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普通车床数控改造主轴电机控制设计及故障维修

2020-07-29李春勤葛平海刘世忠

中国设备工程 2020年15期
关键词:接触器数控系统触点

李春勤,葛平海,刘世忠

(1.山东省日照市科技中等专业学校实训部;2.山东五征集团有限公司人力资源部;3.山东省日照市科技中等专业学校数控技术系,山东 日照 262300)

普通车床数控改造具有很好的经济社会效益,改造后用于职业技术学校加工制造类专业实训很实用,作者用KND100i-D数控系统对普通车床进行了数控改造设计,数控系统执行M03、M05或M04指令则主轴正转、停转或反转,也用ZD-15直流电子制动器对主轴电机M05停转进行了制动设计改造。使用一年后曾出现故障,现有职业教育、本科教育相关教材等书籍并没有论述相关故障维修,不少企业也很缺乏数控机床故障维修人才,这也是职业技术教育加工制造类专业教学需要解决的问题,作者查阅文献[2][3][4][5],进行了现场测试研究,解决了故障维修问题,今做介绍,具有推广借鉴意义。

1 数控系统持续信号控制三相交流电机设计原理

KND100i-D数控系统采用图1所示持续信号控制主轴三相交流电机原理如下:图1(c)数控系统执行M03,直流继电器J1线圈带电,J2、J3不带电,图1(b)中直流继电器J1常开触点闭合,交流接触器KM1线圈带电,图1(a)中直流继电器J1常闭触点断开,交流接触器主触点KM1闭合,电机M正转。

图1(c)数控系统执行M05再执行润滑指令M32(M31为停止润滑指令),直流继电器J1、J2线圈均不带电,J3线圈带电,图1(b)中直流继电器J1、J2常开触点均断开,交流接触器KM1、KM2线圈均不带电,图1(a)中交流接触器主触点KM1、KM2均断开,电机M停转。图1(a)中J3常开触点闭合,电子制动器ZD-15 C点与24V接通,B1、B2接通,图1(b)交流接触器线圈KM3带电,图1(a)中主触点KM3闭合,电子制动器输出直流电压至三相交流电机,致使电机制动至设置的时间后,B1、B2断开,电机停止制动。

图1(c)数控系统执行M04,直流继电器J2线圈带电,J1、J3不带电,图1(b)中直流继电器J2常开触点闭合,交流接触器KM2线圈带电,图1(a)中直流继电器J2常闭触点断开,交流接触器主触点KM2闭合,电机M反转。

图1所示数控改造后,加工程序编制思路为:

N0010 M31 J3继电器线圈断电

N0020 M03 主轴正转

图1 数控系统持续信号控制三相电机原理图

2 数控车床主轴控制故障测试与维修

如图1所示普通车床数控改造后,使用效果很好,自动化程度和生产效率均大大提高了,但使用一年后出现了故障,今论述维修。

2.1 数控系统执行M03主轴不正转

按操作面板上的主轴正转键,依次观察图1所示(c)(b)(a)区域继电器和交流接触器带电动作情况,发现(c)图所示区域直流继电器J1线圈带电触点动作发出响声,J2、J3直流继电器触点均不动作,也不发出响声,说明故障不在(c)图区域。再看(b)图所示区域,按主轴正转键,交流接触器KM1触点不动作,没有发出声音,说明其线圈没带电或损坏,仔细检查发现其线圈接线脱落,重新接好恢复正常。

这就是按区域找故障维修法,如按主轴正转键,J1直流继电器线圈不带电,触点不动作,则故障在(c)区域;如果J1直流继电器线圈带电,触点动作;KM1交流接触器线圈也带电触点动作;但电机不转则故障在(a)图所示区域。这就是分区域检查故障的方法。

2.2 曾出现数控系统执行M03主轴时转时不转故障

按操作面板上的主轴正转键,依次观察图1所示(c)(b)(a)图所示区域的直流继电器或交流接触器带电动作情况?发现(c)图所示区域直流继电器J1触点也时常动作发出响声,则其线圈时带电时不带电;再观察交流接触器KM1的触点也是时常动作发出响声,则是其线圈时带电时不带电,致使电机时转时不转。

所以先从(c)图所示区域找原因,按数控系统操作面板上主轴反转键,则直流继电器J2、交流接触器KM2也存在类似情况,致使电机时反转时不转,测试24V直流电源是16.5V,换一个好的直流电源,故障排除,电机运转很正常。

继续找原因,该数控车床开始加工铸铝件,是塑性材料,为带状铁屑,后来加工铸铁件为脆性材料,铁屑为粉末状,不少粉末状铁屑进入了直流电源,影响了其性能,输出电压降低了,出现主轴时转时不转故障。安装一个吸尘器,把粉末状铁屑吸走,再没有出现类似故障。

2.3 数控系统执行M05、M32后主轴不制动

按操作面板上的润滑键(即M32功能键),观察图1所示(c)(b)(a)哪个区域继电器或交流接触器带电动作情况?发现(c)图所示区域直流继电器J3线圈带电触点动作发出响声,J1、J2直流继电器触点均不动作,也不发出响声,说明故障不在(c)图区域。

再看(b)图所示区域,按润滑键,交流接触器KM3触点不动作,检查B1、B2接线正确,再检查(a)图所示区域,发现直流继电器常开触点J3接线脱落,重新接好后,故障消失,制动正常了。

3 结语

本文论述的普通车床数控改造主轴控制及制动设计,使用效果很好,分区域检查故障的方法具有思路清晰、检查直观等优点,对其他设备数控化改造电机制动均有借鉴意义,该设计和分区域检查故障的方法,对提高职业技术教育加工制造类专业的教学质量也有指导意义。

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