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宽体自卸车发动机异常振动原因及试验分析

2020-06-15吴冬涛晏航

汽车与驾驶维修(维修版) 2020年3期

吴冬涛 晏航

摘要:针对某宽体自卸车在重载上坡工况下出现发动机异常振动问题,进行了矿区试验研究。测量了发动机、发动机托架、变速器和主车架的振动加速度,进行了时域分析和频域分析,找出了导致发动机异常振动的原因。当宽体自卸车1挡重载上坡,发动机转速2000-2200r/min之间,由传动轴的扭转激励引起发动机及传动系统异常振动。根据原因分析,对双根传动轴夹角进行了调整,改进后发动机振动问题得到明显改善。

关键词:宽体自卸车;重载上坡;异常振动;扭转激励

中图分类号:U463.1 文献标识码:A

0前言

汽车行驶时,由路面不平以及发动机、传动系统和车轮等旋转部件激发汽车振动,通常,路面不平是汽车振动的基本输入。发动机燃烧激励、机械激励是发动机产生振动和噪声的主要原因,车轮、制动鼓、传动轴动不平衡,传动轴扭转激励也是汽车振动的常见激励。

本文针对某宽体自卸车发动机异常振动导致发动机风扇及护风罩损坏问题,进行了矿区测试,通过对发动机、发动机托架、变速器和主车架的振动加速度信号进行时域分析和频域分析,找出了导致该车重载上坡工况下发动机及传动系统异常振动的原因,为消除宽体自卸车异常振动提供参考依据。

1试验过程

1.1试验前分析

宽体自卸车在重载上坡工况下,变速器位于1挡,发动机转速2000~2200r/min之间出现发动机异常振动问题,其他挡位及工况下,振动不明显或无振动。发动机异常振动车辆传动轴为双根布置,同一车型采用单根传动轴无明显振动。初步分析,发动机异常振动与路面激励无关,与发动机本身及传动系统有关。

本次试验为矿区实地测试,试验用车为某6×4宽体自卸车,试验状态:原地升速,测量发动机悬置隔振率;1挡重载上坡,发动机转速稳定在2000-2200r/min。

1.2测量系统建立

试验所用數据采集工具为DEWESoft公司推出的基于USB总线的数据采集产品,传感器为IPC型加速度传感器。主要设备参数和测试参数见表1。

在初步确定发动机异常振动原因的基础上,本次测试主要对宽体自卸车发动机、发动机托架、变速器、主车架四个测试点3个方向上(X、Y、Z)的振动加速度进行测量,占用数采仪12个通道。使用的传感器为三轴传感器,通过磁座分别吸附于发动机、发动机托架、变速器、主车架特定位置,吸附表面要求平整,安装必须牢靠,3轴加速度传感器X向前,Y向左,Z向上。加速度传感器布置见图1。

2试验结果分析

2.1原地升速试验分析

在设备连接工作完成后,将车辆停至平整路段,驻车制动,均匀加大油门再逐渐减小,对发动机悬置隔振率进行测量,计算发动机隔振率。

由表2可知,发动机综合隔振率达到70%左右,基本符合发动机悬置的隔振要求,可判断出发动机异常振动原因并非发动机悬置设计不合理。

2.2重载上坡试验分析

将宽体自卸车满载行驶至上坡路段进行试验,挡位置于1挡,车速4.5km/h,发动机转速控制在2000-2200r/min之间,对试验测试数据进行时域和频域分析。

先进行时域分析,考虑到Z向振动一般最大,以发动机、变速器及车架Z向振动加速度为例,3个测试点Z向时域图如图2-图4所示。

通过对比3个测试点的Z向加速度,变速器>发动机>车架,可判断出,引起发动机及传动系统异常振动的原因并非来自于发动机本身,而是来源于变速器或变速器后端的传动系统。

为进一步确定发动机异常振动原因,将时域信号进行FFT变换在频域下进行分析。发动机、变速器Z向频谱图如图5、图6所示。

通过FFT得到振动加速度频谱峰值对应的频率,发动机、变速器Z向振动在8.85Hz存在明显峰值,此时发动机转速为2164r/min,1挡速比8.15,经过计算该频率刚好对应传动轴2倍转频,确定发动机及传动系统异常振动原因来自于传动轴。

3改进及效果分析

在平整路面上对重载状态下的车辆传动轴夹角进行了测量,传动轴夹角α1=0,α2=2.9°,α3=1.6°,明显不符合图7所示的设计要求,对传动轴夹角进行调整,考虑到传动轴与变速器夹角不宜过大,改进后传动轴夹角α=1°,α2=1.4°,α3=1.1°,保证输出轴与输出轴等速旋转。

改进后在同样条件下进行试验,对改进后试验采集的振动信号进行时域和频域分析。改进前后发动机和变速器上的加速度均方根值如表3所示。1

在调整传动轴夹角之后,由传动轴扭转激励引起的振动仍然存在,但相比于改进前,传动轴二倍转频频率下的幅值明显减小。由表2可知,改进后发动机及变速器上的振动加速度均方根值明显减小,改进后车辆未出现发动机异常振动导致发动机风扇和护风罩损坏问题。

4结论

通过矿区试验,找出了宽体自卸车发动机异常振动的原因,在重载上坡工况下,发动机转速2000-2200r/min,变速器位于1挡时,传动轴扭转激励引起整个传动轴系统异常振动,导致发动机风扇和护风罩损坏。为消除该宽体车异常振动问题,应合理设计传动轴夹角,保证输出轴与输出轴等速旋转,减小传动轴扭转激励。