温度传感器所用信号线为普通多芯电缆,无屏蔽层,对电磁干扰没有屏蔽作用。并且信号线在电气柜内与动力线使用同一个线槽无间距布线,不符合GB 50217—2018《电力工程电缆设计标准》中有关规定。
综上,初步诊断为启动过程中的电气设备动作引发的电磁干扰又有效遏制,导致温度探测信号失真。
1.3 制定措施并实施
(1)将传感器信号线更换为屏蔽线,并将屏蔽层单端接地。
图1 温度反馈系统硬件原理
(2)电气柜内重新布线,将信号线与动力线分离。
1.4 跟踪验证
10 次点火验证,仅一次启动失败。跟踪一个月的启动过程,均未发生故障,故障频次大幅下降。
2 故障2
2.1 故障现象
车间某胶烘炉燃烧器,生产启动过程中燃烧控制器报4#故障,故障频繁。
2.2 故障分析
(1)查看控制器故障代码,4#故障释义为:启动过程中没有火焰信号。
(2)火焰探测系统硬件组成及原理见图2。通过火焰传感器探测火焰并转为电信号(mA 级),将火焰信号的有无和强弱反馈至燃烧控制器,形成闭环控制。
(3)跟踪启动过程,报4#故障时肉眼检查现场火焰,状态正常。
(4)用万用表直流电压挡检测火焰探测器电压,供电24 V稳定;电流挡检测探测器的电流信号,发现报4#故障时电流信号缺失(正常应为20 mA 电流信号)。
(5)更换火焰探测器后点火测试,故障频次未有改善,排除硬件故障因素。
(6)跟踪生产全过程,发现该故障仅发生在启动过程。
(7)检查火焰探测器接线,发现两处与产品资料不符:探测器未按要求进行信号接地,并且信号线未选用屏蔽线缆。
综上,初步诊断为火焰探测器的信号接地未实施,以及未使用屏蔽线缆,造成启动过程中的电磁干扰未被有效遏制,导致火焰信号失真。
图2 火焰检测系统硬件原理
2.3 制定措施并实施
将火焰探测器线缆更换为屏蔽线缆,并制定接线标准,屏蔽层单端接地,增加信号接地线,按新标准改善现场接线状况,见表1。
2.4 跟踪验证
10 次点火验证,仅一次4#故障。跟踪一个月的启动过程,故障频次大幅下降。
3 总结与思考
模拟量信号普遍采用mA 级小信号表征,因此在工业现场受到电磁干扰的影响尤为明显,其特征之一为信号状态的多变、失稳,导致设备可靠性下降。目前的遏制措施有接地、屏蔽,以及合理布线等。根据现场实际情况具体分析,研究制定有效改善措施,对提升设备可靠性具有重要意义。
表1 改善后接线标准