提高大型火电机组TSI振动卡件抗干扰性能的方法
2020-07-31焦微微
焦微微
(陕西华电杨凌热电有限公司,陕西 杨凌 712100)
0 引 言
机组运行中振动的幅度是机组安全与经济运行的重要指标。过分强烈的振动意味着机组存在严重的缺陷,振动幅度过大会造成很多危害[1],比如:调速系统不稳定,进而引起调速系统事故;轴瓦乌金破裂,紧固螺钉松脱、断裂;发电机励磁部件松动、损坏,甚至机组基础损坏,进而加剧振动;转动部件耐疲劳强度降低,进而引起叶片、轮盘等损坏;端部轴封磨损;滑销磨损;隔板汽封磨损;危机遮断器误动作。所以,在机组启停和运行过程中,必须严密监视轴承的振动情况[2],如振动幅度过大,应采取相应的措施,保护机组设备与人身的安全。
1 机组情况及故障介绍
某厂采用东方汽轮机有限公司生产的CJK375/306.9-24.2/0.4/566/566型汽轮机,采用数字电液调节系统技术设计制造的超临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、间接空冷、凝气式汽轮机组。机组正常运行期间,调取6号轴承X、Y方向的振动波动历史数据,当有功功率大于90 MW后,振动开始出现大幅波动[3],而在此之前,6号轴承X、Y方向的振动曲线一直保持平稳,如图1所示。
图1 发电机轴承振动历史趋势
2 故障分析
2.1 TDM频谱图数据
读取机组TDM中6号轴承X、Y方向的频谱图[4],发现1倍频的分量稳定在60 μm附近;0.5倍频及以下的分量在较大范围波动,波动幅度可达到80 μm;2倍频以上的分量均有不同程度的波动,波动幅值在30 μm以内。
2.2 TSI卡件逻辑参数调整
调研同类型机组的振动情况,得知双水内冷发电机励磁侧轴承振动普遍存在同样的波动情况。考虑到汽机油膜振荡会产生低频分量,而1倍频以上的分量基本上为干扰信号,因此将TSI卡件中振动信号的频率范围进行调整,维持频率下限值为5 Hz不变,将频率上限由原来的120 Hz改为80 Hz,以达到消除1.5及以上倍频的干扰分量的目的。
2.3 振动探头安装情况检查
2.3.1 探头安装支架绝缘检查
核实6号轴承振动安装工艺,要求探头安装支架与发电机轴承座保持良好的绝缘。检查拆卸下来的探头支架,发现部分绝缘垫片出现破损现象,更换新品完成支架回装时,利用万用表检测支架与发电机轴承座之间的绝缘电阻,其值为无穷大,满足硬件安装工艺的要求。
2.3.2 探头间隙电压检查
利用万用表测出6号轴承X、Y方向的间隙电压分别为9.1 V、9.5 V,5号轴承X、Y方向的间隙电压分别为9.3 V、9.5 V;对比5号、6号轴承的间隙电压,确认6号轴承的间隙电压正常。
2.3.3 电磁场干扰源检查
核实轴振探头信号延长线保护管是否完好,要求探头延长线保护管使用绝缘材料,确保探头信号线与发电机本体绝缘,以消除电磁场干扰源。
调换6号轴承X、Y方向的探头信号源,核实前置器及信号电缆是否存在干扰因素。在振动探头前置器处调换6号轴承X、Y方向探头的输入信号,DCS上6号轴承X、Y方向的显示值随之变动,证明振动信号干扰源来自前置器之前的部分。
3 故障处理
经过改变TDM输入信号的频率、更换探头安装支架、对比探头间隙电压以及更换探头信号源一系列调整之后,通过分析TDM的频谱图[5]得知,6号轴承X、Y方向的振动测量信号中含有0.5~7倍频多种分量,其中,1倍频信号稳定,而其他倍频的分量或多或少存在波动情况,尤其是0.5倍频及以下的分量波动情况特别严重。降低振动卡件频率上限值之后,再次观察机组正常运行时6号轴承X、Y方向的运行曲线,并与修改前的情况进行对比,如图2所示。
图2 6号轴承X、Y方向振动频率限幅前后对比
由图2可以看出,修改TSI振动卡件频率信号上限值之后,振动波动情况有所改善,波动幅度明显减小。
4 结 语
针对该厂6号轴承X、Y方向振动大的问题,通过改变TDM输入信号频率、更换探头安装支架、对比探头间隙电压以及更换探头信号源进行整改,整改后6号轴承X、Y方向的无规则振动得到了有效改善,同时确保了机组的安全稳定运行。结合6号轴承振动的历史曲线分析,认为轴承振动波动大与发电机电磁场有直接关系,建议该厂对同类型机组进行调研,并提前更换抗干扰能力强的振动测量装置。