汽车门槛裙板与侧围外板离空问题解析
2020-06-15罗付秋武伟罗勇
罗付秋 武伟 罗勇
摘要:汽车门槛裙板是集外观性与功能性于一体的重要外饰件之一。本文主要就汽车门槛裙板与侧围外板离空问题的质量问题,进行现状调查,分析装配过程及相关零件的影响,确认要因,有针对性的采取措施,降低问题故障率,提升整车感知质量和操控稳定性。
关键词:门槛裙板;侧围外板;离空;要因
中图分类号:U461文献标识码:A
0引言
汽车门槛裙板是指车体两侧安装的裙板,位于汽车前后门槛上。它不但具有美观装饰作用,而且具有一定的扰流作用,可以减少车体两侧的气流进入车底以降低空气阻力,减少车辆行驶中产生的逆向气流,是集外观与功能性于一体的外饰部件。
本文主要就汽车门槛裙板与侧围外板离空问题的质量问题,进行现状调查,分析装配过程及相关零件的影响,确认要因,有针对性的采取措施,降低问题故障率,提升整车感知质量和操控稳定性。
1质量问题介绍
质量检测站反馈,自2017年6月以来,某车型右侧围门槛裙板与前门槛外板分离(图1),故障率统计结果如表1所示。
2现场问题调查
对100辆故障车的故障模式进行分析统计,得知门槛裙板变形及其裙板前安装支架变形是主要症结(表2、图2)。
3问题原因分析
经过小组成员现场故障分析、分组讨论,共找到了4个末端因素。包括门槛裙板来料不合、装框方式不合理、侧顶机托臂干涉和焊接定位工装变异等。
4主要原因确认
4.1门槛裙板来料不合格
在供应商现场随机抽取门槛裙板上检具,在与后侧围外板配合离空位置处取4个点测量间隙(图4),结果合格.由此看来,
门槛裙板在底盘工位装配,从底盘工位到终线工位时,车需通过侧顶机从吊具转移到滑板上。分别在底盘装配工位、终线工位跟踪5台车,测量门槛裙板与侧围外板间隙值,对比发现在底盘装配工位所测得的间隙值比终线工位大(表3)。进一步跟踪调查,终线侧顶机托臂缓冲胶块发生磨损,使托臂直接搭接到门槛裙板上,门槛裙板被挤压严重,裙板前安装支架变形(图5),导致裙板与侧围外板间隙增大,侧顶机托臂干涉为要因。
4.4焊接定位工装变异
焊接定位工装变异将导致门槛裙板前安装孔。调查车身尺寸发现,右侧门槛裙板前安装支架的Y方向数据超差了2-3mm(图6),导致强行装配时门槛裙板变形或装不到位,为问题要因。
5制定解决措施
5.1终线侧顶机托臂干涉解决方法
针对终线侧顶机托臂干涉,采用调整侧顶机托臂的对策。此对策以更换侧顶机托臂的缓冲胶块的形式,实现终线侧顶机托臂与门槛裙板不再发生干涉。
5.2焊接定位工装变异解决方法
针对焊接定位工装变异,采用调整门槛裙板前安装支架焊接工装的对策。此对策通过在门槛裙板前安装支架焊接工装定位销增加垫片,将支架往侧围内侧调整的方式,消除门槛裙板前安装孔偏差。
6实施
首先,更换侧顶机托臂的缓冲胶块(高20mm),并在缓冲胶块下增加一块高为15mm的铁块(图8)。
随后,在右侧前门槛裙板前安装支架焊接工装定位销下增加垫片,将支架往侧围内侧调整。
7效果检查
对策实施后对8-9月的门槛裙板与侧围外板离空率进行跟踪,5周之内的PPH值依次为:0.23、0.15、0.20、0.12、0.05,问题得到有效改善(图10)。
8結束语
影响汽车外饰件匹配的因素较多,且涉及工艺范围大,使得制造过程变差因素复杂。本文主要结合实际,对门槛裙板与侧围外板离空问题产生的根本原因进行逐一分析,并制定有效的解决措施,为解决汽车外饰件匹配问题提供了思路及经验分享。