燃煤锅炉烟气氨法脱硫装置技术优化
2020-09-10罗俊国何建伟
罗俊国 何建伟
摘 要:四川天华股份有限公司供热项目于2010年12月建成投产,包括2×220t/h+75t/h三套循环流化床锅炉装置、三套电袋复合除尘装置、两套锅炉烟气氨法脱硫装置。锅炉烟气氨法脱硫装置采用江南环保塔内饱和结晶氨肥法工艺,用15%左右的氨水吸收锅炉烟气中的二氧化硫生产硫酸铵料液,并利用原烟气热量实现料液的浓缩提浓;硫酸铵浆液送入硫铵处理系统处理生产硫酸铵;脱硫后的净烟气由塔顶直接排放。
关键词:燃煤锅炉;烟气氨法;脱硫;技术优化
氨法脱硫技术以水溶液中的NH3和SO2反应为基础,在脱硫塔的吸收段氨水将锅炉烟气中的SO2吸收,得到脱硫中间产品亚硫酸铵或亚硫酸氢铵的水溶液;在脱硫塔的氧化段,鼓入压缩空气进行亚硫铵的氧化反应,将亚硫铵直接氧化成硫铵溶液。
1 脱硫塔入口烟道系统研究创新
1.1 脱硫塔入口烟气挡板门密封技术研究改造
经研究后将脱硫塔入口烟气挡板门改为电动插板阀,在阀板与阀座密封面之间增加填料密封,确保脱硫塔入口烟气阀门无泄漏,实现两套脱硫装置能可靠隔离、独立运行和安全检修,有效解决备用脱硫塔的正常隔离维修问题。
改进后挡板门介绍:插板门下部安装滚轮的锁紧装置布置在侧面,锁紧轴设计为3组,锁紧轴材质为3Cr13不锈钢;密封面保证一定的平面度,在平面上设盘根槽,在盘根槽内装有陶瓷纤维盘根,门板紧贴在密封面上;推拉门板的丝杆螺母设在壳体外部,以保证在传动时无卡阻现象发生,门板的开和关采用两根拉杆。
1.2 脱硫塔内部烟道檐口吊板材质防腐蚀技术研究
经多次研究后将脱硫塔入口烟道顶板、伸入脱硫塔内部烟道顶部檐口吊板材质均改为耐腐蚀、磨损效果更好的纯254SMo不锈钢板,且易于施工和检修维护。
2 脱硫塔系统技术研究创新
脱硫塔循环段作用:二级循环泵将循环槽中稀硫铵液提升到循环段,通过喷淋装置将硫铵液与烟气进行热量交换,使硫酸铵溶液蒸发至饱和结晶生产出一定浓度的硫酸铵浆液;同时分离出烟气中夹带的水滴。
2.1 脱硫塔二级喷淋系统硫铵液分布技术研究开发
2.1.1 硫铵液分布器原设计情况
硫铵分布器玻璃钢管道成树状布置,主管采用DN400变径DN300变径DN200,支管采用DN150变径DN100,与主管90°交叉布置,支管到每个喷嘴需要经过两个以上90°弯头,且未均匀布置。
2.1.2 原结构存在的主要问题
管道树状布置对管道冲刷磨损较大,共有29个管道垂直交叉接口,形成3个四通、23个三通,二级泵出口流量达到900m3/h,流速约1.5-2m/s,多次变径后流速不均匀,20%下固含量的硫铵浆液含较多和较大硫铵晶体颗粒,在三通、四通口位置及附近对管道磨损、冲刷加剧,管道磨损穿孔,造成浆液在穿孔处直接喷出,对支撑梁、塔壁及周围玻璃钢管冲刷、损坏、腐蚀;对烟气不能有效拦截,塔壁易超温。
2.1.3 硫铵分布器研究改造方案
在目前处理烟气量和二级硫铵循环泵额定流量工况下,结合硫铵结晶颗粒冲刷程度及浓缩段塔壁易冲刷穿孔部位,为减少磨损,进行如下改造:将树状管道布置改为环状管道;玻璃钢管道选用壁厚不小于15mm,内衬碳化硅耐磨层不小于5mm;现主管采用DN400沿原主管走向布置,不再变径,前端盲板,盲端距离塔壁1000mm,原DN400主管保留600长做为现换主管接;支管采用DN200环管环形布置,由内向外布置2圈,以DN9000塔体中心为基准,第一道环管中心线ø2800(内环管),第二道ø6200(外环管);为保证不喷到塔壁,有意让喷头布置圆减少200mm。
2.2 脱硫塔二级喷淋系统硫铵液喷头选型及喷头布置研究开发
2.2.1 硫铵液喷头原设计情况
在树状支管上沿烟气进塔流向分三层横向布置23个切线空心喷头,氨水和硫铵浆液通过喷头喷淋与烟气中的二氧化硫进行混合、发生吸收反应和进行热交换。
2.2.2 原结构存在的主要问题
23个空心喷头选型及布置不合理,原设计喷头选用空心切线喷嘴,出口口径ø75,喷嘴流体仅仅是一个圆环,且23个喷头基本按矩形布置,漏喷点较多,导致雾滴分布严重不均匀,吸收率不高。
2.2.3 硫铵液喷头设计选型及喷头布置方案研究
在实际处理烟气量和二级泵额定流量工况下,结合硫铵结晶颗粒冲刷程度及浓缩段塔壁易冲刷穿孔部位,为减少磨损,对喷头选型及布置进行改造。
2.3 脱硫塔二级喷淋系统支撑架安装方式研究
2.3.1 原喷淋系统支撑架设计情况
主管方向纵向安装6根单梁(Q235矩形管200×10),
中间两根加横向梁,用玻璃丝布缠绕防腐;
2.3.2 原支撑方式存在的主要问题
支撑架因浆液腐蚀长期穿孔断裂,钢结构基体基本腐蚀殆尽,每次修复只能更换部分钢梁短节再缠绕玻璃丝布防腐,因此强度较差,已无再利用价值;且原有设计支架影响环状布置,需全部取消,重新调整安装分布器支撑架梁。
2.3.3 喷淋系统支撑架研究改造
沿主管方向纵向安装2根主梁(Q235矩形管250×10),中心线间距2200;在主梁和塔壁之间横向安装呈“H”型侧支架梁(Q235矩形管200×10)共8根;在主、侧支架梁之间设置联系梁(Q235矩形管120×10)共9根;支撑梁垫板制作及焊接、支撑梁制作安装及焊接,按原设计硫铵分布器支撑架部件图技术要求施工,不允许损坏塔内其他部件。安装后所有梁及垫板对接焊缝处同塔体整体做防腐。
2.4 二级循环泵改造
硫铵液喷淋喷头磨损严重,经分析主要原因是原设计循环泵扬程偏大(运行扬程是38m,到喷头处的扬程有18m),与喷头设计压力(压力0.7kg)不匹配,后将叶轮切割部分(叶轮直径由580mm减到525mm)后将泵扬程降低与喷头匹配,解决喷头冲刷磨损问题。
2.5 研究新增一个硫铵液循环槽系统
研究改造后的循环槽流程。新增一个循环槽A(ø6×7m,容量为198m3);二级循环泵由3台增加到4台,新增加的泵按扬程32m、流850m3/h选取,分别为两台循环泵对应一个循环槽,一个循环槽的两台泵互为备用;结晶泵由2台增加到3台,中间一台泵作公共备用(即两开一备);实现一个循环槽对应一个脱硫塔(原有循环槽与2#脱硫塔对应,新增加槽与1#脱硫塔对应),保证两套系统相对独立、可隔离运行和检修,实现“一开一备”的目的,有效解决共用系统问题引起装置停运脱硫塔可独立运行,有效解决共用系统问题引起装置停运。
3 结语
整套烟气脱硫装置设计是“一开一备”,当其中一套脱硫塔出现故障后能倒换运行、隔离检修,从而确保锅炉装置的连续运行,包括烟气系统、吸收循环系统、氧化空气系统、吸收剂供应系统、工艺水系统、硫铵干燥造粒系统等。
参考文献:
[1]洪超.刍议燃煤锅炉烟气对环境污染治理技术[J].科技资讯,2020(09).
[2]柳俊霞.关于燃煤锅炉烟气治理技术的探讨[J].建材与装饰,2017(27).
[3]闫鹏飞,张栋.燃煤锅炉烟气脱汞技术综述[J].低碳世界,2017(28).
[4]许艳.燃煤锅炉烟气治理技术及应用[J].资源节约与环保,2016(01).
作者简介:
罗俊国(1967- ),男,四川合江人,汉族,工程硕士,化工机械高级工程师,四川天华股份有限责任公司,研究方向:化工机械。
何建伟(1970- ),男,四川合江人,汉族,本科,化工机械工程師,四川天华股份有限责任公司,研究方向:化工机械。