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30Cr1Mo1V高洁净钢锭的生产技术控制水平研究

2020-09-17王意平陈培红

山西冶金 2020年4期
关键词:钢锭太重钢水

王意平,陈培红,尚 飞

(太原重工股份有限公司,山西 太原030024)

铸锻件行业普遍认为,模铸钢锭质量决定了锻件总体质量的70%,控制钢锭的质量主要是冶炼浇注环节的质量控制,太原重工股份有限公司(以下简称太重)生产的锻造钢锭连续4年合格率达到99%以上,钢锭中气体含量、夹杂物水平均高于当前行业标准,锻件超声波探伤普遍达到Φ1 mm以下,已掌握高洁净钢锭的稳定生产技术。30Cr1Mo1V高中压转子钢锭在行业内普遍采用真空浇注方式生产,太重采用下注方式成功浇注30Cr1Mo1V 40~45 t锭型钢锭,节约了生产成本,为以后采用下注方式生产高洁净钢锭积累了经验。

1 主要技术要求

1.1 冶炼过程控制

电炉钢水过氧化(电炉钢水碳≤0.10%)是特钢的常见的情况,钢水过氧化后钢中的氧含量成指数增加,见图1所示[1],且容易导致初炼炉渣偏稀,出钢随钢流进入精炼包内,使精炼的脱氧难度加大,既降低钢水纯净度,又增加冶炼成本。太重通过合理配碳、分阶段吹氧有效解决初炼炉钢水过氧化问题,钢水过氧化炉次占比控制在≤10%,并且能有效保证钢水的均匀沸腾时间,保证钢水质量。

图1 钢水中氧含量与碳含量的关系

精炼炉脱氧、造渣及合金化分阶段控制技术,进一步保证钢水纯净度,经过不断总结发现,前期脱氧、中期造渣合金化,后期微调成分,氧的控制分为自由氧与结合氧两方面控制,能精准的控制精炼钢水纯净度、成分及精炼时间,提高产品质量及精炼效率,降低生产成本。

1.2 浇注过程控制

浇注过程控制关键是两方面,一方面是流钢砖的质量及流钢系统的清洁干燥,另一方面是浇注速度的控制。选取优质供应商流钢砖能有效降低钢水中的夹杂物含量,通过精准控制浇注速度,能有效防止卷渣。

2 生产过程质量控制

2.1 冶炼过程

80 t电炉采用氧化法(废钢+钢屑≥87%,生铁质量分数≤13%),生产流程为80 t电炉初炼—120 t LF精炼—120 t VD处理—120 t LF—出钢[2]。

1)初炼渣量控制在钢水量的2%~5%。

2)精炼渣量石灰。还原过程采用碳粉、硅铁粉、硅钙粉加强脱氧效果,使钢水充分还原。

3)待白渣形成。温度在(1 620±10)℃时按顺序加入镍板、钼铁、铬铁、锰铁、硅铁等合金,进真空前w[O]≤12×10-6,VD保持过程真空度≤67 Pa。

4)出钢前温度符合要求,连续两次测温温度偏差5℃以内。

冶炼过程主要技术参数严格按工艺要求,前期还原时间15~30 min,工艺要求白渣形成,钢水温度(1 620±10)℃时合金化,实际操作中钢水温度为1 623℃,精炼炉总时间为2.5~3.5 h,相比于采用真空浇注方式精炼时间5 h以上,节约生产时间2 h以上,降低了生产成本,提高了生产效率。

2.2 浇注过程

采用下注方式浇注高洁净钢,流钢系统的清洁以及浇注速度的合理控制是重点。

1)附具准备。钢锭模、底盘、锭盘等模具经过仔细吹扫,清理效果良好,耐火砖的选用不允许有疏松、掉块等现象,砌盘完成后流钢系统也经过吹扫,保证流钢系统清洁。

2)钢锭浇注。浇注过程中采用氩幕对钢水注流进行保护,氩幕圈氩气压力0.15~0.30 MPa,减少钢水在浇注过程中的二次氧化,钢锭浇注完成加入发热剂后加入覆盖剂加强冒口保温。

3)浇注速度。合理控制开浇注速,避免钢锭底部卷渣,下注底盘采用太重设计的专用底盘[3],浇注过程钢水液面能够平稳上升。

钢锭浇注过程主要技术参数符合工艺要求,流钢系统采用高Al2O3流钢砖,注意流钢系统的清洁。

3 钢锭成品质量

钢水的氧、氮、氢的含量:w[H]≤1.0×10-6,50%控制在≤0.5×10-6;w[TO]≤15×10-6,80%控制在≤10×10-6;w[N]≤70×10-6,实际控制在(35~55)×10-6。

目前太重采用下注方式生产30Cr1Mo1V钢种40~55 t锭型钢锭共20支,A、B、C、D粗系及细系均控制在≤0.5级,DS控制在≤1.0级,锻件记录探伤当量≤Φ1 mm。

4 结语

通过初炼炉合理吹氧,出钢时减少氧化渣带入,精炼加强还原,控制钢水中氧含量,进行高真空脱氢,浇注过程控制模具及流钢系统的清洁,做好对注流的保护减少浇注过程中钢水的二次氧化,可以保证钢水纯净度,实现大气浇注方式生产高洁净钢,降低生产成本,提高企业效益。

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