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石墨烯气凝胶/MnO2复合材料强化电容去离子性能研究

2020-05-14韩登程孙雪菲王曙光

工业水处理 2020年1期
关键词:脱盐电导率电容

韩登程,孙雪菲,王曙光

(山东大学环境科学与工程学院,山东青岛266237)

水危机已经成为一项世界性难题,如何对海水脱盐从而加以利用是当下的研究热点之一。电容去离子(CDI)技术是基于双电层理论的一项新型脱盐技术,与反渗透(RO)、电渗析(ED)、离子交换(IE)和纳滤(NF)等传统海水淡化技术相比,具有绿色环保、低成本、易维护和无二次污染等优点,成为近年来国内外研究的热点之一〔1〕。

高活性的电极材料是CDI技术的核心,直接决定了吸附设备的去离子能力。高比表面积、极好的化学稳定性和亲水性都是构成理想去离子电极的必要因素〔2〕。与碳气凝胶(CA)、活性炭(AC)和介孔碳(MC)等传统碳基材料相比,石墨烯因具有单层碳原子蜂窝晶体结构、超高的理论比表面积和优异的电化学性能,被认为是理想的CDI吸附电极材料〔3〕。但是石墨烯片层堆叠所导致的电容降低,严重制约了石墨烯基材料的性能,而金属氧化物的引入可有效解决这一问题。在众多金属氧化物中,MnO2作为一种环境友好型材料,由于其低成本、高化学稳定性和高电容的特性而备受关注〔4〕。 A.G.El-Deen 等〔5〕将 MnO2纳米结构引入石墨烯片层,有效地减少了片层间的堆叠聚集;Lele Peng 等〔6〕制备了二维 MnO2/石墨烯复合纳米材料,得到了高性能的柔性超级电容器。

本研究采用水热法,在合成石墨烯气凝胶的过程中,在石墨烯片层间引入MnO2,形成一维MnO2纳米线,从而有效减弱了片层堆叠效应,提升了复合材料的电化学性能,增加了脱盐量,并探究了不同电压、初始盐浓度和流速对复合材料脱盐能力的影响。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

试剂:MnCl2·4H2O、NaCl、聚偏氟乙烯(PVDF)、N-甲基吡咯烷酮(NMP)、浓盐酸、乙炔黑、KMnO4、双氧水、浓硫酸,国药集团;鳞片石墨,以上试剂均为分析纯。

仪器:CHI 760D型电化学工作站,上海辰华;电导率仪,上海雷磁;ESCALAB 250型X射线光电子能谱仪,美国赛默飞;S-4800型冷场发射扫描电子显微镜,日本哈希;X射线衍射仪,德国布鲁克。

1.2 MnO2纳米粒子合成

将 MnCl2·4H2O(4.55 g,23 mmol) 和 去 离 子 水(50 g)加入150 mL圆底烧瓶中,混合物在25℃下磁力搅拌至完全溶解,接着在1 min内缓慢向溶液中加入高锰酸钾(3.6 g),并缓慢搅拌使其充分溶解,然后向体系中加入50 mL盐酸(1 mol/L)以加速反应速率和移除钾离子。反应体系维持在25℃下并磁力搅拌22 h。待反应结束后,将产物用乙醇和蒸馏水各进行3次离心洗涤(5 000 r/min,5 min),每次均移除上清液,洗涤结束后,将滤渣移入烘箱中以80℃干燥12 h〔7〕。

1.3 MnGA复合材料制备

采用改良Hummers法制备氧化石墨粉末〔8〕,然后将100 mg氧化石墨(GO)加入50 mL蒸馏水中,超声1 h,得到2 mg/mL GO悬浮液,之后加入50 mg MnO2粉末,搅拌15 min后,继续超声2 h。随后在悬浊液中加入200μL氨水,搅拌5 min后,立即封入反应釜中,95℃下反应12 h。待冷却至室温后,将所得圆柱状水凝胶冻浸泡在蒸馏水中24 h,随后蒸馏水冲洗3~4次,充分洗掉残余氨水。随后将洗涤过后的水凝胶冷冻干燥24 h即得到MnGA复合材料。在上述制备流程中,不加入MnO2,即得到GA。

1.4 材料表征

通过SEM观察材料的表面结构,确定MnO2形貌及分布;通过X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱分析(XPS)材料的物相及元素构成。采用三电极体系(铂对电极,Ag/AgCl参比电极),循环伏安法(CV)和恒电流充放电法(GC)在0.1 mol/L氯化钠溶液中测试材料的电化学性能。根据式(1)和CV扫描结果计算电容。

式中:CCV——电容,F;

I——电流,A;

ΔE——电势差,V;

ν——扫速,mV/s;

m——活性材料质量,g。

1.5 电极的制备和CDI反应槽的组装

碳材料、乙炔黑和黏结剂(PVDF)按照质量比8∶1∶1混合,随后加入适量NMP研磨均匀,制备电极材料涂浆,均匀涂覆在石墨纸上,电极面积4 cm×4 cm,之后于80℃烘箱干燥1 h,80℃真空干燥箱真空干燥24 h。

将制备成型的电极装入8 cm(长)×2 cm(宽)×8 cm(高)的CDI反应槽内,电极之间用厚度为3 mm的硅胶片隔开,防止短路,硅胶片中间裁剪出5 cm×5cm的空洞作为溶液通道。脱盐量(Q)由式(2)计算。

式中:C0——初始NaCl质量浓度,mg/L;

C1——平衡NaCl质量浓度,mg/L;

V——NaCl溶液体积,L;

M——活性材料质量,g。

2 结果与讨论

2.1 SEM分析

GA和MnGA的SEM见图1。

图1 GA和MnGA的SEM

由图1(a)可知,通过水热反应,GO片层组成鳞片形态的石墨烯片,表面出现褶皱和错层,并且有微观孔洞形成。由图1(b)可知,加入MnO2之后,一维MnO2纳米结构散乱分布在石墨烯片层之间,基本呈针状或者短棒状外形,分布较为均匀,并且有些许纳米结构形成空间立体堆簇,可以撑开石墨烯片层,从而有效减弱了石墨烯片层的堆叠。

2.2 XRD和XPS分析

XRD进一步证明了MnO2纳米结构对石墨烯片层堆叠效应的影响,XPS则显示了MnGA样品的元素组成,实验结果见图2。

由于在2θ=25°左右时,峰值表示石墨烯片层堆叠的程度,由图 2(a)可知,MnGA 的材料在 2θ=25°时峰值远低于GA,所以表明石墨烯片层堆叠效应已经被极大程度的减弱。经过与JCPDS44-0141卡片对照,MnGA材料的其他衍射峰基本和标准卡片一致。由图2(b)可知,在284.5 eV和 530 eV分别表示C 1s和O 1s,Mn 2p的峰值则位于642.0 eV和653.5 eV,分别代表Mn 2p3/2和Mn 2p1/2自旋轨道。

图2 GA和MnGA的XRD和XPS图谱

2.3 电化学性能测试

在1 mV/s的扫速下,考察GA和MnGA的CV扫描图,结果见图3。

图3 GA和MnGA的CV扫描图

由图3可知,GA和MnGA电极均表现出明显的矩形特征,说明整个扫描过程中,无氧化还原反应发生,GA和MnGA都具有非赝电容;对比曲线面积可知,MnGA电容明显大于GA。实验还考察了MnGA在扫速分别为 1、5、10、30、50 mV/s的 CV 测试结果,结果表明,随着扫速的提升,MnGA样品的测试图线始终为矩形,表现出典型的双电层电容。

比电容是研究CDI电极性能的一个重要指标。在扫速为1~50 mV/s范围内,考察不同扫速GA和MnGA的比电容,结果见图4。

由图4可知,MnGA的比电容始终高于GA,MnGA的比电容从145.42 F/g降至56.26 F/g,而GA则从108.91 F/g锐减到30.15 F/g。

GC测试的结果同样佐证了MnGA材料电容的提升。结果表明,MnGA的放电时间为551.6 s,远长于GA的397.8 s,显示出更高的比电容量。结合表征结果可知MnGA材料电容提升的原因为:(1)一维纳米线结构的MnO2进入石墨烯片层后,减弱了石墨烯片层的堆叠,改善了石墨烯本身的电化学性能;(2)MnO2纳米结构的引入增大了材料和电解液的有效接触面积,降低了接触电阻,提高了复合材料的比电容。

图4 不同扫速下GA和MnGA的比电容

2.4 CDI测试结果分析

2.4.1 GA与MnGA脱盐性能的比较

在500 mg/L氯化钠溶液中,电压为1.6 V,流速为15 mL/min的条件下,对GA和MnGA电极进行了CDI脱盐测试,结果见图5。

图5 GA和MnGA电极脱盐过程中的电导率变化和不同浓度下的吸附量变化

由图5(a)可知,MnGA电极处理的氯化钠溶液电导率下降得较快,于40 min达到平衡,且降至更低的水平,而GA电极处理的溶液电导率在60 min达到吸附平衡。由图5(b)可知,吸附电极的吸附量随着初始盐浓度的升高而增加,且MnGA电极吸附量始终高于GA电极;在较高浓度盐溶液中,MnGA电极的最大吸附量达到25.78 mg/g,而GA电极仅为9.55 mg/g,表明MnGA电极在处理高质量浓度(>500 mg/L)和低质量浓度(<500 mg/L)的盐溶液时,均有较高的电容脱盐量。

为进一步明晰吸附机理,将样品实验结果进行Langmuir和Freundlich模型的拟合,结果见表1。

表1 吸附等温模型以及相关参数

结合图5(b)的拟合结果可知,2个模型皆可用来描述GA和MnGA电极的吸附过程。MnGA电极吸附过程更符合Freundlich模型(R2=0.991 6),而GA电极的吸附过程更符合Langmuir模型(R2=0.991 0),说明MnGA电极和GA电极对溶液中离子的吸附均为单层吸附,但MnGA电极吸附位点能量并不均匀,这可能是由于MnO2纳米线对石墨烯表面电子聚集产生了影响。

2.4.2 电压对MnGA电极的性能影响

在500 mg/L氯化钠溶液中,流速为15 mL/min的条件下,对MnGA电极施加不同的电压进行CDI测试,结果见图6。

图6 不同电压下电导率和吸附量的变化

由图6(a)可知,施加电压为2.0 V时,溶液电导率快速下降,且最终下降幅度大于电压分别为1.2、1.6 V时,说明随着电压的增加,MnGA电极的脱盐效果也随之提升。由图6(b)可知,当施加电压为2.0 V时,MnGA电极的吸附量为20.42 mg/g,而电压为1.2 V时吸附量仅为8.75 mg/g;观察吸附量曲线斜率变化可知,高电压也会造成吸附速率的提升。

2.4.3 流速对MnGA电极的性能影响

为研究进水流速对CDI过程的影响,在500 mg/L氯化钠溶液中,电压为1.6 V的条件下,对不同流速下的MnGA电极进行CDI测试,结果见图7。

图7 不同流速溶液下电导率和吸附量的变化

由图7(a)可知,在15 mL/min的流速下,溶液电导率最终下降程度远大于流速分别为5、25 mL/min时,吸附量为15.97 mg/g。由图7(b)可知,在流速分别为5、25mL/min下,MnGA电极吸附量分别仅为13.01、11.27 mg/g。原因分析如下:当流速过小时,离子在电极表面过度堆积,造成同离子排斥作用加剧,影响吸附量;在高流速状态下,离子没有足够时间被吸附入材料内部便被高速水流所冲走,造成吸附量的下降。

3 结论

通过在石墨烯片层中间引入一维MnO2纳米结构,有效地减弱了石墨烯片层间的堆叠作用,提升了材料电容,并且增加了材料与溶液中离子的有效接触面积,提升了脱盐性能。复合材料所制备的吸附电极,在100~1 000 mg/L的梯度浓度盐水中,均表现出较高的脱盐量。通过探究初始盐浓度、流速和电压对CDI过程的影响发现:盐浓度的提升和增大外加电压都可以提升MnGA吸附电极对溶液中离子的去除性能;而过快和过慢的流速均会对MnGA电极的电容去离子过程产生不利的影响。

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