北京市某小型污水处理站达标改造设计
2020-07-25王永斌
王永斌
(北京金河环保科技有限公司,北京 102200)
1 项目概况
1.1 进出水标准
北京市某小型污水处理站处理规模为1 000t/d,处理的污水为小区的生活污水,排水排到附近的自然水体,自然水体水质为北京市三类水体。污水出水标准要求达到北京市《水污染物综合排放标准》(DB11/307—2013中“表2 村庄生活污水处理站排入地表水体的水污染物排放限值”中的新(改、扩)污水处理站的A标准(表1)。
表1 设计出水标准
通过实际运行过程中进水和出水水质分析,本项目的总氮、氨氮、总磷超出出水标准。针对超过标准的指标,对污水站进行技术改造,使其符合处理出水水质标准的要求。如表2,表3所示。
表2 实际进水水质
表3 实际出水水质
1.2 原工艺流程图
原工艺流程图见图1。
图1 原工艺流程图
1.3 存在问题分析
(1)原厌氧池设计有悬挂式组合填料,在长时间的运行过程中,厌氧池内积存大量的老化污泥,导致在厌氧池内存在短流现象,造成聚磷菌无法正常进行磷的释放,好氧段也不能大量吸收水中的磷,影响最终除磷的效果。
(2)原缺氧池设计有悬挂式组合填料,在长时间的运行过程中,缺氧段同样存在大量的老化污泥,导致缺氧池也存在短流现象,同时BOD5∶TN=3.3,小于4,说明污水中有机物浓度不高,同时硝化液回流比200%,比较低,这些原因造成出水总氮和氨氮的超标。
(3)污水中总磷浓度比较高,总磷分为有机磷和无机磷,生化方法能去除有机磷,但是水中的无机磷,也会造成出水的磷超标。
2 改造方案和原理说明
2.1 厌氧池改造
(1)拆除厌氧池原有悬挂填料和支架,同时进行池底清理。解决了厌氧池内水力流动差,大量污泥沉淀差的问题。
(2)在厌氧池的检修口位置安装搅拌器,回流污泥和进水充分混合,解决了厌氧池内的短流现象。
2.2 缺氧池改造
(1)拆除缺氧池内原有悬挂填料和支架,改善缺氧池内的水力环境。同时进行池底清理,清除老化的污泥。
(2)原有MBR膜池硝化液回流泵为85m3/h,内回流只有200%。在好氧池内安装一台85m3/h回流泵,增加硝化液回流比到400%,增大缺氧池的反硝化能力。
(3)在缺氧池人孔处安装搅拌器。可以使泥水混合更加均匀,加大反硝化速率。
(4)对于低BOD5浓度的城市废水,C/N比较低,脱氮率不高。在缺氧池投加碳源,增加脱氮率,碳源采用乙酸钠。
2.3 排水池改造
将排水池改造成高效沉淀池,在池内投加化学药剂,进行化学除磷,除磷药剂采用铁盐。
高效沉淀池由反应区和澄清区两部分组成。反应区包括混合反应区和推流反应区;澄清区包括入口预沉区、斜管沉淀区及浓缩区。
在混合反应区内,靠搅拌器的提升混合作用完成泥渣、药剂、原水的快速凝聚反应,然后经叶轮提升至推流反应区进行慢速絮凝反应,以结成较大的絮凝体。整个反应区(混合和推流反应区)可获得大量高密度均质的矾花,这种高密度的矾花使得污泥在沉淀区的沉降速度较快,而不影响出水水质。
3 改造效果
通过进出水指标对比,改造后污水处理站的出水氨氮一直在1mg/L以下,总氮在10mg/L以下,总磷在0.2mg/L以下,污水处理站运行能够稳定的达标(表4)。
表4 出水指标对比
4 结论
污水站的设计过程中,进水水质的设计值和实际值存在一定的偏差,A2O工艺中的厌氧池、缺氧池内不建议设计悬挂填料,容易造成污泥的沉淀,造成池内的短流。厌氧池的硝化液回流比要控制在400%以上,碳氮比较低时,要增加碳源。在除磷要求较高时,增加化学除磷。改造后,污水处理站运行能够稳定的达标。