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中速磨煤机磨辊脱开原因分析与预防措施

2020-09-02

能源与环境 2020年4期
关键词:流化磨煤机拉杆

(内蒙古京隆发电有限责任公司 内蒙古丰镇 012100)

京隆发电公司2×600 MW亚临界空冷机组,锅炉采用中速磨煤机冷一次风正压直吹式制粉系统,北京电力设备总厂制造的ZGM113型中速辊式磨煤机,最大通风量为100.87 t/h,转速为24.2 r/min,分离器型式为静态离心挡板式,使用设计煤种标准出力为 64.66 t/h(R90=20%,HGI=50,WY=10%),磨煤机最大出力为72.78 t/h。每台炉配6台磨煤机,设计煤种为准格尔矿煤,校核煤种为晋北代表煤。燃烧设计煤种时,5台运行,1 台备用[1]。

1 事发前工况

2020年 3月 6日19∶15,#2机组 R方式运行,负荷 600 MW,6台磨煤机运行。D磨煤机煤量60 t/h,入口风量89 t/h,电机电流100 A,变加载压力15.7 MPa,运行正常。19∶22,运行人员就地巡检发现D磨煤机东北侧拉杆煤层厚度指示至最低位置,拉杆不动作,怀疑拉杆断裂,停运做措施准备进内部检查。

2 现场检查发现的问题

检修人员进磨煤机内部检查后,发现西北侧#1磨辊铰轴座与三角架固定螺栓全部断裂,磨辊与三角架脱开倾斜支撑在另外两个磨辊上,见图1。#1、#3磨辊之间的磨盘流化风管断裂成两段,一段立在#3磨辊上、另一段压在#1磨辊下,见图2。

将D磨煤机三角架拆出后翻面,发现与铰轴座连接的12条螺栓全部断裂,其中5条从三角架螺纹底孔内部断裂,其他7条从螺纹断面处断裂,断裂的螺栓在磨煤机内未找到,判断随石子煤一同排走,见图3。东北侧拉杆密封风室煤粉板结,导致拉杆不正常磨损,拉杆密封风管路可能堵塞[2],见图4和图5。

3 设备检修、运行情况

3.1 #2炉D磨煤机检修情况

大修:2019年 10月16日—11月4日,#2机组A修期间进行了D磨煤机大修工作,更换磨辊总成3个、更换东南侧导向板1块、更换三角架导向板3块、更换拉杆上下密封3个、静环磨损严重补焊、3个磨辊重新加油,磨辊密封风管磨损严重更换。

定检:2020年1月11日,#2机组调停临修期间对D磨煤机进行了定检,检查D磨煤机#1磨辊磨损11 mm,#2磨辊磨损10 mm,#3磨辊磨损10 mm,磨盘磨损9 mm,动静环间隙12 mm,磨辊无渗油。

3.2 #2炉D磨煤机运行情况

2019年11月25日—2020年1月22日 运行58天

2020年2月19日—2020年3月6日 运行17天

从2019年A修期间进行大修至发生故障共运行75天,距上次临修定检间隔17天。

4 原因分析

(1)D磨煤机从2019年A修期间进行大修至发生故障共运行75天,距上次临修定检间隔17天。调取D磨煤机从2月19日机组启动至故障停运期间共17天运行电流,与煤量基本呈对应关系,无突然增大现象,每天运行人员监盘、运行及检修人员就地巡点检也未发现异常。事发时,正值运行交接班期间,接班巡检就地检查发现东北侧拉杆不动、磨煤机内部有轻微异音但并不明显,磨煤机本体无振动且运行电流平稳。以往磨煤机内部卡涩异物时,电流会突增且伴有剧烈振动。检查D磨煤机脱落的流化风管外观无碾轧、挤碰的痕迹(见图6)。检查发现另一根流化风管道与其中一侧磨辊辊架及磨盘安装的水平、垂直距离约不足5 cm,因此判断#2炉D磨煤机#1磨辊辊架与三角架连接螺栓先断裂,磨辊总成与三角架脱开但压在三角架下,脱开的磨辊在磨盘辊道上继续运行但与三角架相对位置发生偏转,将两个磨辊总成之间安装的流化风管道触碰掉,脱落在磨盘中间。流化风管道脱落时间不长,运行人员发现东北侧拉杆不动及时停磨,脱落在磨盘上的流化风管未卡死磨辊,因此运行电流一直无明显变化。2018年4月19日06∶34,#2炉D磨煤机也因2016年技改加装的流化风管磨损脱落,造成磨煤机剧烈振动且有明显异音,停运后进磨煤机内部进行拆除、加堵[3]。

(2)磨煤机磨辊脱开,主要原因为连接螺栓断裂。磨煤机三角架使用时间较长(近12年),三角架固定铰轴座的内螺纹反复多次使用部分已损坏,运行中不断承受横向剪切力及垂直方向上的挤压力,虽每次大修均使用丝锥重新攻丝,但是螺纹的受力面、紧力大大减小,在受力较大的情况下紧固螺栓就会失效(俗称撸扣)。现场发现5条连接螺栓从螺纹内部断裂,说明已达不到正常的紧力,在磨辊运行中循环冲击载荷作用下,三角架与磨辊铰轴座结合面处形成较大剪切应力,紧力不够的螺栓先断裂,其他螺栓也陆续在循环载荷作用下产生疲劳、断裂。

(3)D 磨煤机停运检修时未在磨煤机内部找到断裂的9条螺栓,说明#1磨辊辊架与三角架连接螺栓提前断裂随石子煤排走。#1磨辊脱开导致三角架在原垂直、水平方向受力发生变化,三角架不在同一水平面,在垂直方向上发生偏斜挤压东北侧拉杆,导致东北侧拉杆与拉杆密封箱内板结的煤粉块摩擦,拉杆非正常磨损。

5 预防整改措施

经分析,本次磨煤机磨辊脱开主要由于大修工艺不到位、临修消缺定检不细、质量不高、检修不彻底所导致。针对存在的问题,主要提出以下几点预防措施:

(1)提高磨煤机检修工艺。磨煤机大修中发现三角架螺纹损坏,必须在原螺纹孔处攻更大的螺纹孔覆盖原来的螺纹孔,且新孔的小径必须大于原来孔的大径,同时将绞轴座螺栓孔扩大。如果继续使用原来规格的螺栓,则使用螺纹护套既解决螺纹内孔扩大的问题,又可以提高螺栓紧固强度。

(2)磨煤机大修时铰轴座和三角架连接螺栓必须紧固到位,结合面四周全部焊接,增加三角架与辊架连接强度;对三角架承力侧、非承力侧导向板及时更换,间隙保证在要求范围之内;磨煤机磨辊找正在要求范围内。

(3)将铰轴座和三角架连接螺栓由8.8级升级为12.9级螺栓,且必须由正规厂家生产。

(4)三角架长期使用内螺纹损坏,连接紧力下降,储备新的三角架或磨煤机大修时拆下进行修理。

(5)对其他磨煤机辊架与三脚架连接螺栓进行检查,及时消缺。

(6)优化、完善磨煤机定检项目,根据磨煤机实际运行状态,及时调整定检项目及范围[4]。

(7)利用等级检修机会对拉杆密封风管路进行检查,彻底清理、疏通密封风管路及拉杆密封室,防止拉杆密封,起不到作用频繁损坏。对拉杆密封室进行改造,加装检修孔,方便检修人员对密封室积粉情况进行检查清理。

(8)提高磨煤机大修、定检定修质量及设备修后验收标准,优化验收流程,做到应查必查、应修必修、修必修好。

6 结论

鉴于大部分煤粉炉均配置以中速磨煤机为主,通过对中速磨煤机磨辊脱开原因进行分析,并结合现场勘察情况发现了其他问题,针对存在的问题提出了预防措施。做好运行调整、检修维护两方面工作,磨煤机将长周期稳定运行,提高设备可靠性,保证机组安全稳定运行。

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