600MW机组汽轮机振动大原因分析及处理
2020-07-10张学涛
张学涛
摘 要:分析潮州发电公司#2机组汽轮机在正常运行工况状态下5、6、7号轴承轴振及瓦振突增的故障,结合汽轮机各部件结构、运行方式调整、相关检修记录等,逐一排查可能影响振动的原因,发现问题,采取有效措施解决该类缺陷。
关键词:汽轮机;振动;轴瓦;叶片;拉筋
前言
潮州发电公司#2机组为哈尔滨汽轮机厂制造的CLN600-24.2/566/566型超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压凝汽式汽轮机,汽轮机转子共有六个径向支持轴承和一个推力轴承,1#~6#轴承均为四瓦可倾轴承,推力轴承位于前箱的1#支持轴承外侧,其中高中压转子、低压(I)转子、中间轴、低压(II)转子、发电机转子、励磁机刷架小轴,各联轴器均为刚性连接。共9个轴承,#1、#2瓦支承高中压转子;#3、#4瓦支承低压(I)转子;#5、#6瓦支承低压(II)转子;#7、#8、#9瓦共同支承发电机转子和励磁机刷架小轴。#1-#6瓦为四瓦块可倾瓦,#7、#8瓦为三瓦块可倾瓦,#9瓦为圆筒瓦。
2020年1月9日,2号机组负荷350MW,高低压凝汽器真空(-97.2kPa/-97.8kPa),凝汽器最大背压4.0kPa,轴封压力、温度稳定,监盘发现大机5、6、7号轴振及瓦振突增,过程报警及硬光字均无报警,数值如下:X方向:5X由 24 μm突增至 31μm后缓慢上涨至 40 μm,基本稳定;6X 由101 μm突增至110μm后缓慢上涨至122 μm,基本稳定;Y方向: 6Y由 56 μm突增至 66μm后缓慢上涨至 73 μm,基本稳定;7Y由 70 μm突增至 74μm后缓慢上涨至 81 μm,基本稳定;W方向:5W由 34 μm突增至 37μm后缓慢上涨至 40 μm,基本稳定;6W由 37 μm突增至 44μm后缓慢上涨至 50 μm,基本稳定;7X由 56 μm缓慢上涨至 60 μm;8X由 43 μm缓慢上涨至 48 μm;
其余轴振、瓦振无明显变化,就地倾听大机低压缸A无明显异音,测得振动与DCS一致,检查凝汽器水位、凝结水Na浓度、电导无变化,各段抽汽压力、温度无明显变化,停1A循泵,缓慢降真空至(-95.8kPa/-97.4kPa),观察大机振动逐渐稳定。
1 原因分析
在#2机组正常运行工况下,参考机组设计图纸、历次2号机A修检修记录、振动突增时数据分析、机组其他运行参数的对比,使用TDM监测系统采集相关数据对可能引起此类振动大的因素逐一分析、确认、排查,初步判断此类异常主要由低压(II)转子不平衡引起。
不平衡是汽轮机转子最常见的故障。引起转子不平衡的原因有:结构设计不合理,制造和安装误差,材质不均匀,受热不均匀,运行中转子的腐蚀、磨损、结垢、零部件的松动或脱落等。转子不平衡故障包括:转子质量不平衡、初始弯曲、热态不平衡、部件脱落、结垢、联轴器不平衡等,不同的原因引起的转子不平衡故障规律相近,但也各有特点。
1.1 转子质量不平衡
转子质量不平衡引起的振动,在整个机组轴承中均发生较大的振动,在转子通过临界转速时振动幅值有时特别明显地增大,其振动频率与转子转速一致,波形为正弦波,以一倍频振幅为主,其他谐波的振幅较小,频谱呈枞树形,定速下幅值稳定,相位稳定。
1.2 转子初始弯曲
初弯转子具有与质量不平衡轉子相似的振动特征,所不同的是初弯转子在转速较低时振动较明显,趋于初弯值。
1.3 热态不平衡
在机组启动或停机及较大负荷变动过程中。由于热交换速度的差异,使转子横截面产生不均匀的温度分布,使转子发生瞬时热弯曲,产生较大的不平衡。热弯曲引起的振动一般与负荷有关,改变负荷,振动相应地发生变化,但在时间上较负荷的变化滞后。随着盘车或机组的稳态运行,整体温度趋于均匀,振动会逐渐减小。
1.4 转子部件脱落
运行中的转子部件突然脱落也会引起转子不平衡,使转子振幅突然发生变化。可以将部件脱落失衡现象看作对工作状态的转子的瞬时阶跃响应。由于瞬态响应最终要衰减为零,因此,部件脱落的主要特征是振动会突然发生变化后趋于稳定,振动的振幅一般会有较明显的增大,振动的相位一般会有变化。
1.5 转子部件结垢
如果工质的质量不合格,随着时间的推移,将在转子的动叶和静叶表面产生尘垢,使转子原有的平衡遭到破坏,振动增大。由于结垢需要相当长的时间,所以振动是随着时间逐渐增大的。且由于通流条件变差,轴向推力增加,轴向位移增大,机组级间压力逐渐增大,效率逐渐下降。
1.6 联轴器不平衡
由于制造、安装的偏差或者动平衡时未考虑联轴器的影响,可能使联轴器产生不平衡。联轴器不平衡具有与质量不平衡相似的振动特征,通常是联轴器两端轴承的振动较大,相位基本相同。
综上所述,结合机组以往振动大案例和咨询其他相同型号汽轮机厂家,基本确定为低压(II)转子相关部件松脱导致振动异常。
2 过程处理及效果
2020年1月10日,2号机组停机,打开低压缸人孔检查发现,低压转子末级叶片拉筋有一处裂纹,揭缸检查转子其他部件无异常,修补拉筋裂纹后回装,机组启动冲转至并网600MW负荷1至6号轴承轴振及瓦振恢复正常。
3 结束语
振动产生的原因多种多样且十分复杂,而且每个汽轮机组的情况也都不同,因此需要针对每一个机组,根据异常分析,进行一系列的试验,找出振动的规律,做好记录工作,结合运行与检修时的资料,进行综合分析,才能找到振动的原因,加以消除。在生产运行中,还必须做好振动监测工作。避免异常振动的发生,确保整个电厂的正常运行。