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浅析某联合站原油管道破乳的现场应用

2020-05-11长庆油田第十一采油厂甘肃省西峰市745000

石河子科技 2020年2期
关键词:乳剂药量含水

(长庆油田第十一采油厂,甘肃省西峰市,745000)

通过分析xx 联合站管道破乳运行过程中存在的问题,针对这些问题提出系统优化措施,保障集输系统平稳运行。从系统运行现状、破乳剂筛选评价、管道破乳应用及存在问题、管道破乳应用改进等四个方面展开讨论。

1 xx联合站原油处理系统运行现状

1.1 xx联合站概况

Xx 油田xx 联合站日处理液量1 900~2 000m3,进站含水原油包括xx 联合站(井组)、01 增压点、02增压点、03 卸油台、04 综合站、05 增压点、06 增压点、07转油站、08转油站几部分。03卸油台日卸油量在400~550m3。

001 破乳剂在07 转油站(20kg/d)、08 转油站(80kg/d)及xx 联合站(690kg/d)投加,加药浓度在330~360ppm之间。

1.2 原油处理系统运行现状

Xx 联合站现有三相分离器3 具(运行2 具),沉降罐2 具(1 000m31 具、5 000m31 具),净化罐3 具(1 000m32具,5 000m31具),加热炉3具,药剂投加点在井组来油后端。

1.2.1 沉降罐运行情况

Xx 联合站目前有沉降罐3 具(1 000m32 具、5 000m31具),目前运行1具5 000m3,运行温度40~50℃,每天处理约1 500m3含水油,溢流口平均含水0.2%。

1.2.2 三相分离器运行情况

xx 联合站目前有三相分离器3 具,处理能力1 200m3/d,目前运行2具,运行温度40~50℃。

根据三相分离器运行特性,其出口指标对进液量变化较为敏感。上游来液不稳定导致进口液量波动,虽未超过日均处理能力,但进液量越不平稳,三相分离器保持动态稳定的油气水界面的能力越差,波动量一但超过允许范围,将破坏三相分离器油水界面和油气水三相动态平衡关系,严重影响分离效果和油水出口指标。

2 联合站破乳剂筛选评价

取xx 联合站收球筒混合油样投加现场使用的破乳剂001,按照SY/T5281-2000 标准的要求,在现场温度下进行原油破乳脱水实验。

2.1 001破乳剂筛选评价试验

xx 联合站目前在用破乳剂型号为xx 公司生产的001型破乳剂,取在用001破乳剂及新型002破乳剂开展室内评价试验。

室内试验共使用干剂15 个,调配001 及002 破乳剂样品15 个。通过初步筛选在中后期实验留样只保留18个样品。加药浓度:初选浓度100ppm,验证浓度200ppm、300ppm,试验温度:40℃,以60-120min 两个时间段药剂脱水量及脱水率作为评价依据进行排序。

2.2 试验结论

表1 室内模拟对比样数据

通过室内试验,可看出001 脱水率及脱水时间均优于002 破乳剂,浓度为200~300ppm 时,脱水效果较为突出,脱水速度较快,加药量较小,脱水率高,经济性较好。

3 联合站管道破乳应用及存在问题

3.1 管道破乳室内模拟评价

选取05增、06增、03卸来油,分别滴入100ppm001 破乳剂,一组晃动100 次,另一组晃动200 次,置于40℃水浴中静置,试验表明:随着晃动次数增加,破乳剂与原油混合后各自分散性越高,脱水效果也越好。

3.2 管道破乳混合过程分析

在管道混合过程的初始阶段,液体内部之间由于湍流的作用,产生许多较大旋涡,随着混合过程不断进行,较大的旋涡在湍流的不断拉伸作用下,以及剪切力的作用下,不断进行物质交换,而且伴随能量的传递,此时,物质的混合已经达到了均匀的程度。

3.2.1 速度场分布

通过对管道混合截面速度场进行分析,破乳剂进入管道之后,在原油的紊流作用影响下,速度逐渐增大,最后达到与原油流速相等。

3.2.2 破乳剂体积分数分布

随着整个罐内流体流动的进行,破乳剂浓度沿管道逐渐分布扩散,加上原油的湍流作用,破乳剂分布趋于均匀。

3.2.3 端点投加破乳剂情况

05 增、06 增、03 卸利用阻垢剂加药装置投加破乳剂,05增日均加药量7kg,06增日均加药量9kg,03卸日均加药量40kg,兑水比例均为1:5。

05增、06增、03卸自6月6日起按要求投加破乳剂,至7 月6 日,xx 联合站破乳剂浓度由310ppm 降低至270ppm,运行效果良好,加药量显著下降。

综上所述,管道破乳可以很大程度上提高破乳剂在原油中的分散性,在一定程度上提高脱水效果,降低破乳剂投加量。

3.3 xx联合站管道破乳现场应用

03 卸自6 月6 日至7 月30 日投加破乳剂后,前期运行平稳,7 月31 日起2#三相分离器频繁打翻,造成油室出口含水波动,初步分析为03卸破乳剂投加位置为卸油泵进口,加剂原油经卸油泵泵入200m3储油罐后静置出现分层,外输xx 联合站时储油罐底部明水直接进入xx 联合站总机关后进入三相分离器,造成三相分离器运行波动。

4 xx联合站管道破乳运行优化

4.1 加药流程改造

在03卸改造现有加药流程,将加药位置后移至外输泵进口,储油罐原油起泵外输时启动加药泵,使卸油外输至联合站时原油中破乳剂混合均匀,并在管线中充分搅拌,能够起到较好的脱水效果。

4.2 xx联合站上游各站点保持合理外输温度

破乳剂与水或油的作用随着温度升高而削弱,在最佳温度下出现最高脱水率。温度对原油破乳有非常明显的效果,随着温度的上升,原油破乳效果越来越好,当温度达到45℃时,破乳效果最佳。当温度继续上升时,含水趋于稳定,破乳效果趋于稳定。

05增等站点运行外输温度需保持45℃以上,减少管道沿程温降损失,以保持管道内破乳剂充分发挥脱水作用,提高破乳效果。

5 结论

在现场实际运行中要根据集输流程的布局及含水的高低,合理确定端点加药站数量,确保系统总加药量处于合适范围。

通过对xx联合站上游站加药方式进行调整,利用外输管道使破乳剂与原油充分混合,从而提高脱水效率,通过实施管道破乳,xx 联合站每天节约破乳剂约200kg,年节约费用60万元。

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