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90t/h 循环流化床锅炉节能改造优化方案

2020-05-13官伟

中国设备工程 2020年8期
关键词:床温水冷壁水冷

官伟

(内江市特种设备监督检验所,四川 内江 641100)

我市某酒精企业自备电厂2#炉为90t/h 次高温次高压循环流化床锅炉。锅炉型号**G-90/5.29-M2,额定蒸发量90t/h,额定蒸汽压力5.29MPa,额定蒸汽温度485℃,制造日期2009.7,投用日期2010.3,燃烧方式为循环流化床,主要特点是采用循环流化床燃烧技术,膜式水冷壁组成水冷布风板和炉膛,护板炉墙组成尾部竖井烟道,高、低温过热器、省煤器、空气预热器全部布置在尾部竖井烟道中,过热器采用管吊管结构,省煤器、空气预热器及旋风分离器等采用支撑结构。

1 改造背景

2010 年3 月锅炉投入运行,因生产酒精工艺需要,要求锅炉满负荷运行,使锅炉长期处于高负荷、大风量的运行状况,从而出现平均床温高达986℃,单点测定温度达到了1045℃;长期处于高床温的运行状态,导致锅炉NOx 排放高;床温高、风机出力增大,导致厂用电增大;床温分布不均匀,导致风帽磨损严重;一、二次风比例匹配不当,影响锅炉燃烧;减温器喷水量偏大;排烟温度高等状况,影响锅炉安全、稳定运行。

2 改造方案

为解决锅炉运行中出现的问题,并满足节能环保要求,经多方研讨,决定对锅炉低氮燃烧改造,蒸汽参数不变,炉膛增加2 片挂屏水冷屏,增加炉内受热面;改造返料装置,提高返料可靠性,均衡料床温度;改造锅炉的一、二次风系统,提高炉膛下部还原反应区高度,降低床温和氧量,降低NOx 原始排放量。

2.1 改造计算

锅炉热力计算(见表1)。

表1 锅炉热力计算汇总表

2.2 炉膛改造

为了降低床温和氧量,在左墙炉膛内布置二片“水冷屏”(Ф60×5、20G、GB5310 且管子材料与原锅炉水冷壁管一致),宽度13×80=1040mm,高度约16.5m。从原下降管上引出Φ133×6 管子接到水冷屏下集箱。由于原锅炉侧水冷壁汽水连接管为4 根Φ108×4.5,与侧墙水冷壁管截面比余量较大,因此,改造设计时,每侧取消其中一根Φ108×4.5管子,集箱管接头用闷盖封焊。取消的这二根管子在汽包上的管接头,作为与水冷屏上汽水连接管的管接头。每片水冷屏上集箱引出一根Φ159×8 的汽水连接管引到汽包上。经计算,集中下降管、分散下降管与水冷壁、水冷屏的截面比满足设计规范。汽水连接管与水冷壁、水冷屏的截面比满足设计规范。水冷屏过渡区域采用让管技术(见图1),本次锅炉改造时,对原高、低温过热器、减温器、省煤器和空气预热器不进行改造。

图1 水冷屏穿墙处结构(让管)示意图

2.3 一、二次风系统改造

锅炉改造后为减小烟风阻力,加大二次风箱截面。本次改造考虑降低NOx 原始排放量,为此采取如下措施:

(1)改变一、二次风比例,由原来的比例6:4 改为5:5,从而加大二次风量、减少一次风量,以强化循环床锅炉分级燃烧的强度。

(2)保留原锅炉二层二次风喷口,下层二次风喷口改接一次风。

(3)在距布风板高度约2.5m 处增加一层二次风喷口。

(4)在原上层二次风管的基础上新增加二次风风管,管径为Φ219,以减少风管阻力。

2.4 返料装置改造

返料箱改为三室独立送风,安装2 种风帽,松动风、流化风、输送风互不干拢,高压头、小风量返料,大幅提高返料可靠性。返料口下降,并向炉膛中线偏移,提高返料均匀性,均衡料床温度,降低NOx 生成量。为保证返料稳定将原有离心增压风机更换成二台罗茨风机,罗茨风机风量按每台1200Nm3/h,风压按30000Pa,二台罗茨风机一运一备,将原来返料装置更换为多风室返料箱,配用返料柱型风帽,使返料更加通畅,同时,将返料进口立管尺寸缩小,增加料封阻力。在每个返料腿的立管上部开孔后接出一段Φ325 的钢管带法兰及端板作为喷钙的预留口,返料风机应采用罗茨风机(一运一备)。

3 改造后效果分析

2018 年2 月锅炉完成改造且已连续稳定运行2 年,通过对锅炉改造前后主要参数监测(见表2),床温由原来的972℃降到940℃,降低32℃;减温器减温水量由原来的6t/h 降到4t/h,调温幅度在30℃,而改造前调温范围达150℃;排烟温度从原来的136℃降到130℃;NOx 排放值由原来的415mg/m3降到220mg/m3。

4 改造后锅炉燃烧优化调整建议

4.1 燃烧温度控制

燃烧温度越高,燃料在床层中就越能烧透,飞灰可燃物、炉渣可燃物就可降低;但是,床温变高NOx 原始生成量会升高,因此,在运行中找到合适的燃烧温度非常重要;建议燃烧烟煤时,燃烧温度控制在880 ~910℃范围内。

表2 锅炉改造前后主要参数对比

4.2 氧量控制

循环流化床锅炉运行当中,一次风控制最小临界流化风量和床温,二次风控制总氧量;降低NOx 原始生成量,降低一次风量效果最明显。因此,一次风、二次风比例控制在5:5。本次锅炉改造设计中,保留有下层二次风喷口,正常情况下,下层二次风喷口关闭(仅少开些以冷却喷口)。当炉渣可燃物或CO 升高时,可适当开启下层二次风,向床层补充氧量。

4.3 风室压力控制

循环流化床锅炉料层的厚薄,决定着风室压力的大小;料层烧的厚一些可增加内循环,有利于降低NOx 原始生成量,也有利于降低炉渣可燃物,但是,料层烧厚了,一次风机厂用电会增加,也会增加水冷壁下部管子的磨损。因此,建议风室压力控制在6.5 ~8.5kPa。燃烧灰份高的煤种,风室压力取低值,燃烧灰份低的煤种,风室压力取高值。

4.4 给煤、布风、返料均匀性控制

循环流化床锅炉运行当中,要求三台给煤机给煤量大小做到相同。当给煤量均匀从而保证床温均匀,减小床层中局部NOx 原始生成量。在保证不堵煤的前提下,播煤风风门、送煤风门尽量开小。循环流化床锅炉每次停炉后,检查每只风帽的损坏情况;凡是风帽小孔有磨损现象的,必须要求更换,防止布风板局部流化不均匀而造成局部NOx 原始生成量升高。循环流化床锅炉运行当中,二只返料风箱的返料风量、风门开度要保持一致,返料的流化风量、松动风量要求相同;每次停炉后要检查每只返料风帽,有损坏的必须更换,以保证返料的正常可靠。

5 结语

在炉膛增加水冷屏,实现了降低床温的目的,锅炉带负荷能力增强,锅炉效率有所提升;锅炉炉内脱硫效率得到了一个较大的提高,对锅炉NOx 的原始产生量有明显降低;一、二次风系统改造,强化循环床锅炉分级燃烧的强度,从而降低NOx 原始排放量;返料装置改造提高返料可靠性、均匀性,均衡料床温度,降低NOx 生成量。通过上述举措锅炉改造达到预期效果,从根本上解决锅炉运行中存在的问题,使锅炉排放指标达到节能环保要求并提高经济效益。

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