厂用电采集系统的开发与应用
2020-08-31韩新
摘要:为解决老旧电厂非智能电度表不能自动采集而需人工抄表的问题,利用电厂现有的6 kV厂用电WDZ-5200系列保护装置作为厂用电采集终端,通过RS485线组建通信网络,以Modbus通信协议进行通信;并借助组态王软件平台自主开发一套厂用电量自动采集系统,实现厂用电量的定时自动采集、自动录入及报表生成;同时,通过设备电量数据库统计分析,合理分配厂用电,降低厂用电率。根据设备累计运行时间,合理安排设备保养维护及备用设备定期切换,以保证设备的安全稳定运行。该系统既可减少购买采集装置的成本,又可避免二次回路的变动,可在老旧电厂或同类应用中推广。
关键词:厂用电采集;组态王;保护装置;自动抄表;厂用电率
0 引言
粤泷火力发电有限责任公司于2003年投产,6 kV厂用电系统所有负荷的电量均由老式电度表计量。电度表仅有就地显示功能,如果想统计电量就只能到就地进行抄表,并人工将数据录入表格进行统计。而人工抄表不可避免会造成人为误抄和抄表不及时的情况发生,使其录入的数据不准确。
为实现厂用电量的自动采集与统计分析,该文利用6 kV厂用电系统保护装置进行电量采集,既可以节省购置采集模块的成本,又可以减少二次回路的变动;并借助厂站自动控制系统常用的组态王组态软件平台,自主开发一套厂用电量自动采集系统。
1 系统硬件网络建设
1.1 WDZ-5200系列保护装置介绍
粤泷火力发电有限责任公司6 kV厂用电的保护装置主要为东大金智的5200系列,电源开关保护采用WDZ-5211线路保护测控装置,6 kV电机保护采用WDZ-5232电动机保护测控装置,变压器保护采用WDZ-5242变压器保护测控装置。5200系列的保护装置集保护、测量、计量、控制、通信于一体,其内嵌智能电度表,可以进行有功电能、无功电能、正向电能和反向电能的计算,可以充当厂用电的采集单元,节省了另行购买厂用电采集装置的成本。
1.2 RS485组网
6 kV厂用电母线分为ⅠA、ⅠB、ⅡA、ⅡB四段,包含12台变压器、28台电机、4个电源进线开关,共44个间隔。所有间隔采用的WDZ-5200系列保护装置均具有RS485通信接口,而RS485是工业自动控制较为成熟和稳定的通信方式,其最长传输距离1 200 m,同一总线上可挂接多个节点,完全可以满足服务器至6 kV配电室的距离(200 m)以及所有需采集设备的数量要求。因此,本次开发采用RS485通信方式组网。
1.3 网络拓扑图
由于6 kV厂用电的ⅠA、ⅠB段母線为#1机组设备,ⅡA、ⅡB段为#2机组设备。为使#1、#2机组之间相互独立,确保各机组安全稳定运行,组网方式将每段6 kV母线分别接入485集线器,再由485集线器连接至集控室的服务器。拓扑图如图1所示。
2 系统软件开发
2.1 组态王介绍
组态王是新型的工业自动控制系统开发软件,具有适应性、开放性好,易于扩展,经济,开发周期短等优点。在组态开发方面,其画面、数据、动画有较好的操作性,充分利用Windows的图形编辑功能,方便地构成监控画面,并以动画方式显示控制设备的状态,具有报警窗口、实时趋势曲线等,可便利地生成各种报表,还具有丰富的设备驱动程序和灵活的组态方式、数据链接功能,因此比较适合发电厂技术人员进行系统开发。
2.2 通信协议及数据量开发
WDZ-5200系统保护通信协议可选Modbus、DBJ2.0、103通用版本,103专用版本等。Modbus通信协议由于其标准性、开放性和免费等优点,在工业控制自动化领域应用广泛。而组态王串口通信也以Modbus通信协议为主,因此本次开发采用通俗易懂、兼容性好的Modbus通信协议。
根据厂用电采集系统需求,并结合WDZ-5200系列保护装置的设备点表,总结出采集系统所需采集的数据量有开入量(分位、合位)、模拟量(电流、电压)和遥脉量(正向有功),其数据类型分别为Bit、WORD和DWORD。与组态王变量的关联表如表1所示。
2.3 数据库
数据库的开发选用Windows服务器内自带的Access数据库,其轻便、经济、易管理。
连接mydb.mdb数据库主要命令:
SQLConnect( DeviceID, "dsn=mydb;uid=;pwd=");
3 系统模块的应用
3.1 电能量自动采集
之前电厂采用人工现场抄表,一次需耗时30 min,加上人工录入数据时间10 min,共需耗时40 min。而且人工抄表、人工录入等流程存在不及时、数据错漏等现象。而厂用电采集系统可以自动在整点采集各厂用电设备的电量,并自动录入数据库,实现24 h无人值守自动抄表。经现场调试,2 s内可以实现6 kV厂用电44个间隔的电量采集,采集速度快,数据准确,很好地解决了人工抄表的问题,保证了电量数据的准确性,有利于后期的数据分析、厂用电率计算等。
3.2 电量统计与分析
电量数据经厂用电采集系统采集并录入数据库后,可以实现总体厂用电量或单台设备按年、月、日进行统计与分析。根据电量分析对比,可以了解设备运行情况,对能耗变化较大的设备或系统进行分析,有利于及时发现设备异常,防止设备事故发生;同时,根据电量时段分析,掌握厂用电量,并结合机组负荷合理分配厂用电,可以降低机组厂用电率。
3.3 设备运行管理
厂用电采集系统可以准确统计设备的运行时间,特别是对启停频繁的排粉机、磨煤机实现运行时间统计。当设备运行时间累计达到一定值时,会自动提醒运维人员对设备进行维护,如开关定检、电机加油等。而对于具有备用电机及备用变压器的系统,运维人员可根据累计运行时间进行设备的切换操作。对设备的精准管理,有利于保障设备的安全运行,降低设备故障率,防止设备异常影响机组安全稳定运行。
4 结语
自主开发的厂用电采集系统,经现场测试,2 s内可完成所有数据采集并录入。该系统具有历史电量数据查询分析、电量报表自动生成、设备累计运行时间提醒等功能,解决了老旧电厂需人工抄表,抄表不及时,抄表数据错漏等问题。同时,该系统可实现厂用电率及设备的智能管理,促使机组节能环保及安全稳定运行。
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收稿日期:2020-04-16
作者简介:韩新(1982—),男,广东阳江人,电气运行工程师,从事电厂电气工程及自动化通信工作。