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井底车场松软破碎围岩巷道注浆加固技术研究与应用

2020-08-07赵向明

山东煤炭科技 2020年7期
关键词:锚索围岩巷道

赵向明

(山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司,山西 晋城 048000)

1 概况

山西兰花科创集团玉溪煤矿井底车场架空乘人器巷道布置于3#煤层中,均厚5.85m。煤层平均含有一层稳定的夹矸,均厚为0.28m。煤层顶板为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩,局部为细粒砂岩,底板为泥岩。巷道采用锚网索喷联合支护,锚杆采用高强树脂锚杆,间排距800×800mm,锚固力为50kN;锚索索体采用高强度低松弛预应力钢绞线,锚固力15t;喷射混凝土强度等级为C20,铺底混凝土强度等级为C30;金属网采用Ф6 钢筋加工而成,网孔规格为150×150mm,用量考虑10%的搭接量。根据现场观测知,围岩较破碎,巷道在现有支护方案下,围岩变形量较大,大范围的出现喷浆层剥落的现象,故拟采用注浆加固的处理方案。

2 注浆加固作用机理

由于架空乘人器巷道修复为永久工程加固,需严格控制破碎围岩进一步变形的要求,采用水泥浆与不饱和聚酯化学浆复合注浆工艺,解决水泥浆与围岩粘结力低、微裂隙渗透困难、重新开挖易造成围岩二次开裂的问题,获得了近似于原岩的围岩条件,恢复了破碎围岩结构完整性。

根据架空乘人器巷道的具体位置及围岩的赋存条件,现采用UDEC 数值模拟软件,建立长×高=200m×81.1m 的模型。为保障数值模拟结果的可靠性,在进行裂隙划分作业时,有针对性将巷道松动圈范围内的岩体设置节理发育,注浆浆液设置采用水灰比为0.6 的水泥浆。为对比分析注浆加固围岩特征的差异,设置对模型的左帮进行注浆加固作业,巷道右帮和顶板不进行注浆作业,进而对比分析注浆后锚索轴力的分布规律。

(1)注浆前后锚索轴力分布

根据数值模拟结果能够得出注浆结束后,锚索在破碎围岩内轴力的分布规律,具体如图1 所示。

图1 注浆加固后锚索轴力分布图

通过分析图1 可知,对比巷道左帮和右帮看出,其右帮锚索的受力情况明显差于左帮锚索受力情况。出现该种现象的主要原因即为巷道右帮并未进行注浆作业,围岩体整体还处于松软破碎的状态,锚索在破碎岩体内的受力不均匀,可锚性较低;而巷道左帮由于采取了注浆加固措施,围岩体的破碎状态得到了改善,提升了围岩体的可锚性和完整性,锚索的受力状态明显得到了改善,锚索的整体受力较为均匀。

(2)巷道表面位移量

根据数值模拟结果,同样能够得出注浆加固前后围岩变形情况,具体围岩变形情况如图2 所示。

图2 注浆前后围岩变形情况对比曲线

通过具体分析图2 中注浆加固前后围岩位移情况曲线可知,当巷道未采取注浆加固时,巷道采用单一的锚索对破碎围岩体进行支护,此时巷道两帮移近量达到693mm,而注浆加固后,两帮的移近量减小到174mm,最大值的下降幅度为81.7%;底板鼓起量在巷道未采用注浆加固时达到286mm,在注浆加固后底板鼓起量减小至80mm,下降幅度为72%;顶板下沉量在未采取注浆加固时,下沉量的最大值为249mm,注浆加固后顶板下沉量降低为184mm,下降幅度为26.1%。

基于上述分析能够得出,巷道在进行注浆加固后,能够对破碎围岩体内部的裂隙进行充填,同时能够渗入围岩裂隙内提升破碎岩体的整体性和承载能力,进而有效阻止围岩扩容向深部的发展,从而提升锚杆索的受力状态,改善围岩的赋存特征,有效控制住巷道围岩的表面位移。

3 注浆加固方案

3.1 注浆加固设计

根据上述数值模拟结果,结合架空乘人器巷道围岩变形破坏的具体特征,确定注浆方案为浅孔+深孔+注浆锚索加固,参数如下:

(1)帮顶围岩水泥浅孔注浆加固

① 注浆孔布置:设置浅孔注浆孔深度为3000mm,钻孔的间排距为1650mm×2000mm,相邻注浆钻孔呈三花布置,巷道底角注浆钻孔与水平方向呈15°布置,其余注浆钻孔均垂直于巷道表面布置。如图3 所示。

图3 巷道浅孔注浆钻孔布置示意图

② 注浆方式:注浆钻孔在1m 以上的区域开孔,每间隔100mm 设置一对穿小孔,注浆作业时采用全长一次注浆作业的方式 。

③ 注浆材料:水泥浆、水泥水玻璃双液浆。

④注浆压力:注浆终止压力1~2MPa。

(2)帮顶围岩水泥深孔注浆加固

① 注浆孔布置:设置浅孔注浆孔深度为7000mm,钻孔的间排距为1650mm×2000mm,相邻注浆钻孔呈三花布置,巷道底角注浆钻孔与水平方向呈15°布置,其余注浆钻孔均垂直于巷道表面布置。具体注浆钻孔布置形式如图4 所示。

图4 巷道浅孔注浆钻孔布置示意图

② 注浆方式:注浆钻孔同样设置在1m 以上的区域内开孔,出浆小孔的设置方式同上,注浆作业时,同样采用全长一次注浆施工。

③注浆材料:水泥浆、水泥水玻璃双液浆。

④注浆压力:注浆终止压力4~6MPa。

(3)帮顶围岩支护

在巷道深孔注浆作业结束3d 后,为进一步保障围岩的稳定,进一步针对围岩采取全长注浆锚索的支护方式,如下:

① 锚索规格:长度7300mm,其中300mm 为外露张拉段。

② 锚索布置方式:注浆锚索沿着巷道全断面进行布置,设置间排距为1800mm×2000mm;锚索角度:在巷道两底角位置的注浆锚索与水平方向成15°布置,其余注浆锚索均与巷道表面垂直布置。

③ 锚固方式:注浆锚索采用全长锚固,针对两底角注浆锚索采用水泥灌浆锚固,树脂锚固长度在1.5~2.0m 的范围内。同时为保障锚索的预应力张拉作业,设置锚索的注浆作业在灌浆锚索后7d 进行。其余巷帮注浆锚索与顶板注浆锚索均采用树脂锚固剂进行锚固作业,锚固长度为1.97m,采用一支K2335 和两支Z2360 型树脂锚固剂进行锚固作业。

④ 其他参数:注浆材料及配比同上,锚索预紧力≥200kN,注浆压力控制在锚索孔终止压力2~3MPa。

3.2 效果分析

在架空乘人器巷道注浆加固后,为分析注浆加固对巷道围岩的控制效果,在巷道注浆加固的范围内,设置两个巷道表面位移监测站,测站间距为50m。具体监测结果如图5 所示。

图5 注浆加固后围岩变形情况

通过具体分析图5 可知,在架空乘人器巷道采用注浆加固方案后,围岩的变形量主要发生在注浆结束后的60d 内,两帮平均变形速率为0.45mm/d,顶板移近的平均速率为0.25mm/d。注浆结束大于60d 后,围岩基本不再出现变形,最终顶底板及两帮最大移近量分别为16mm 和36mm。

4 结论

(1)根据UDEC 数值模拟结果,架空乘人器巷道在注浆加固后,围岩的完整性和可锚性提高了,锚索在围岩体的整体受力更为均匀,锚索的锚固效果提升了,巷道表面位移量在注浆后也得到了大幅度的降低。

(2)根据注浆结束后的效果观测知,采用浅孔+深孔+注浆锚索结合的注浆加固方式,注浆加固效果显著,解决了巷道围岩变形量大的问题。

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