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羽绒深加工废水达标处理技术研究

2020-07-13盛和滨潘彤涛孙思辉

山东化工 2020年11期
关键词:羽绒深加工处理工艺

盛和滨,潘彤涛,孙思辉

(1.河南能信环保科技有限公司,河南 濮阳 457100;2.范县环境监测站,河南 范县 457500)

从20世纪90年代至今,我国生产的羽绒、羽绒制品已占据了全世界总量的70%以上,是名副其实的羽绒和羽绒制品生产第一大国。羽绒生产快速发展的同时,也引起了水资源的大量消耗,每处理1 t羽绒,将耗水350~400 t[1]。每年仅羽绒行业的耗水就达上千万吨。羽绒洗涤工艺是间断、不定时的,水量、水质波动很大,冲击负荷高,同时又受季节性影响,有非常明显的淡旺季生产周期。羽绒加工废水属高浓度有机废水[2-3],其主要污染物为细碎的羽绒、原毛上粘附的泥土、砂粒、粪便、少量的洗涤剂、羽毛上洗脱的油脂以及微量的双氧水,废水可生化性较好。COD、BOD、SS都很高,一般COD1000~2000 mg/L[4],水质浑浊、恶臭,严重污染水体和环境。

按照治理提出的具体要求,对羽绒制品废水处理站进行设计和建造,力求获得最大的社会,环境和经济效益。结合具体水质特定,确定本项目工程建设规模为1200 m3/d。

1 工艺设计

1.1 废水排放情况

羽绒清洗必须经过粗洗3次后,再精洗7~8次,而且还要投人适量的洗涤剂和碱及消毒、除臭剂。羽绒清洗过程要耗用大量自来水,由于洗涤工艺是间断的,水质波动较大,排出废水COD平均390 mg/L,最低110 mg/L,最高1500 mg/L。治理后应达到的指标:根据环保部门的要求,治理后的水质出水要求达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)一级标准,即COD<50 mg/L,BOD<20 mg/L,SS<10 mg/L,色度≤20倍,pH值6~9,氨氮5 mg/L。

1.2 废水处理工艺选择

首先根据污水羽绒类深加工污水与生活污水综合的性质,确定采用预处理+水解酸化+好氧+沉淀池,能进一步去除废水中残留的悬浮性生物固体、色度、溶解态和胶体态的有机污染物,确保处理出水稳定达标。

在预处理+水解酸化+好氧+沉淀池处理工艺的废水处理工艺中,设计平流量:Q=1200 m3/d(50 m3/h),工作时间:24 h/d,总变化系数:K=1.50~2.00。

为达到处理效果,本方案设计的处理系统包括以下单元,具体见表1。

表1 污水处理系统的组成和功能

1.3 废水处理工艺流程

本治理项目采用废水处理工艺流程如图1所示。

图1 废水处理工艺流程图

2 测试运行及处理效果

2.1 水解酸化池

设计参数:停留时间:8 h;调节池有效池容:400 m3;数量:一座。

主要设备:弹性立体填料:270 m3;布水系统:1套;排泥系统:1套。

2.2 好氧池

设计参数:停留时间:30/h;有效池容;1500 m3;构筑物:一座。

主要设备:罗茨风机:2台;型号:QXS125-11-15;微孔曝气头:730个;布气系统:4套;回流泵:2台;型号:WQ100-100-8-7.5。

2.3 处理效率分析

根据本方案提供的羽绒深加工废水的处理工艺,结合应用该工艺处理其他相似废水处理的类比资料,对该工艺的处理效率进行简要分析:调节池、水解池对COD去除30%;好氧生化反应池对COD去除率的85%,氨氮去除率达到95%。废水处理效率分析见表2。

表2 废水处理效率分析

从表2各处理工艺段对各主要污染物的去除效率分析可以看出,采用本方案提出的处理工艺处理该项目的生产废水,处理后是完全能够达到排放标准要求的。

该工艺处理的污水出水水质好,处理负荷高,占地面积少,可以间隙运转,基建投资省,运行管理简单,它能有效地去除SS、COD、BOD、NH4+-N等污染物质,处理出水水质好,耐高、低温,抗冲击负荷能力强,适应水量,水质变化大的情况;环境质量高,结构紧凑,布局美观。

3 结论

(1)根据污水羽绒类深加工污水与生活污水综合的性质,确定采用预处理+水解酸化+好氧+沉淀池处理工艺;

(2)结合现场测试和实际应用,该工艺处理羽绒深加工废水各工艺段的效果为调节池、水解池对COD去除30%;好氧生化反应池对COD去除率的85%,氨氮去除率达到95%。

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