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制氢PSA冲洗程控阀故障分析及处理

2020-07-01孙得利谷和鹏崔占磊张兆天

云南化工 2020年6期
关键词:程控制氢冲洗

孙得利,谷和鹏,崔占磊,张兆天

(中海油惠州石化有限公司,广东 惠州 516086)

程控阀是一种通过气动或液动等方式进行驱动的切断阀,是PSA装置中较为关键的设备,在PSA生产过程中要求周期性的切换开关阀门,动作频繁,不可避免的会出现各种故障[1]。对于PSA解析气进入制氢转化炉做燃料气的工艺中,当冲洗程控阀发生故障时,制氢转化炉会因为解析气的大幅波动而停炉,因此对冲洗程控阀的故障分析及处理至关重要[2]。

1 装置简介

1.1 PSA流程概述

I系列PSA系统流程如图1所示。

图1 Ⅰ列PSA系统流程简图Fig.1 The flow chart of PSA system in columnⅠ

由图1可知,惠州石化天然气制氢Ⅰ系列PSA设计规模100000 m3/h,氢气回收率达90%,采用10塔操作,3塔进料、4次均压、顺放冲洗、降压解吸的操作工艺(简称10-3-4/P工艺)[3]。其中,均压步骤结束后吸附塔进行顺放冲洗步骤,顺放气经过程控阀(KV15109A/B)进入顺放罐 D1502A/B缓冲,再经调节阀 PV15103A/B、PV15104A/B调压后对吸附塔进行冲洗,冲洗后的废气作为解吸气进入解吸气混合罐 D1504A/B,经流量调节阀(FV15103)稳流,流量计FIQ15103计量后送到制氢转化炉,供转化炉火嘴燃烧使用[4]。

冲洗调节阀根据吸附塔的状态进行开关。当实际编号为单系列的吸附塔(A、C、E、G、I)进行冲洗1(P1)时,PV15103A开启,进行冲洗2(P2)时,PV15104B开启。双系列的吸附塔(B、D、F、H、J)进行冲洗1(P1)时,PV15103B开启,进行冲洗2(P2)时,PV15104A 开 启。当 PV15103A/B,PV15104A/B,KV15109A/B中有其一发生故障时,KV15109A和 KV15109B、PV15103A和 PV15104B、PV15103B和PV15104A的功能能两两相互替代,运行方式变为单顺放罐冲洗流程。

1.2 PSA时序

10-3-4/P运行时序图如图2。

由图2可知,每个吸附塔先后依次进行以下各步骤:吸附(A)、均降一(E1D)、均降二(E2D)、均降三(D3D)、均降四(D4D)、顺放(PP1、PP2)、逆放 (D1、D2)、冲洗 (P2A、P2B、P2C、P1A、P1B、P1C)、均升一(E1R)、均升二(E2R)、均升三(E3R)、均升四(E4R)、终充(FR)[5]。10个在线吸附塔分别完成以上所有步骤后,完成一个运行周期。每个运行周期根据在线吸附塔的数量细分为多个分周期,每个分周期又分为八个时间段(T1~T8),亦称八个步序。不同步序分配以相应的时间,各吸附塔的程控阀门按照设定的时间进行开关动作,10个吸附塔交替循环操作,时间上相互交错,使整个PSA系统有条不紊的运行。

图2 10-3-4/P运行时序图Fig.2 10-3-4/P operation timing diagram

2 故障分析

2.1 事故过程

2018年11月28日9时15分56秒制氢装置Ⅰ列PSA程控阀KV15107G发生阀检报警,9点16分57秒大量解析气进入转化炉,混合燃料气压力迅速升高,9点17分18秒触发转化炉混合燃料气压力高高联锁(≥30 kPa),制氢Ⅰ列转化炉Z.B联锁停车。

2.2 事故现象

9时15分56秒Ⅰ列PSA程控阀KV15107G出现阀检报警,报警时各吸附塔压力并未发生异常,解析气流量也没有发生变化,9时16分57秒大量解析气进入转化炉,混合燃料气流量迅速增加。从阀门开关状态报警到解析气开始大幅度波动存在61S的时间延迟。9时17分05秒,转化炉燃料气压力PI11305A\B\C高报,9点17分06秒,转化炉燃料气压力PI11305A\B\C高高报警(三取二),触发Z.B联锁。

2.3 事故分析

根据当时PSA运行时序图,可以还原当时各吸附塔的运行情况:吸附塔G程控阀KV15107G在冲洗结束(3/T8)时,并没有关闭,发生阀检报警,4/T1~T4步序奇数列塔没有进入冲洗步骤,冲洗阀PV15103A、PV15104B处于关闭状态,G、J塔在三均时气体憋在奇数列冲洗管线中,所以没有马上反映到解析气中,解析气量未第一时间发生变化,当进入4/T5步序后,A、G塔进行二均,I塔进入冲洗步骤,7I阀打开,瞬间A、G塔内大量氢气通过I塔冲洗阀门进入解析气中。

3 7#故障的不同现象及处理方法

3.1 7#故障关不上的两种情况

1)两塔在异侧连续冲洗,因10塔运行时。奇数列和偶数列吸附塔依次交替进行冲洗,两塔冲洗始终处于异侧,9塔运行工况下,因奇数列和偶数列运行吸附塔数量不同,每个大周期会有一次两塔在同侧冲洗的情况,其它时间都是异侧冲洗。

事故现象:当冲洗结束7#程控阀故障关不上时,待故障塔同列的吸附塔再次进入冲洗步骤时,才会造成窜压影响解析气流量,有一定时间延迟(10塔在 T5~T8,9塔在T1~T4)。

处理方法:此次KV15107G故障,虽然第一时间出现了阀检报警,但解析气量未第一时间发生变化,存在61 S的延迟,当解析气流量开始增加后,21 S的时间就触发联锁,期间可以进行调整的时间很短。参考上次事故经验,当PSA的7#程控阀发生阀检报警,应马上减少解析气进转化炉的流量。先将FV15103关小5%~10%的阀位,燃料不足部分可通过开大补充燃料气阀门FV11302进行补充,同时调整鼓引风机挡板,稳定炉膛负压,然后再判断报警的原因(阀检故障、阀门故障开或未打开的问题)。如果解析气量开始大幅度增加,快速切出部分PSA解析气,直到解析气对转化炉的影响基本可控,再查找故障原因。

2)两塔在同侧连续冲洗。Ⅰ列PSA正常情况下为10塔运行,当发生异常情况时,可以进行切塔操作,9塔运行时奇数列和偶数列数量不同,就会发生连续冲洗的两个塔处于同侧,同理可知8塔运行,7塔运行,6塔运行时也会有同侧连续冲洗的情况。表1以9塔9-3-3/P运行工况为例分析。

由表1可知,以切出A塔为例,同为偶列的两个吸附塔B、J同时冲洗时,先进行冲洗的J塔处于P1B、P1C时,后进入冲洗的 B塔开始P2A、P2B,随后J塔冲洗结束进入均压升阶段,B塔进入P2C,继续进行冲洗。如果此时J塔的7#阀故障未关闭,会造成J、B两塔连通,在J塔E3R、E2R阶段大量氢气通过B塔进入到解析气中,马上就会造成解析气的大幅增加。

表1 切除一个吸附塔后9-3-3/P工况分析Tab.1 9-3-3/Pworking condition analysis after removing an adsorption tower

事故现象:同侧冲洗的两个吸附塔,先进行冲洗的吸附塔结束冲洗后,7#未关闭会马上发生窜压事故,解析气流量立即大幅度增加,造成混合燃料气压力快速升高,炉膛负压减小,氧含量下降,炉温升高等现象。

处理方法:看到7#程控阀阀检报警或是PSA解析气流量大幅度增加、炉膛负压快速降低等现象应第一时间压减PSA解析气进转化炉的流量,快速切出部分解析气。当FV15103阀位控制在40%以下,解析气对转化炉的影响基本可控时,再查找事故的具体原因,切出故障塔。通过调整补充燃料气和鼓引风机挡板,稳定炉膛温度和负压,操作要准确快速,避免转化炉联锁停工。

3.2 7#故障打不开

由表2可知,当逆放结束进入冲洗步骤时,如果7#故障无法打开,会因缺少一个冲洗塔而造成解析气流量的大幅减少,减少时间将持续到下一个待冲洗的吸附塔进入冲洗步骤为止。

表2 9-3-3/P部分时序图Tab.2 9-3-3/P part timing diagram

以9-3-3/P工况为例(见表2):5号塔在1/T5步序时进入冲洗,直到2/T8步序结束,在此期间产生大量解析气,另外产生解析气的还有:在1/T5~T8时间内同时冲洗的4号塔,在2/T2~T4,T5~T8时间内分别进行逆放和冲洗的6号塔。

同理10-3-4/P运行工况下,当逆放结束进入冲洗步骤时,如果7#故障无法打开,也会造成一样的影响。分析可知与7#故障关不上不同的是:无论是异侧还是同侧连续冲洗,都会因减少一个冲洗塔而立刻造成解析气的大量减少。

事故现象:解析气流量快速大幅度减少,转化炉混合燃料气压力降低,炉膛负压增大,剩余氧含量升高,炉膛温度降低等。因冲洗无法进行,吸附剂不能充分再生,下一周期该塔吸附时产品氢纯度下降。

处理方法:当发生7#阀检报警且解析气大量减少时,快速手动开大补充燃料气阀,缩短吸附时间,延缓解析气压力、流量下降速度,同时关小解析气阀,减弱解析气对转化炉的影响,调整鼓引风机挡板开度,防止炉膛负压过大触发联锁,查看压力趋势,确定阀门故障后切出故障吸附塔。

4 结论

7#冲洗程控阀无法关闭时会存在两种情况:一种是延迟一段时间,再出现解析气量大幅波动,另一种是马上出现解析气量大幅波动。7#冲洗程控阀无法打开时,无论在何种工况下,都会因减少一个冲洗塔而立刻导致解析气量大幅减少。以上各事故状态均需马上进行针对性处置,避免发生联锁停车事故。

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