自然风压影响下的通风系统优化与实践
2020-07-13李猛,彭斌,魏巍
李 猛,彭 斌,魏 巍
(1.湖南有色冶金劳动保护研究院,湖南长沙 410014;2.非煤矿山通风防尘湖南省重点实验室,湖南长沙 410014)
矿山在我国经济发展进程中有着非常重要的作用。矿业的快速发展也导致了矿山存在诸多问题,特别是在井下通风系统。矿井通风系统是井下的生命线,它为井下提供新鲜空气,将作业面的有毒有害气体和粉尘等排出地表,为井下工人提供良好的工作环境,确保他们的人身安全[1]。因此,矿山通风系统存在系统性问题时,应及时对其进行优化改造[2]。本文以湖南某高山矿为实例,通过详细调查、测定、分析,找出存在的突出问题及原因,对其通风系统合理有效优化,改善通风系统。
1 现有通风系统基本情况
矿山为高山型矿山,采用平硐+盲斜井的开拓方式。该矿通风系统采用对角式通风方式,即矿脉东南翼进风,西北翼回风。现有11中段至19中段共9个服务中段,主要的进风口为19中段平硐和16中段平硐,11中段平硐为主回风中段,其它中段为盲中段。中段与中段之间通过盲斜井相联通。19中段作为主运输巷,风流进入平硐后,通过盲斜井进入17中段和18中段;16中段为辅助运输中段,风流进入中段后,也是通过各中段斜井进入15、14、13、12中段;11中段为主回风中段,没有作业面,该中段安设型号为FKZ10-30 kW风机,额定风量780~1 440 m3/min,全压范围为558~1 071 Pa。井下各中段通风网络为阶梯式通风网络,污风最终汇集至11中段排出地表。由于矿山属于老矿山,早年开采未采取充填的空区处理方式,导致井下采空区较多,部分中段利用采空区和老天井回风。
2 系统现状调查分析
现有通风系统为对角式通风方式,东南翼16和19中段进风,西北翼11中段回风。矿山已经开采多年,由于受开采技术条件的影响,多年来各中段作业面布局不合理,形成了很多采空区。且随着开采的推进,中段面积也扩大,开采深度也不断延伸。作业面也越来越分散,现阶段作业面主要集中在15至19中段。而部分新开辟的作业面也没有形成完善的通风系统,新鲜风流难以进入作业区域,污风难以排出地。特别是在夏季地表与井下温差大时,进风口出现反风问题。因此,井下通风系统的诸多问题也随之出现。通过对现场测定调查,矿井通风系统测定评价采用风量合格率、风质合格率、有效风量率、风机装置效率等指标来评价。矿井通风系统测试及评价指标见表1。
根据现场调查情况和测定数据可知,通风系统存在的主要问题如下所述:
1.通风系统各项测定指标数据结果偏低,可知现有通风网络存在诸多问题,且存在诸多影响通风的因素,如受自然风压影响,导致矿井风流紊乱等。
表1 某矿井通风系统测定计算结果
2.现场测得风机回风量为16.5 m3/s,进风量为7.8 m3/s,而井下设计需风量为23.7 m3/s。可知,现有风机回风量已经无法满足井下生产的回风需求,且现有通风网络和风机运行状态下,有空区进风导致进风口进风量不足。
3.井下空区多,通风网络比较复杂,新风短路、漏风及空区反风比较严重。由于矿山开采多年,早年开采未采取充填的空区处理方式,导致井下采空区较多。特别是11中段至15中段之间西北翼,空区天井贯通进风巷、回风巷和运输道等。因此,导致平硐进风比风机回风少得多。
4.井下通风调控措施不完善。井下空区多,作业区域广且作业面分散,加上作业安排不合理等因素,导致整个井下风流紊乱。且调控措施的缺失及调控不到位,使得整个井下的通风更加困难,新风进不去,污风出不来。
5.现场调查发现,自然风压普遍存在于整个生产时期内。上风季节时期有利于通风,下风季节时期阻碍井下通风。特别在下风季节时期,由于风机功率偏小,通风网络复杂空区多,导致回风量不足及空区进风,最终由16和19中段的进风口反风。
3 矿井通风系统优化探讨
根据调查分析,该矿存在的主要问题为:(1)通风网络复杂,空区多,风流比较紊乱;(2)11中段主扇风机与通风网络不匹配,主要表现为风机功率小,通风能力不够,风量小,导致15中段以下分风困难;(3)矿山属于高山型矿山,采用平硐开拓,自然风压影响大,下风季节不利于通风;(4)调控措施的不到位,导致整个矿井风流杂乱无章。
为解决矿山存在的上述通风问题,达到井下风量满足生产需求、风流合理分配、风流调控到位且充分利用自然风风压通风的目的,拟从简化理顺通风网络,优化通风动力和合理安排调控措施等几个方面进行优化[3,4]。
首先,简化理顺通风网络是通风优化的重要工作。确定矿山采用什么通风方式,进回风线路等[5]。如:16和19中段平硐为矿山的主要进风口。11中段平硐作为主要回风平硐,负责整个矿山的回风。19中段平硐的进风负责17至19中段的作业区域,16中段平硐进风负责12至16中段的作业区域(13、14中段作业面较少)。各中段之间采用中段斜井进风,主运巷为中段进风巷,通过西北翼的回风天井回风至上部中段。
其次,由于现有的30 kW已经无法满足井下的通风需要,需要选用大风压大风量的风机替换原有的老风机。因自然风压影响大,不可避免,为有效控制和利用自然风压,必须选用大风压的风机进行风压对抗,并且可以在上风季节充分利用自然风压通风[6,7]。
最后,在简化理顺通风网络和确定主扇风机的情况下,合理设置安排通风调节措施也是重要一环。其主要措施是设置风门、风窗和密闭等构筑物,部分作业面应尽量采用局扇引导通风[4]。应尽可能地封闭采空区,可以预留部分天井作为通风井,这是简化通风网络的重要措施。尤其在14至19中段西北翼作业面较多,设置调节措施必不可少。
除上述措施外,良好的通风管理工作是确保通风系统有效的重要组成部分[8]。
4 矿井通风系统优化实践
4.1 矿井通风系统优化措施
根据通风系统优化的整体思路,基于通风网络、通风动力和通风调控措施等几个方面,并以安全可靠、经济合理和技术可行为原则,对井下实际存在的问题提出具体的优化措施,构建一个运行稳定、便于调控的矿井通风系统。具体优化措施如下:
1.确定矿山采用对角式通风方式,将16和19中段平硐为矿山的主要进风口。11中段平硐作为主要回风平硐,负责整个矿山的回风。所有中段采用单一进回风线路,中段与中段之间的斜井作为中段进风线路,新鲜风由南往北流动,清洗作业面后,由中段北部的风井排至上中段的回风道,最后由11中段回风道排出地表。将原16至15中段、15至14中段、14至13中段的中段回风井进行扩刷,扩刷面积为6 m2。而原13中段和12中段北部的两个相贯通的采空区周围采取密闭隔离措施,预留原有的天井作为回风井,主要负责下部的中段回风,减少掘进工程量。19、18、17和16中段之间掘进面积为8 m2的专用回风井,主要为将来往深部延伸时通风排尘做准备。
2.基于上述已经确定的通风线路,需对整个通风线路上相贯通的废石巷道、未处理的采空区及废弃天井溜矿井等进行密闭隔离处理。将16至13中段的进风线路上的162、602、388、401等采空区的穿脉进行密闭处理,将19至16中段的回风线路上的410、608等采空区进行密闭处理。除此之外,风门和调节风窗的设置也相当重要。现阶段主要开采中段在16至13中段之间的采场,下部中段以开拓为主。因此,应在17、18和19中段的回风处设置调节风窗,控制回风量,以便更多的新鲜风进入上部中段的作业区,对于不需要新风的区域及不利用通风但需行人过车的地方,可设置风门进行控制。
3.经过计算分析,井下设计需风量为23.7 m3/s,现场测得风机回风量为16.5 m3/s,进风量为7.8 m3/s,现有的30 kW已经无法满足井下的生产通风需要。结合考虑自然风压的影响,选用对旋轴流型风机,风机型号为DK40-No15,风量范围为18.2~43.6 m3/s,全压范围382~1 690 Pa,电机功率37×2 kW。下风季节时期,自然风压阻碍通风,对旋风机两台电机全部开启;上风季节时期,自然风压有助于通风,可以只开启一台电机,达到有效利用自然风压节省能耗的目的。
4.制定完备的通风管理制度,加强通风日常管理。做好通风设施的维护工作,保证风机运转正常,加强重点、困难区域的局部通风工作。井下作业中段多,对北部主回风道风门和南平硐进风等加强管理。对设置的风门和调节风窗等加强调控管理。井下作业面应按照安全规程设置局扇通风,改善作业面环境。
通风系统优化方案示意图如图1所示。
4.2 矿井通风系统优化实践
针对该矿井下通风系统提出的优化措施进行具体实施,为验证该具体优化方案的最终通风效果,对整个矿井通风系统进行了一次通风系统验证测定。在所有措施实施到位及风机开启后进行测定,主要包括总进风量、总回风量、风质风量和有效风量率等参数进行测定。具体结果见表2和表3。
图1 矿井通风系统优化方案示意图
表2 某矿井通风系统优化验证测定结果
表3 进、回风指标
由表2和表3中测定数据可知,经过优化后,整个矿井的风质风速合格率和有效风量率明显提高,风机装置效率也达到合格标准。整个矿井的进风量达到 25.2 m3/s,回风风量达到 26.1 m3/s,能满足井下23.7 m3/s的生产通风需求。
5 结 论
1.通过对某高山型金属矿井通风系统的优化可知,对矿井通风系统进行详细的调查分析,找出系统存在的问题和产生问题的原因是优化工作的基础,对有效合理地优化通风系统具有重要意义,也才能更好地指导矿山的安全生产。
2.对矿井通风系统优化,从通风网络、通风动力、风流调控措施和现场管理制度等几个方面去构建一个安全可靠、经济合理、技术可行的矿井通风系统是切实可行的。一个有效稳定的矿山通风系统,应该在矿山不断变化的生产活动中不断调节适应。
3.对于高山型矿山,随着季节的变化,受自然风压的影响在通风时是不可避免的。从简化理顺通风网络、优化通风动力和合理安排调控措施等方面入手,可以有效控制和利用自然风压,避免因自然风压给通风系统带来的不利影响,有助于解决通风难题。