APP下载

陈蛮庄选煤厂粗煤泥分选系统的优化设计

2020-06-18刘传印

煤炭加工与综合利用 2020年3期
关键词:旋流器精煤弧形

刘传印

(大地工程开发(集团)有限公司,天津 300381)

1 选煤厂概况

陈蛮庄选煤厂为矿井型炼焦煤选煤厂,入洗原煤为焦煤和1/3焦煤。选煤厂分选工艺为:大于50 mm毛煤采用动筛排矸,50~0 mm原煤入洗前0.5 mm脱泥,50~0.5 mm原煤采用无压三产品重介旋流器分选,0.5~0.25 mm粗颗粒煤泥采用TBS煤泥分选机分选,小于0.25 mm煤泥采用浮选。

粗煤泥分选环节的具体工艺为:脱泥筛下煤泥水及精煤磁选尾矿先经旋流器分级浓缩,含有0.5~0.25 mm粗粒煤泥的底流进入TBS分选机分选,分选出精煤和矸石。TBS分选精煤采用弧形筛+高频筛+煤泥离心机回收;TBS分选矸石采用弧形筛+高频筛回收。

2 陈蛮庄选煤厂存在的问题

陈蛮庄选煤厂现有粗煤泥回收系统存在的问题如下:

(1)TBS精煤灰分高:总精煤灰分要求小于10%,而TBS精煤灰分在13%左右,重介精煤灰分在9%左右,主选精煤“背灰”问题严重,难以实现精煤产率最大化。

(2)TBS尾矿带煤严重:根据生产统计,TBS尾矿灰分仅45%,每月损失到中煤中的粗精煤泥1 500 t左右,造成了较大的经济损失。

(3)煤泥水中高灰细泥含量较高:现有分级旋流器、弧形筛等设备分级效果欠佳,导致粗煤泥产品受高灰细泥的影响较大。

为解决上述问题,设计拟采取降低粗煤泥系统的高灰细泥量、改善粗煤泥系统的分选效果等手段,降低粗精煤泥灰分,提高总精煤产率,增加选煤厂的经济效益。

3 煤质特征

设计采用的煤质资料为选煤厂粗煤泥系统入料的生产检查资料,见表1。从表1可以看出,煤泥灰分随着粒度的减少而升高,小于0.125 mm细煤泥产率为24.47%,灰分为47.62%,说明煤泥中高灰细泥量较高。如不大幅降低粗煤泥中的高灰细泥量,此部分高灰细泥将进入精煤,从而提高了粗精煤泥灰分。

4 粗煤泥分选工艺改造分析

4.1 降低粗煤泥系统入料的高灰细泥含量

粗煤泥分选系统的入料为经旋流器浓缩后的脱泥筛筛下水。现有系统采用的是3台直径500 mm的分级旋流器,直径较小,底流夹细严重,进入粗煤泥系统的高灰细泥含量较高。若采用单台大直径旋流器用于煤泥分级,一方面由于其直径大,高灰细泥不易进入底流,可减弱底流夹细问题;另一方面减少了设备台数,也减少了维护工作量。因此,设计采用了单台直径1 000 mm的分级旋流器,拟从源头减少进入粗煤泥系统的高灰细泥含量[1-3]。

表1 煤泥粒度组成

4.2 提高粗煤泥的分选效果

现有系统采用TBS分选粗煤泥,此种分选设备通过钟形或锥形排料阀排料,是根据密度计的反馈值间歇排料,床层上下喘动,分选效率较低。实际生产过程中,一方面精煤灰分高,另一方面尾矿跑煤问题严重。

TCS智能粗煤泥分选机是一种依据物料的干扰沉降速度差异,使物料在上升水流与智能干扰器共同作用下实现智能分选的设备。物料经中心入料桶进入分选槽,与上升水流混合,形成“干扰床层”,低于分选密度的(精煤)物料向上运动,高于分选密度的(尾矿)物料向下运动,并通过机械干扰装置进行二次干扰,精煤从分选槽顶部溢流排出,尾矿通过尾矿排料箱由排料泵排出[4-7]。TCS智能分选机结构组成见图1。

图1 TCS智能分选机结构示意

TCS智能分选机的主要特点为:

(1)采用排料泵排料,尾矿排料连续、稳定,排料量在线已知可控。

(2)分选密度稳定,分选精度高。

(3)自动控制系统稳定,分选密度控制稳定。

(4)全部数字化监控,无人值守操作。

由于TCS分选精度高,排料连续、稳定,因而设计采用1台直径2 700 mm的TCS智能粗煤泥分选机更换现有TBS分选机。

4.3 进一步降低产品中的高灰细泥量

目前击打式弧形筛是一种常用的脱泥设备,但击打式弧形筛的击打作用一方面会使筛板磨损严重,另一方面只是解决了局部范围的筛板堵塞问题,因此使用效果不理想。

智能振网弧形筛是一种新型煤泥水脱泥设备,其在筛板上方设置了脉冲振动电机使筛面产生适当频率、振幅的短暂(时间可调节)振动,一方面筛条的磨损速度降低,另一方面筛网的整体振动,使得筛网缝隙内的细粒物料得到清除,改善了弧形筛的脱泥效果。设计采用2台宽3 m的智能振网弧形筛,以进一步降低产品中的高灰细泥含量[8-9]。

4.4 改造后的粗煤泥分选工艺

粗精煤泥经过FX1000分级旋流器分级后,旋流器底流进入TCS智能分选机分选,TCS溢流进入智能振网弧形筛脱水脱泥(筛缝0.5 mm),筛上物经高频筛进一步脱水脱泥后,进入煤泥离心机脱水,脱水后的产品掺入主精煤。其工艺流程见图2。

图2 粗煤泥分选原则工艺流程示意

5 改造效果及结论

陈蛮庄选煤厂通过改造,优化了粗煤泥分选系统脱泥环节、分选环节,选前采用大直径分级旋流器分级,以减少进入系统的高灰细泥,再采用高精度的TCS智能分选机分选,选后产品采用智能振网弧形筛进一步脱泥。改造后的工艺先进、稳定、可靠。

陈蛮庄选煤厂粗煤泥分选系统改造项目于2018年2月投入使用。粗精煤泥灰分由13%降低到了10.5%,粗煤泥尾矿灰分由45%增至60%。改造后的粗煤泥分选工艺分选精度高,脱泥效果好,精煤产率高,自动化程度高,为企业创造了较好的经济效益。

猜你喜欢

旋流器精煤弧形
大屯选煤厂粗精煤回收系统改造实践
潘集选煤厂弧形筛筛孔尺寸的改进研究
煤泥重介质旋流器在动力煤选煤厂粗煤泥分选中的应用
精煤产品结构调整及回收系统改造
新型螺旋线进料体旋流器在德兴铜矿尾矿回收厂的应用
双级径向旋流器对燃烧性能的影响
烧嘴旋流器优化设计计算
协庄选煤厂浮选精煤降水及掺配的研究与应用
彩虹为什么是弧形的
关于选煤弧形筛中的筛板弧形座结构性能研究