某机载设备柜振动工装设计
2020-05-07李文志慎利峰
李文志, 潘 哲, 慎利峰, 贺 勇
(1.中国电子科学研究院, 北京 100041; 2.空装驻北京地区第四军事代表室, 北京 100041)
0 引言
对于机载设备柜, 振动试验是其研制过程中必须进行的环境试验[1], 其目的是考核设备柜能否承受载机起飞、巡航、降落及滑行过程中可能遇到的振动和冲击等动态环境。
机载设备柜一般通过底部和背部(或顶部)连接点与载机固定,且设备柜高度一般会超过1.7m,无法直接固定在振动台面上进行试验,因此需要设计振动工装,将设备柜与振动台连接起来。 振动工装性能的好坏决定了振动试验的可靠度和真实度。 为了将振动台的振动特性如实地传递给设备柜, 对振动工装的一般要求如下: ①机械:满足设备柜的安装要求,尽量模拟设备柜的实际安装状态; 满足振动试验设备的安装要求, 关注重心的重合度;同时考虑加工工艺及周期、经济性等;②质量:在满足试验条件和振动试验设备能力要求下尽可能轻; ③传递特性:固有频率一般要高于设备柜固有频率的3~5 倍,振动响应放大因子<3[2]。
本文针对某型36U 高度机载设备柜进行振动工装结构设计, 并基于有限元仿真技术对振动工装进行有限元建模,对模型进行模态分析,通过加载真实的振动条件,对工装进行振动响应分析,对工装强度做出评价,并将求解结果用于振动工装结构优化设计。
1 机载振动环境
机载振动谱一般为窄带+宽带的振动谱,以螺旋桨飞机为例,振动谱见图1,图中L0=0.3g2/Hz。
图1 螺旋桨飞机振动谱
2 振动夹具结构设计
图2 为某型36U 高度机载设备柜振动工装效果图,设备柜通过底部和顶部固定点与振动工装连接。 振动工装采用图2 所示结构形式,为减轻工装重量,采用铝合金(ZL101A)材料铸造成型。外形尺寸为940mm(宽)×880mm(深)×1930mm(高),侧面壁厚均为120mm。 试验时,工装通过底面固定到振动台面上。
图2 振动工装效果图
3 有限元建模
3.1 材料参数
振动工装主要材料为铝合金 (ZL101A), 其弹性模量E=71Gpa,密度ρ=2700kg/m3,泊松比ν=0.33,屈服极限σ0.2=223Mpa,抗拉强度σb=253Mpa[3]。
3.2 有限元模型
设备柜振动工装必须工作在材料弹性范围内, 故本文在建模、加载及求解过程中均只考虑弹性情况,而不考虑材料塑性的影响。
为了建模更为合理,建模时依据如下基本原则:①模型能较全面、准确地反映振动工装的结构的特点;②模型受载与实际工作中载荷相同; ③模型的约束条件处理与实际工作时保持一致。 在有限元建模时根据实际情况进行必要简化。
振动工装有限元模型参见图3。
图3 振动工装有限元模型
3.3 约束条件
结合振动工装的外形尺寸和重心位置, 并根据实际的约束条件, 确定振动工装采用底部固定的安装方式并确定安装点位置。 对建立的有限元模型在安装点施加约束,约束六个方向的自由度。
4 模态分析
本次计算了前10 阶模态,见表1。
表1 振动工装的前10 阶固有频率
计算结果显示,振动工装第1 阶模态为165.29Hz,主要表现为振动工装顶部左右方向的扭转,其振型见图4。对照图1 中激振频率范围, 可见振动工装整体结构能够避开与振动源的共振。 而机载设备柜的一阶固有频率一般在50Hz 以下,此时,振动工装的固有频率仅是设备柜固有频率的3 倍,固有频率偏低,需进行优化。
图4 第1 阶模态振型
5 振动动应力分析
对振动工装进行振动动应力分析, 在振动工装的约束点分别输入X、Y、Z 三个方向的振动,振动量值见图1。振动工装上不同部位在整个频率范围内的3σVon Mises应力响应幅值统计见表2 及图5~图7。
表2 各方向的3σVon Mises 应力响应幅值
图5 X 方向3σVon Mises 应力云图
图6 Y 方向3σVon Mises 应力云图
图7 Z 方向3σVon Mises 应力云图
计算结果显示,X 方向(即振动工装前后方向)振动时,振动工装应力响应幅值最大。 对照3.1 节中材料的屈服极限σ0.2=223Mpa, 可见振动工装在图1 的振动条件下能够满足要求,此时安全系数为1.47,满足要求。
6 振动响应分析
对振动工装进行振动响应分析, 在振动工装的约束点分别输入X、Y、Z 三个方向的振动,振动量值见图1,输入振动的加速度均方根值为Grms=6.4g。
取工装的右前顶点进行分析,计算响应的加速度均方根值见表3。 工装右前点Y 方向的功率谱密度响应见图8。
表3 各方系响应的加速度均方根值
图8 右前顶点Y 方向功率谱密度响应
计算结果显示, 振动工装各方向响应的加速度均方根值放大倍数均不超过3,满足要求。
7 优化设计
通过上述对振动工装进行模态分析和振动分析, 可见振动工装除固有频率偏低外均满足设计要求。 要提高工装的固有频率需增加侧面壁厚, 这就会增加工装的重量,增大成本。 在优化设计时,为了在提高固有频率的同时不增加重量, 对振动工装四根立柱采用变截面的形式,增加立柱底面的截面积,减小立柱顶面的截面积,见图9。 重新仿真后,振动工装第1 阶模态为247.68Hz,见图10,比优化前提高了近50%,已经是设备柜固有频率的5 倍;3σVon Mises 应力响应幅值为137.62MPa,见图11,此时安全系数为1.6;振动工装各方向响应的加速度均方根值放大倍数均不超过3;同时,优化后工装重量较优化前减小10%,优化效果明显。
图9 优化后振动工装效果图
图10 第1 阶模态振型
图11 X 方向3σVon Mises 应力云图
8 结论
本文利用有限元软件ANSYS 建立了某机载设备柜振动工装的模型, 并进行模态分析和机载振动条件下的振动动应力和响应分析。 并依据仿真结果对振动工装进行优化设计,通过优化前后的结果对比,得出振动工装的最优设计方案。
以上分析方法可用于其他同类设备的振动工装设计。