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水泥生产中新型高效脱硫剂试验研究

2020-09-07孙波李晓静刘国华

江苏建材 2020年4期
关键词:脱硫剂生料南京

孙波,李晓静,刘国华

(南京永能新材料有限公司,江苏 南京 211153)

0 引言

随着SO2排放标准要求的提高,水泥脱硫技术在实际生产中得到越来越多应用,常用的脱硫技术有干法脱硫技术、FGD 湿法脱硫、 氨法脱硫技术等。 目前市场上的脱硫剂对操作、工艺及设备要求较高,且存在成本高、能耗大及脱硫效果不理想问题。 针对不足和难点,南京永能新材料有限公司研究开发了一种新型高效脱硫产品[1-2],通过碱土金属和催化剂等组分的优化调整,使得该脱硫剂可在中低温条件下, 降低碱性成分和SO2的吸收反应温度,加快和促进SO2的吸收和转化进程,生成更加稳定的产物,以达到有效降低SO2排放的目的。

1 新型高效脱硫剂技术原理

新型高效脱硫剂技术原理如图1 所示。该产品对水泥窑生产过程中各阶段所产生的硫氧化物进行吸收固化。 ①筛选优化了高效脱硫剂系列;②显著加速CaO 与SO2的低温反应;③通过催化氧化技术促进SO2的快速转化,形成稳定的硫酸盐。

图1 新型高效脱硫剂技术原理

2 脱硫剂工业试验

2.1 重庆某水泥集团分公司脱硫剂试验

2.1.1 技术方案

南京永能高效脱硫剂以在生料配料过程中添加的形式,通过研磨充分、均化反应消解部分硫化物。 从初始值到最低值,记录SO2排放值的变化情况以及对应的脱硫剂使用量,进而对比分析和判断高效脱硫剂的脱硫效果。

2.1.2 试验步骤

原料磨停机状态,13∶54 停止添加现使用的脱硫液体,14∶53 检测到 SO2排放峰值达 438 mg/m3,超过了标准要求上限值,开始使用南京永能脱硫剂验证脱硫效果,14∶56~15∶09 检测仪气体反吹造成SO2排放值一直处于 430 mg/m3,15∶09 SO2排放值为270 mg/m3,15∶14 SO2排放值降到 137 mg/m3,15∶23 SO2排 放 值 为 50 mg/m3,16 ∶01 SO2排 放 值 低 至33 mg/m3,16∶00 开始调整脱硫剂用量为 82 L/h,SO2排放值稳定在 170 mg/m3以内,16∶36 停止试验,具体试验数据如表1 所示。

表1 重庆某水泥集团脱硫剂试验数据

由表1 可以得出:

(1)开始添加高效脱硫剂 10 min 后,SO2排放值开始下降,脱硫效果明显;

(2)使用脱硫剂产品 30 min,能将 SO2排放值从 438 mg/m3降低至 50 mg/m3;

(3)试验过程中,SO2排放值最低可降至33 mg/m3;

(4)82 L/h 的脱硫剂用量可将SO2排放值稳定在180 mg/m3以内,满足国家排放标准。

2.2 浙江某水泥集团1#窑脱硫剂试验

2.2.1 技术方案

通过添加高效脱硫剂检测SO2浓度变化趋势,并将SO2降至最低值,从而确定脱硫剂的作用效果,试验方法同2.1.1 中所述。

2.2.2 试验步骤

原料磨开机时,11∶33 SO2排放值为 60 mg/m3,开始使用南京永能脱硫剂,11∶46 SO2排放值为40 mg/m3,11:52 降 低 至 30 mg/m3,11∶56 降 低 至 20 mg/m3,12:03 降 低 到 10 mg/m3,12:07 降 低 至 5 mg/m3,12∶12 降低至 1 mg/m3,12∶45 试验停止, 详细数据记录见表2。

表2 浙江某水泥集团1# 窑脱硫剂试验数据

2.3 浙江湖州某水泥集团脱硫剂试验

2.3.1 技术方案

该水泥企业未使用脱硫剂时,SO2排放值在300~500 mg/m3, 通过记录添加脱硫剂前后的SO2浓度变化,分析高效脱硫剂的脱硫效果,试验方法同2.1.1 所述。

2.3.2 试验步骤

13:00 原料磨停机后,13:30 出现SO2排放峰值345 mg/m3,开始使用南京永能脱硫剂,添加给定量60 Hz(130 kg/h),13:45 SO2排放值降低至 116 mg/m3,14:00 给定量 70 Hz (146 kg/h),SO2排放值降至66 mg/m3,14:30 给定量 80 Hz(160 kg/h),SO2排放值为 52 mg/m3,14:50 SO2排 放 值 低 至 4 mg/m3,15:10 SO2排放值降为0 mg/m3,试验结束,泵停止后,15:35 SO2升高到 228 mg/m3。100 min 内共计使用高效脱硫剂产品 240 kg, 将 SO2浓度从 345 mg/m3降低至0 mg/m3,脱硫效果显著,具体试验数据如表3 所示。

表3 浙江湖州某水泥集团脱硫剂试验数据

3 结果与讨论

3.1 安徽芜湖某水泥厂脱硫剂重复验证试验

通过停止使用原脱硫剂,观察SO2排放值,加入高效脱硫剂验证产品效果。18∶00 点原脱硫剂停止使用,20∶30 SO2排放值达到 122 mg/m3后开始添加南京永能脱硫剂, 初始加入量为5 L/min,10 min 后SO2排放值降低至70.6 mg/m3,然后调整脱硫剂加入量为 2.5 L/min,15 min 后降低至 37.7 mg/m3, 21∶05后SO2排放值稳定在13.9 mg/m3。 在数据稳定后,降低脱硫剂加入量至1.5 L/min,SO2排放值稳定在14.8 mg/m3,23:00 结束第一阶段使用, 停止加入脱硫剂, 并关闭原使用脱硫剂,25 min 后SO2排放值升高至70.6 mg/m3,重新加入原脱硫剂,试验数据如表4 所示。

表4 安徽芜湖某水泥厂脱硫剂试验数据

为再验证高效脱硫剂的脱硫效果,次日14∶35 停生料磨, 原脱硫剂给定 38 Hz,SO2排放值为13.8 mg/m3,15:15 停止原脱硫剂使用,25 min 后SO2排放值升高至184.4 mg/m3, 开始加入南京永能高效脱硫剂,初始加入量为4 L/min,10 min 后SO2排放值降至96.1 mg/m3,调整脱硫剂加入量为 2 L/min,15 min 后降至38.5 mg/m3,再调整脱硫剂加入量为1.2 L/min,17:10 时 SO2排放值升高至 91.5 mg/m3, 然后调节脱硫剂用量为 4 L/min,17:40 稳定在 20 mg/m3后停止试验,具体现场试验数据见表5。

3.2 试验效果分析

综合分析表4 和表5 中的数据可以看出,通过生料磨运行及停磨两个阶段的测试,使用高效脱硫剂效果明显,调整见效快,有效降低SO2排放,可将SO2浓度控制在 50 mg/m3以下, 满足 GB 4915—2013《水泥工业大气污染物排放标准》的超低排放规定。 通过产品组分设计, 该高效脱硫剂可加快SO2的反应和转化,并且其体系呈中性,具有掺加量小、对设备无腐蚀危害等优点。 根据产品的研究理念,设计比例分段添加,生料磨前端通过粉磨和硫铁矿反应脱除一部分硫, 同时后端入窑斜槽处做备用, 分段添加的方式可以提高脱硫剂脱硫效率,降低产品用量,从而降低企业生产成本,每吨熟料脱硫成本在2 元左右。

表5 安徽芜湖某水泥厂脱硫剂再验证试验数据

4 结论

(1)通过产品组分设计,高效脱硫剂具有脱硫效率高、掺量小、见效快及添加方式简单等特点,可有效降低水泥企业脱硫成本,并保持稳定达标。

(2)脱硫剂中含有稀土元素,可激发出熟料的潜在活性,从而改善水泥质量。

(3)与市场上传统的高碱型脱硫剂产品相比,该高效脱硫剂体系呈中性,对设备无腐蚀,不会对窑尾收尘过程产生影响, 可有效避免预热器系统结皮现象。

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