掺烧气化细渣对煤粉锅炉的影响
2020-09-10李斌
摘 要:化工企业中产生的气化细渣含碳量很高,如果能回收利用,对于工厂效益和环境保护都是有利的。本文就气化细渣在煤粉锅炉中试验掺烧进行了述说;对运行能效和风险进行了分析,并提出了改进措施。
关键词:气化细渣;掺烧;煤粉炉
1 背景
随着科技发展,大型煤气化技术在化工领域占着不可忽视的地位。而煤气化产生的细渣处理也成了问题。细渣残炭较高,不能直接进入水泥行业使用,需要找较大的堆场进行堆放处理。如果能回收将其残炭燃烧利用,不仅可以减小堆场的空间使用,保护环境,还可以节约能源,提升工厂运行经济性。本次掺烧在本厂2#锅炉进行。2#锅炉为240t/h煤粉锅炉,配置3台MPS中速磨机(2开1备)正压直吹式制粉系统。本次掺烧过程A、B制粉系统运行,C制粉系统备用。在A磨煤机中掺烧。
2 掺烧过程
2.1 细渣分析
细渣全水分大于60%,分析数据见下表:
2.2 掺烧对比
本次掺混比例为5:1(正常燃料煤:气化细渣)的煤,通过装载机在圆形料场掺混后进入皮带运输至A煤仓;B煤仓为原使用的燃料煤;燃烧过程中,2#锅炉实际掺烧比例约11:1(正常燃料煤:气化细渣)。从5月9日上午上煤开始,至5月14日小夜班结束。其中,5月11日06:00-18:00因检修停用;5月13日01:00-5月14日8:00因2#锅炉A给煤机出口堵煤停用。
2.3 掺烧分析
①掺烧细渣,2#锅炉吨蒸汽耗煤有轻微降低;②掺烧时,要热备或启动第三套制粉系统,制粉系统的电耗增加(磨煤机185kW,一次风机314kW);③掺混时,装载机工作时间延长。每班向2#锅炉A仓上混合煤约100-120t,铲车额外增加作业时间约1h,增加柴油消耗约15-20L;④向锅炉供煤运行时间延长。原运装置正常情况下每班向锅炉上煤作业时间为55-65min,使用气化细渣配煤掺烧后,每班向锅炉上煤作业时间普遍延长25-30min,额外增加电耗约500-600kWh/班(原运系统锅炉上仓线I类主设备单路径额定功率1725kW,不含给煤机、犁煤器、除尘、照明等辅助设备)。
造成上煤时间延长的原因:①需要将207A紧急落料口拉空后重新装入供掺烧的混合煤;②需向2#锅炉A仓单独进行双侧上煤作业,额外增加一次113#A/B皮带运行切换;③混合煤在紧急落料口上方蓬煤,造成活化给煤机实际运行出力减小。
2.4 风险分析
掺混后,煤湿度较大(>17%),需要干燥的热风温度和量都要增加;磨机煤量基本在6-10t/h波动,磨机入口的温度要在200-240℃间调整:①磨煤机入口竖管发生堵煤;5月13日凌晨发生一次,这是锅炉点火以来第二次此类事件;(第一次发生时,煤种的全水>15%);5月13日下午17点30分投用后,18点45再次堵煤;需要割管才能捅开,检修期间2#炉无制粉系统备用;②锅炉煤仓蓬煤、落煤管堵煤,都将导致磨机断煤,锅炉负荷波动,管网发生波动;③需要干燥煤粉的一次风温度要求比较高,导致磨煤机的出力受影响;如果要加负荷,必须启动第三套制粉系统;5月14日,掺烧的磨煤机只能带到最小负荷(6t/h)勉强维持运行;④磨机入口温度达200-240℃,一旦发生断煤,磨机的风粉温度会很快上升,增加了磨机的着火爆炸危险;⑤输煤栈桥转运站的落煤管堵煤风险增加,一旦发生堵煤,燃料煤、原料煤都将发生中断。本次输送完成后,对转运站落煤管检查,发现向锅炉供煤的112#A/B皮带至113#A/B皮带落煤管内粘煤情况严重,造成113#A/B皮带重载运行时因落煤不正严重跑偏;现场清理出的粘煤主要为含气化细渣的混合煤,湿度较高。
3 掺烧结果
①掺烧气化细渣,可以节约能源,提升工厂经济性。但是,其他的能耗会上升。掺烧中,吨蒸汽煤耗0.1148;不掺烧,吨蒸汽煤耗0.1220,对比计算,每小时可以节约1.6t煤。但是装载机掺混煤、皮带上煤时间延长;制粉系统备用须热备,电耗增加;②细渣与煤掺混运行中,易发生粘仓、落煤管堵管等风险;锅炉运行稳定性变差。在24h运行中,共发生两次断煤(持续时间约5-10s);运行96h后,发生磨机入口落煤管堵煤;原运上煤皮带落煤管也有不同程度粘煤现象;③随着掺混量增加,锅炉出力将受影响。需要干燥煤粉的一次风温度要求比较高;A入口风温须220℃,而B未摻烧,只需150℃就可以满足;导致磨煤机的出力受影响。
4 锅炉掺烧气化细渣改进
①气化细渣的含水率偏高,须增设脱水设施,确保含水率降低至20%以下再进行混煤。混煤要增设搅拌机,掺混均匀后才不至于出现团状堆煤堵管;②气化煤在循环流化床中使用效果较好。如有条件,可以掺混至循环流化床燃烧。
参考文献:
[1]李永刚.循环流化床掺烧气化炉细渣分析[J].工业技术2015(08).
作者简介:
李斌(1984- ),男,籍贯:山西忻州,学历:大学本科,职称:中级职称。