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贵州开阳某矿区深孔钻探施工项目总结

2020-09-01张百东

世界有色金属 2020年11期
关键词:机台粘土钻杆

张百东

(广东省地质局第五地质大队,广东 肇庆 526060)

1 工程概况

贵州开阳某矿区距离贵阳市60公里,距开阳县城仅12公里,我单位于09年和高山矿业签订合同并进入矿区进行勘查钻探工作。

矿区地处贵州省贵阳市开阳县双流镇东南方向,地理坐标为北纬27°1.792′,东经106°48.975′左右。临靠305省道,交通相对便利。当地气候多雨雾,空气潮湿,晴朗天气较少[1]。

矿区内地形多为山岭,植被茂盛。有水流从附近水库流出,穿过矿区,机台施工用水比较方便。附近有田坝、古望、烂沟等村落可提供民房给钻探队居住和储放材料物资,并可提供大量人力协助机台搬迁。

2 矿区地质条件

矿区岩层情况自上而下依次为:

(1)表层覆盖层厚度5m~15m,为黄褐色粉砂质粘土,其中夹杂粉砂质粘土岩砾块,自上而下含量递增,分布杂乱,砾块大小不一,直径0.5cm~6cm。顶部粘土中含植物根系。胶结很差,水冲即散[2]。

(2)含钙质、砂质粘土岩厚度350m~550m,深灰色或浅灰色灰岩、页岩。产状30°~50°。含少量黄铁矿自行晶体,星星点状产出,粒径0.1mm~0.3mm。岩石可钻性等级Ⅳ-Ⅴ级。岩心完整,采取率可达100%。

(3)碳质粘土岩厚度50m~100m,为黑色、灰黑色粉砂质粘土岩、页岩,偶尔含钙质。岩石可钻性等级Ⅳ级。岩心完整,少许碎块状、碎屑状(1%~10%)。采取率可达100%。

(4)白云岩厚度250m~400m,为浅灰色或灰白色含白云质硅质岩。具条纹状,角砾状构造。该层为溶隙、溶洞发育底层,相对破碎,易发生漏水、涌水、坍塌等复杂情况。岩石可钻性等级Ⅳ-Ⅴ级。岩心完整,部分呈碎块、碎屑状(1%~15%)。采取率95%以上。

(5)紫红色粘土岩,该层为底板,钻孔至此可终孔。

矿层一般在白云岩和底板交界变层处,为深灰色,深灰绿色厚层状砂屑岩。厚度在0.5m~2m之间。白云岩中偶尔也存在一层矿层。厚度0.5m~2m之间。

3 钻进工艺的选择

采用金刚石绳索取芯钻进工艺,针对白云岩层存在可能漏水,坍塌的情况,决定以S95绳钻为主,当遇到并穿越不稳定地层后,下入套管,改以S75绳钻继续钻进[3]。

表1 钻头规格

设计钻孔深度在750m~1100m。由于矿区多山,为便于机台搬迁,要求钻机重量轻,拆卸方便,我单位采用连云港黄海机械厂生产的HYX-5立轴式岩心钻机,该钻机钻机净重(不包括动力机)约3000kg,主机可分解为10个部件(最大可拆部件重量450kg),搬迁方便,宜于山区工作。S95绳钻钻进深度1000m,S75绳钻钻进深度1300m。动力机采用YC6108柴油机,额定功率85KW,额定转速2000r/min。

钻机有8级转速,动力机转速2000 r/min时,立轴转速从低到高为:104,181,308,361,479,629,1069,1661。

钻机的其他一些性能参数见表2。

表2 HXY-5钻机性能参数

对于钻塔的选择,首先要考虑塔底面积是否足够摆放和操纵钻机,然后考虑天车负荷是否满足工作要求。由于要求直孔,所以采用直塔即可[4]。我单位选用SGZ18型钻塔,该钻塔为直塔,塔底面积4.5×4.5㎡,而HYX-5钻机占地面积3.36×1.3㎡,足以摆放钻机并有充足的操纵空间。天车正常负荷20吨,最大负荷30吨,满足工作要求。钻塔其他规格如下表。

表3 SGZ18型钻塔参数

根据孔深和钻进工艺的要求,注浆泵选择BW-150型。它是一种卧式三缸往复单作用活塞泵,可变换8种不同压力和流量,适合1500米以内小口径金刚石钻探输送冲洗液。该泵耗能少,操纵灵活,分解型好,易于搬迁,也可作为水泵向机台抽水。当输入转速1500转/分时,冲次,流量,压力如下。

表4 BW-150泵冲次,流量,压力表

根据岩层情况,决定采用无固相聚合物冲洗液作为钻井液。具体配方如下:

表5 钻井液配置方案(1m3量)

其中聚丙烯酸钾主要起护壁和携带岩粉作用,钾离子抑制粘土岩层膨胀分散,植物胶SD-1起增粘和降失水作用,随钻型堵漏剂防堵小裂隙漏水,06型高效润滑剂起润滑钻具作用。

表6 钻井液性能控制范围

配制按“严格计量,分别溶解,依次加入,性能调整,充分搅拌”的原则进行,如遇破碎地层,可加入适量速溶硅酸钠胶结岩石[5]。

本次钻探任务有两台钻机同时作业,分别为5号机和6号机。全年共完成8个孔的钻探任务,总进尺七千多米。

4 下面以典型孔ZK603为例具体介绍施工过程

该孔孔位临靠水边,用水方便。开孔口径130mm,下φ127mm套管8.91m;然后110mm口径钻入稳定岩层后下入φ108mm套管9.07m;采用S95绳钻进行取芯钻进。

<200m时,岩层为含钙质、砂质浅灰色粘土岩,钻机6-7档,孔底压力1.5t~2t,冲洗液为清水加0.1%聚丙烯酸钾和0.3%高效润滑剂,注浆泵慢2档;

200m~400m时,岩石为含钙质、砂质浅灰色或深灰色粘土岩,钻机5~6档,孔底压力1.5吨左右,冲洗液为清水加0.2%聚丙烯酸钾、0.2%植物胶SD-1和0.4%高效润滑剂,注浆泵慢2档;

400m~532m时,岩石为含钙质、砂质深灰色粘土岩,钻机5档,孔底压力1.5吨左右,冲洗液为清水加0.2%聚丙烯酸钾、0.2%植物胶SD-1和0.4%高效润滑剂,注浆泵慢2档;

532-582 m时,岩石为黑色碳质页岩,钻机4档,孔底压力1t~1.5t,冲洗液为清水加0.3%聚丙烯酸钾、0.4%植物胶SD-1和0.4%高效润滑剂,注浆泵慢2档;

582m进入白云岩层,冲洗液按标准配置。600m开始岩心破碎,600.10m漏水[6]。由于动水位并不深,该孔对漏水情况果断采取顶漏钻进方法继续钻进,加大钻井液浓度防止孔壁坍塌。钻机3档,孔底压力1吨左右,钻井液中加入0.05%速溶硅酸钠固结岩石,注浆泵慢2档;

748m时穿越破碎带,下入151.79mφ89mm套管,改S75进行钻进直至终孔。岩石为白云质硅化岩,钻机2~3档,孔底压力1吨左右,冲洗液按标准配置并加入0.03%速溶硅酸钠,注浆泵慢2档。

终孔845.31m,矿层位置:657m~658m(白云岩层中),837.5m~841m(白云岩与底板交界处)。

表7 ZK603台月时间表

5 对于事故的处理

在钻探行业中,谨记“预防大于处理”原则。由于孔内情况看不到,摸不着,只能依靠经验判断,事故处理起来比较麻烦,所以在工作当中一定要遵循正确的工作方法,时刻注意水泵和钻机的工作状态,尽力避免事故的发生。

对于深孔钻探有时会出现断钻杆的情况,断口多为接手丝扣或钻杆丝扣,处理办法基本是用公锥下去锥紧断口处拉上来。对于断口偏移导致锥无法对正断口的情况,可在锥上焊装导向或在锥后装一截弄弯的50钻杆人工扭转去对。在ZK603的施工过程中发生了φ71mm钻杆断在φ95mm孔径里面的情况,断口处发生偏斜而无法锥到,于是采取下面方法:在公锥外加焊一50cm左右φ89mm套管作为导向,成功解决事故。

在ZK601的施工过程中,遇到了卡钻问题,用反丝钻杆将钻杆反出后,遗留钻头和下扩孔器在孔底,判断卡钻位置就在钻头部分。考虑到孔底有沉渣,下锥不一定能锥到,即使锥到,如果难以拔起的话将使情况变得更加麻烦,于是采取以下措施:孔底钻头内径49mm,用50钻杆加工钻具,下入孔底进行钻进,钻穿钻头并继续钻进60cm左右。这样清除了钻头的沉渣,并且磨掉钻头底部岩心,减少了扭转并拔起钻头的阻力。结果下锥后成功锥到并扭转钻头和扩孔器,然后慢慢边回转研磨边往上拉,成功处理上来。

6 经过现场实践,对本矿区工作提出几点建议:

(1)在施工过程中,大部分钻孔遇到了漏水情况,根据严重程度大小。我们采用堵漏和顶漏钻进两种方法。对于顶漏钻进方法,当孔内水位较深时,上部钻杆极易因润滑不够而与孔壁摩擦发生抖动,对钻杆造成极大损伤,并且难以提高钻速,影响钻进效率。采用润滑冲洗液进行润滑会大量消耗润滑剂等材料增加钻探成本。在这种情况下建议采取向钻杆涂抹润滑脂润滑钻杆。润滑脂成分:黑机油,松香,沥青,石蜡等。它与钻杆粘附力强,润滑性好,水中不溶,价格低廉。可人工涂抹或使用孔口涂抹桶涂抹在钻杆上。

(2)本矿区岩石多为粘土岩,岩粉容易分散在钻井液中,而且金刚石钻进岩粉细小,沉淀池太小的话会导致岩粉沉淀不完全,使得钻井液越来越浓,增大钻杆回转阻力,影响钻井液性能。所以,沉淀池和泥浆池应该尽量挖大些,使岩粉能够充分沉淀,而且机台人员要注意及时捞出沉淀岩粉,保证钻井液性能,提高钻进效率。

(3)注意环保。终孔后机台场地尽量恢复原貌,泥浆池填平。废弃物不要随便丢弃,可集中销毁。废弃钻井液不要随便排放,因为含大量化学有机物,会对生态造成污染。

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