APP下载

炼油废白土在水泥厂燃煤自备电厂中再利用的实践

2020-09-07徐丙雷张超春苏州中材建设有限公司江苏昆山215300

水泥工程 2020年2期
关键词:给煤机煤仓原煤

徐丙雷,张超春,蒯 俊(苏州中材建设有限公司,江苏 昆山215300)

0 前言

在精制动植物油和石油的过程中,通常会使用活性白土来净化和脱色。废白土(Spent Bleaching Earth)即活性白土制油过程中产生的废土渣。废白土不再具有活性白土的吸附能力和催化能力,却富含丰富的油脂成分。油脂成分可达30%,在一些高级油脂精炼中,油脂成分甚至可达到40%。废白土中的不饱和油脂在空气中极易氧化发热,发生自燃,引起火灾,同时会产生刺鼻的气味,对环境造成污染。全世界每年都会产生大量的废白土,印度尼西亚作为东南亚石油资源大国和全球最大的棕榈油生产、出口国,每年产生的废白土也有数十万吨。过去,炼油企业往往将废白土进行简单处理后当成固体废弃物掩埋或焚烧,有些企业甚至直接将废白土丢弃野外,不但浪费了资源,同时还污染了环境。随着人们节能意识和环保意识的不断提高,如何将废白土重复利用日益受到企业和国家的重视。在印尼,政府为了鼓励企业合理利用废白土,实施每处理1t废白土给予25美金的资金补贴政策。

本项目主要研究废白土在中材国际总承包的印尼BAYAH 60 MW燃煤电厂中的再利用,通过掺烧废白土,将废物中蕴含的热能转化为电能,实现变废为宝。按照20%的比例掺烧,每年可节约燃煤270000t左右。由于电厂设计是以煤炭为燃料,废白土的化学成分决定了其性质与煤炭有着很大的差别,掺烧过程中,对物料输送、炉膛温度、锅炉尾气温度、粉尘含量、炉渣等产生很多不利的影响,需要对电厂的工艺操作进行优化,对部分设备进行改造。

1 废白土成分分析

BAYAH电厂使用的原煤最低热值为3 600×4.18kJ/kg,正常情况下使用的原煤净热值为4350×4.18 kJ/kg左右,电厂计划掺烧的废白土有两种,分别来自棕榈油提炼和石油提炼过程,其热值为10289×4.18 kJ/kg和2100×4.18 kJ/kg,单位热值远低于原煤(见表1)。在锅炉同样的发热量下,掺烧废白土时,势必要增加燃料总量,设备负荷及工艺运行参数也随之发生变化。因此需要根据设备及系统运行状况,由少到多进行多次尝试和实验确定最佳的掺烧比例。

除了热值以外,还需要对废白土中的N、S等成分进行分析比较,通过表2可以看出废白土中的N、S含量小于原煤,掺烧后不会对尾气有害物质排放产生影响,S含量的减少可以有效石灰粉的投入量,减轻脱硫系统的负担。

表1 BAYAH电厂原煤和废白土成分分析

表2 原煤和废白土元素分析比较 %

2 掺入废白土对锅炉工艺操作的影响及应对措施

废白土的特性与原煤有很大区别,燃料掺入废白土后会对锅炉运行参数产生影响,主要体现在一次风量、二次风量、排烟温度、粉尘浓度等,见表3。

表3 废白土掺烧比例对锅炉运行参数的影响

2.1 一次风量的影响及应对措施

循环流化床锅炉中,一次风机的作用主要是送出的风进入一次风室,通过布风装置(风帽)进入炉膛,使炉膛内的床料流化。一次流化风是炉内热量的主要传递和携带介质。一次风速的大小决定着床料的流化情况和炉内床温的调节情况。一次风还是点火和播煤风的风源,因此一次风的用量在循环流化床锅炉中是最大的,占总用量的50%以上。由于废白土的比重较大,导致流化困难,炉膛差压变大,一次风管网阻力增大,进而导致一次风量变小,影响燃料的充分燃烧,对设备也有一定的危害。在实际操作中需要根据燃料流化和燃烧情况调节一次风量,调节一次风量的方法主要有以下几种:

(1)利用节流装置调节流量;

(2)改变风机转速调节流量;

(3)调换压力较高或较低的风机;

(4)改变管网阻力系数调节流量。

在本项目中主要通过调节节流装置来调节风量,使一次风量维持在110000m3/h左右。

2.2 二次风量的影响及应对措施

二次风的作用主要是补充炉内燃烧的氧气和加强物料的掺混,其风量大小,由燃料的燃烧程度,锅炉烟气氧含量决定。废白土中的含N、C、H、S等元素的可燃物比例比原煤的要低,燃料的整体耗氧量小,二次风量要略小于全部使用煤炭的情况。

2.3 对粉尘浓度和飞灰的影响及应对措施

废白土燃烧后,其产生的粉尘和飞灰要明显比煤炭的多,锅炉电除尘工作负荷比先前有所加大,需要多开启一个电场,以保证飞灰的回收以及保证粉尘排放的浓度不超标。

3 掺入废白土对原煤输送系统的影响及应对措施

废白土具有较大的粘性,在进行输送时,经常对设备造成堵塞,从开始使用以来,多次造成皮带机下料口、给料筛、破碎机、煤仓、给煤机等部位堵料,特别是雨季来临时,堵塞情况尤为严重,影响设备的正常运行,在清堵时需要耗费大量的人力,大大加重了运行和检修人员的工作负担,针对这一情况,必须对以上关键部位进行改造,从根本上解决堵料问题。

3.1 废白土的存储及输送

目前废白土是从原煤预均化堆场应急料斗掺入。应急料斗下设有定量给料机,可以定量掺入。掺入量最大为100~120 t/h。废白土经过给料机后通过带式输送机,送至原煤破碎系统(见图1)。

图1 废白土及原煤输送流程

3.2 对输送设备下料口的改造

燃料破碎与输送系统由定量给料机、皮带机、辊式破碎机、给料筛、煤仓、给煤机及其他辅助设备组成(见图2)。辊式破碎机位于BC2皮带机尾部,实践证明,容易出现堵料的部位为给料筛、辊式破碎机、煤仓、给煤机等四个部位,其中给料筛、破碎机、给煤机堵塞的原因都是由于设备下方的溜子粘结物料造成的。在原始设计中下料溜子是由普通耐磨钢板制成的,其表面粗糙,遇到湿度和黏度较大的废白土时,极易形成粘结堵塞,进而造成上游主机设备的堵塞卡死。为治理这一问题,在所有下料溜子内壁增加镜面不锈钢板,减小物料和溜子的摩擦力,使物料更顺畅的通过溜子,有效的防止物料粘结堵塞。由于给煤机下料口比较窄,仅仅安装镜面不锈钢板还不能完全根除堵塞,需要辅以其他方式进行清堵,理想处理方式是在四台给煤机落煤管上加装空气炮(见图2),空气炮采用远程自动程序控制,可以人为设置清扫时间和间隔。

通过以上两种方式改造后,基本杜绝了输送设备的堵料问题。

图2 落煤管加装空气炮

3.3 锅炉煤仓改造

煤仓在加了6%废白土后,煤仓内壁有挂壁现象,需要通过人工捅料。在废白土量增加的情况下,煤仓内挂壁现象会严重。久而久之,物料越积越多造成煤仓堵塞,如不及时清理,物料板结,清理更加困难。相应的改造的方案如下:

(1)煤仓内壁增加镜面不锈钢。保护煤仓基板不受磨损和锈蚀,降低煤仓内壁的摩擦系数,增加煤仓内壁的耐磨性,避免煤粒粘结导致出口堵塞,延长煤仓使用年限,降低维修率。

(2)煤仓内壁增加燃料疏松机。煤仓疏松机是针对火力发电厂原煤仓堵塞问题,该设备自动监测原煤仓给煤情况,出现断煤时自行启动,及时疏通,然后自动停机,确保原煤仓供煤畅通。

在经过相应的设备改造和工艺优化后,目前BAYAH燃煤自备电厂废白土掺烧比例可达20%,燃料输送系统顺畅,堵料的现象基本消除,缓解了设备和人员负担,电厂运转稳定。

4 结语

废白土传统的处理方式有掩埋、焚烧、油分回收以及直接作为其他工业产品的添加剂等,目前掩埋和焚烧已经被大部分国家和地区禁止,应用较为广泛的为采用压榨、水煮等进行油分回收,但其处理的综合成本较高。本项目直接将废白土掺入原煤在循环流化床锅炉中作为燃料燃烧,将其中蕴含的热量转化为电能,处理的方式简单,经济效益可观。在循环流化床普遍的国家和地区具有广阔的应用前景。

猜你喜欢

给煤机煤仓原煤
前5 个月排名前10 家企业产煤9.4 亿t
大直径煤仓硐室施工扰动效应数值模拟分析
1 000 MW机组给煤机运行中的异常分析及处理
储煤仓预防自燃的实践
给煤机低电压穿越改造后控制电源可靠性分析与优化
1-3月份全国规模以上工业原煤产量97056.1万t
3月份全国23个省、直辖市规模以上工业原煤产量34076.2万t
地面煤仓清堵机器人的设计研究
给煤机跳闸原因分析
630MW机组给煤机转速测量系统不可靠问题的深入分析及治理