利用相位分析技术诊断锅炉风机高振动故障探讨
2020-05-12陈明华杨在江肖宇叶剑
陈明华,杨在江,肖宇,叶剑
(中海油能源发展装备技术有限公司机电中心,天津 300452)
锅炉应风机是某油矿油气处理厂的关键设备,由一台异步电动机直接驱动。机组长期整体高振动,风机非驱动端轴承频繁故障,严重影响锅炉及工厂的稳定生产。厂方监测工程师对风机进行了定期振动数据采集和分析,对轴承的振动变化趋势进行了监测,但一直未能确定轴承频繁故障的原因。为此,厂方委托我公司进行现场故障分析。
1 设备基本信息及首次数据测试情况
经现场勘查后,对正在运行的设备进行了首次数据测试,测试参数包括加速度及速度的频率和振动幅值。设备测点示意图及测试数据如图1和表1所示。
图1 设备测点示意图
电机和风机振动主要表现水平方向,振动值均在6mm/s以上,频谱图中以一倍工频为主(图2),电机时域波形清晰可见正弦波(图3),风机两端测点水平振动频谱不仅有占主导的一倍工频峰值,还存在工频的高次谐波(图4)。电机垂直方向和轴向振动值为水平方向一半左右,但频谱特点与水平方向一致。同样,风机两端垂直方向和轴向振动值约为水平方向的一半,频谱特点与水平方向一致。根据上述信息,显然不能准确分析设备高振动故障原因,只能初步判断电机转子或风机存在不平衡、轴弯曲故障,机组存在角度不对中故障,或机组底座刚性不足、风机轴承座松动、风机轴承跑圈的多种可能性。
表1 测试数据
2 对机组全面测试,对测试数据进行分析
图2
图3
图4
图5
为确定设备高振动和轴承频繁故障的原因,进行了所有测点加速度和速度频谱、幅值、绝对相位三个振动参数的全面测试,并测试了多组数据。测试的频谱与幅值数据与首次测试数据相比,并没有显著变化。其中值得关注的是,风机非驱动端的加速度是域波形图显示轴承存在显著的冲击现象(图5)。
对于相位数据,为简化数据表,取其中两次测试的相位数据,详见表2。
测试第4点水平、垂直绝对相位图分别如图6。
图6
对上述相位数据表、相位图和加速度时域波形分析可知:(1)设备测点1/2/3点的水平、垂直、轴向两次测试数据变化均在30度以内,相位稳定;设备测点4点测试水平、垂直、轴向数据变化较大,分别为62度、42度、71度,相位变化不稳定。在第四点的相位图(图6)中可见,多次测试的数据存在大幅度跳动,四点水平方向跳动值已超过180度,相位极不稳定。(2)机组两次测试1/2/3点水平和垂直相位差在71~107度,在90度上下19度范围内波动,较为稳定。(3)电机两端两次轴向测点的相位差为1度、13度,相位稳定,属于同相振动;三点四点轴向相位差为53度,相位不稳定。(4)联轴器两端两次测试数据的轴向相位差为13度、23度,相位稳定,且为同相振动。(5)第四点加速与时域波形显示,轴承冲击峰明显为4.245g,周期为30HZ。
3 根据分析数据,整理设备故障特征,诊断故障原因
(1)结合首次测试数据,可得到以下诊断特征信息:①电机振动以一倍工频为主,谐波次数低、峰值很小;水平方向是垂直方向振动的2倍左右。电机两端水平方向与垂直方向相位差约90度。电机两端对应的水平、垂直、轴向分别为同相振动,显示电机转子为刚性回转运动。由此,可排除,轴弯曲、底座钢结构刚性不足及钢结构的紧固螺栓松动的可能性。②电机与风机转子轴向为同相振动。由此可排除不对中的可能性。③风机两端振动以一倍工频为主,谐波次数高、峰值明显;水平方向振动是垂直方向、轴向振动的两倍。电机驱动端三个方向相位相对稳定,水平方向与垂直方向的相位差稳定在90度左右;但电机非驱动端三个方向相位极不稳定,存在绝对相位值的大幅度跳动。现场检查风机转子轴承座螺栓紧固情况,均处于紧固状态。由此,排除风机轴承座松动问题。④风机轴承存在显著的工频冲击峰值。
表2
(2)综上可得出,设备高振动及风机轴承频繁故障的原因为:①电机转子不平衡,且以静不平衡为主;建议转子在生产允许的条件下做转子动平衡。②风机非驱动端轴承存在跑圈故障,建议检查轴承与轴承座装配配合情况,如轴承座孔尺寸偏差较大,建议更换。
4 后续维修情况及思考
(1)后续维修情况:工厂采纳建议后,对非驱动端轴承轴承装配情况进行了检查,更换了轴承座;并在工厂停工期间对转子做了动平衡。设备振动的状况得到了显著改善,消除了生产重大隐患。
(2)思考:通过相位分析,能够了解机组各转子的振动形态和各测点之间的相对运动(时空)关系,是设备故障准确定位的有效工具。