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多级离心式工艺水泵出口流量不足原因分析和处理

2020-05-15陈太康

化工设计通讯 2020年3期
关键词:泵体端面叶轮

艾 举,陈太康

(海洋石油富岛有限公司,海南东方 572600)

1 设备简介

海油建滔化工有限公司年产60 万吨甲醇装置采用德国LURGI 工艺,以高含CO2、N2的天然气为原料生产甲醇,该装置精馏塔产生的工艺水由工艺水泵P03004A/B 输送到中压工艺锅炉,用于产生工艺蒸汽。因精馏塔产生的所有的工艺冷凝液不必外输,在装置内完全用作中压工艺锅炉给水,用于产生工艺蒸汽,提高了整套装置的总体经济性,并节省了用于水处理的化学药品,也提高了整套装置的环保性。

工艺水泵P03004A/B 为多级离心式泵,共有14级叶轮,由大连苏尔寿有限公司制造,采用电机驱动,主要性能如下表1:

2 故障现象

2017年8月,年产60万吨甲醇装置工艺水泵P03004B 出现出口压力低、流量不足的现象,该泵在当时工况下,正常工作时的出口压力为5.1MPa,流量约为13.5t/h,驱动电机电流为95A,而当时,该泵的出口压力仅有4.0MPa,流量约为12t/h,驱动电机电流为110A,泵体振动、温度正常,轴端密封无明显泄漏。因工艺水泵P03004B 出口压力和流量不足,该泵已经无法满足工艺使用要求。

3 原因分析

工艺水泵P03004B 在运行过程中出现的主要问题是出口压力和流量低于正常值,造成多级离心泵出口压力和流量低的主要原因有:①入口压力不足;②入口滤网堵塞;③轴端密封泄露;④泵体内部口环脱落;⑤泵体内部摩擦严重;⑥叶轮或壳体损坏;⑦驱动电机故障等。

根据可能的原因,检修人员对设备进行排查,检查工艺水泵P03004B 入口压力正常,入口滤网清洗干净,无堵塞;轴端密封无明显泄漏,设备盘车灵活,无卡涩,转子与定子之间无摩擦,电机单试正常。结合工艺水泵P03004B 在运行时驱动电机电流高于正常运行时电流的现象,说明此时P03004B泵消耗的能量大于正常运行时消耗的能量,在无其他外部故障的情况下,泵做功也应多于正常运行时,但出口压力和流量却小于正常值,输出的能量减少,据此分析,认为泵体内部存在高压侧介质回流到低压侧的现象,从而造成泵体出口压力低和流量不足,根据以上分析,决定对工艺水泵P03004B进行整体拆卸检查。

通过对工艺水泵P03004B 的解体检查,发现:

1)位于高压侧轴端的平衡毂表面严重腐蚀,最大腐蚀深度9mm,平衡毂直径55mm,腐蚀宽度29mm,总宽度51mm,腐蚀长度达到总圆周长度的4/5。如图1所示。

图1 平衡毂腐蚀情况

2)第14 级(末级)导叶端面整体腐蚀脱落,第12 级、第13级导叶严重腐蚀失效。如图2所示。

图2 第14级(末级)导叶端面整体腐蚀脱落

3)第14 级泵壳端面多处腐蚀穿孔,最大穿孔尺寸为30mm×20mm,第12级、第13级泵壳端面腐蚀出现较深凹坑,除前4级泵壳外,其他各级泵壳端面也有不同程度的腐蚀,泵壳安装位置压力越高,腐蚀越严重。如图3所示。

图3 第14级泵壳端面多处腐蚀穿孔

4)叶轮与轴无明显缺陷,泵体两端封头、轴承座完好,各位置配合尺寸符合要求。

通过对工艺水泵P03004B 的解体检查,发现造成工艺水泵P03004B 出口压力低、流量不足的根本原因是:第12、13、14级导叶严重腐蚀失效,第14级泵壳端面腐蚀穿孔,导致这三级叶轮无法起到提高介质流量和压力的作用,而真正能够做功的叶轮只有前边11级,从而造成了工艺水泵P03004B 在电机电流高出正常值的情况下,出口压力和流量依然无法满足工艺使用需求。

4 处理措施

工艺水泵P03004A/B 作为60万吨甲醇装置主流程上重要的两台多级离心泵,对装置的稳定运行起着非常重要的作用,在P03004B 泵无法正常使用的情况下,如果P03004A 发生故障,装置就将被迫停车。因P03004B 无法正常使用,工艺水泵由一开一备变成了单泵运行,对装置的安全稳定运行产生巨大的隐患,因此,在P03004B 泵无备用泵可换的情况下,需要对其尽快进行修复,使其恢复性能。

根据拆卸检查情况和设备备件情况,对设备进行如下修复:

1)对于腐蚀失效的叶轮导叶,以及机封、轴承,和其他辅助密封件,更换新备件;

2)轴、叶轮、轴承座,以及泵体两侧封头,外观检查良好,尺寸符合要求,无明显缺陷,继续使用;

3)对14级泵壳进行测绘,将腐蚀严重的泵壳端面用车床车除,按照切口尺寸及泵壳端面厚度,选用10mm 厚度304不锈钢板,加工成新的泵壳端面,使用氩弧焊、不锈钢焊条进行焊接,待焊接后泵壳冷却后,在车床上去除焊接高点,加工泵壳口环安装孔,使用黄铜加工泵壳口环,安装在泵壳上。如图4所示;

图4 修复后第14级泵壳

4)对第12、13级泵壳端面腐蚀点进行打磨,使用氩弧焊进行补焊,增加腐蚀点强度,防止回装后短时间内发生腐蚀穿孔。因焊接热影响,进行局部补强焊接的第12、13级泵壳口环发生变形,为保证口环的配合尺寸,将12、13级泵壳原有的口环拆除,在车床上将口环安装孔车圆,然后根据车床加工的口环安装孔尺寸,使用黄铜加工新的口环,进行回装;如图5所示;

图5 修复后第13级泵壳

5)对于其他各级腐蚀不严重的泵壳端面,在确认不影响使用后,未做处理。

经过以上步骤修复后,对工艺水泵P03004B 进行回装、试车,设备一次开车成功,振动、温度正常,出口压力、流量均符合工艺要求,驱动电机电流降低到90A,较P03004A泵电流值低5A,说明修复后的P03004B 泵效率高于P03004A泵,修复后的P03004B 泵已能够满足工艺使用要求,此次多级离心式工艺水泵修复工作取得成功。

5 结语

工艺水泵P03004B 在长期运行中,受到高压介质的不断冲刷腐蚀,造成高压侧几级泵壳和导叶受到严重损坏,造成设备出口流量不足,无法满足工艺正常使用要求。为使该泵尽快恢复性能,并投入使用,在泵壳无备件更换的情况下,检修人员根据设备结构和工作原理,合理制定修复方案,成功完成了泵壳的修复工作,使设备在短时间内恢复性能,重新投入生产使用,为整套装置的安全稳定运行提供了坚实、可靠的保障。

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