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烟汽轮机在线除垢技术

2020-08-28杨程顾国威

中国设备工程 2020年16期
关键词:除垢滑阀烟机

杨程,顾国威

(辽宁石化公司油化厂,辽宁 辽阳 111000)

1 烟机运行状态

2019年6月,装置大检修对烟机解体后发现,进气锥和烟机转子的动、静叶片根部结垢较明显,质地松脆,垢片发红。进气锥导流体部位结垢不明显,垢片质地偏软,颜色发白,易松动脱落;动叶围带结垢不明显,表面附着物基本为催化剂细粉,易脱落。

装置大检修开工初期,主机电流260A左右,功率3600kW/h,双动滑阀开度10%。随着运行时间增加,主风机电流逐渐上升,主风机功耗持续增加,烟机输出功率逐渐降低,电机电流上升最高达到电流500A、电机功率达到7000kW,双动滑阀开度逐渐增大,最大开度21%,判断烟机结垢,且大量烟气能量未能进行回收,极大影响了催化装置的经济效益,大量烟气长时间通过双动滑阀,导致双动滑阀衬里冲刷、磨损严重,双动滑阀外壁出现热点,对阀外壁不得不进行贴护板处理,严重威胁装置长周期运行安全。根据大修时对烟机垢样的分析和垢片脱落情况,初步分析烟机结垢可通过叶片温度变化使垢片脱落。

2 除垢方案及风险说明

2.1 除垢方案

(1)逐步降低生产负荷至200t/h。

(2)将主风机切换至备用风机运行。

(3)主风机切除系统后逐步关闭烟机入口调节蝶阀和切断蝶阀(切断蝶阀保留一定开度),降低烟机温度,当烟机入口温度降低至400℃左右后,保持一定时间,逐渐打开烟机入口蝶阀,使烟机温度恢复正常,反复操作三次。在此过程中,密切观察烟机振值变化,若烟机振值在控制范围内,按规程投用烟机。若烟机振值上升至65μm,切除烟机进入检修状态、更换烟机备用转子。

2.2 风险的识别及消减措施

(1)烟机升降温速度过快影响设备安全运行。消减措施:在线除垢期间,严格控制烟机入口温度变化速率≤80℃,避免机壳变形。

(2)垢层脱落不均匀,易导致转子动平衡失衡,烟机振动值可能增大,严重时将导致无法开车或开车后停车。消减措施:加强对烟机各点振动值的监控,若振动值有上升趋势,延长在线除垢时间及在线除垢次数,使垢层充分脱落。

(3)脱落的垢层堆积在底部动叶顶,若垢层质地较硬,启动后磨损叶顶,也会使转子动平衡失衡。消减措施:在线除垢期间,密切关注DCS机组振动检测数据,请兰州机械厂烟机在线检测中心远程监控、辽阳石化检测中心现场监控;监控烟机猫爪的间隙变化,避免上浮后刮碰叶顶,造成事故。

(4)机组振值超标,装置被迫停车。消减措施:编制停车预案,进行人员培训。通过装置变为低负荷工况切换至备用主风机向再生器供风。再生工况的改变影响烟气中氮氧化物含量急速升高,易出现环保事件。消减措施:严格控制烟气氧含量,控制变工况下工艺参数变化速率,引入氨气作为备用防范手段。

(5)加工负荷的降低、提高导致催化剂循环量改变,易引起再生立管密度波动,影响反应深度,可能造成待生剂带油发生尾燃。消减措施:控制较低的变工况下工艺参数变化速率,提前向系统加入助燃剂。

3 烟机在线除垢实验过程

2019年11月26日,5点25分,催化装置开始降处理量,7点55分从276t/h逐渐降至207t/h,9点51分,降至203t/h。8点39分备用主风机启动,9点12分,主备风机完成切换,备用主风机开始提供风量,主风机切出系统,烟机入口调节蝶阀PV1103C开始逐渐关闭;按温度变化不超过80℃/h,烟机开始升、降温除垢,到17:00在线除垢结束。烟机在线除垢实验过程数据记录如表1。烟机轴振动XISA1841Y曲线有小幅上升图如图1。

表1 烟机在线除垢实验过程数据记录

表2 烟机发电工况实验数据记录

图1 烟机轴振动XISA1841Y曲线有小幅上升

4 烟机在线除垢效果

双动滑阀开度从21%下降至9%;烟机做功效率有明显提升,从除垢前的15627kW上升至19133kW;主风机电流从354A下降至159A,主风机电机功率从4514kW下降至1144kW;烟机入口调节蝶阀开度从70%下降至33%;除垢前后烟机动不平衡略有增加,导致主频振幅有一定的升高,但除了XISA1841Y单通频振幅略高以外,其他三通道通频振幅比较正常,烟机其他运行参数没有明显变化;结合烟机机壳低点排凝水的颜色,可以判断烟机内部进气锥、静叶片、动叶片及动叶围带上所结的软垢几乎全部脱落。本次烟机除垢结果较为显著,消除了影响催化裂化装置长周期运行的隐患,减小了双动滑阀的磨损,延长了阀体的寿命,并有明显的经济效益提升,根据初步核算,主风机电机电费比在线除垢前一年可节省约1277万元。

5 烟机发电工况测试

5.1 测试背景

在烟机在线除垢实验过程中,11月26日9点时发现了主风机电机电流处于144A时电流不再发生变化,同时电机功率变为0,及时判断出电机可能处于发电状态,并立即通过调整烟机入口调节蝶阀开度及主风机风量,使电机脱离发电/用电的临界状态,避免齿轮因间隙变化而损坏。经过电气车间检查记录,电机在当时发电了2min左右。

5.2 测试风险

烟机-主风机-电机在发电/用电工况改变过程中,主风机轴与电机轴之间的齿轮的啮合点位置会不断改变,若机组一直处于发电、用电的临界工况,将会导致齿廓逐渐变形,间隙加大,当齿轮根部收到脉冲的周期性应力超过齿轮材料的疲劳极限时,就会引起齿轮断齿。

5.3 烟机发电工况测试过程和结果

催化烟机-主风机-电机(K104-K101)烟机在线除垢工作取得了效果,烟机功率明显上升,双动滑阀开度明显下降,再生工况良好,主风量偏低,同时,处于冬季低温环境,烟机-主风机-电机具备发电工况,11月27日10:00~15:00进行主风机电机发电、用电工况改变实验。10:30分通过调整工艺参数烟机达到发电工况,电机功率由1144kW/h降至-1446kW/h,稳定运行至15:00,共计发电4.5h。烟机发电工况实验数据记录如表2。

6 结语

本次烟机在线除垢效果显著,消除了影响催化裂化装置长周期运行的隐患,减小了双动滑阀的磨损,并有明显的经济效益提升。根据初步核算,主风机电机电费比在线除垢前一年可节省约1277万元。27日发电实验发电共4.5h,平均发电功率为1350kWh,按每年发电100天计算可产生经济效益255万元。两项实验结果可产生经济效益1529万元每年。

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