真空退火炉测温系统适用性改造
2020-05-01高宏绅
高宏绅,符 浩
(中国船舶重工集团公司第七二五研究所,河南洛阳 471000)
0 引言
企业1 台卧式真空退火炉,设备运行状况良好,但运行记录却显示长时间无故障停机,严重影响生产。调查原因发现,该设备S 型铂铑热电偶需外发年检,检定周期长,影响设备完好在用率。该企业生产工艺规定的真空退火温度为600~980 ℃,据此拟在满足测温精度和生产可靠性要求的条件下,对测温系统进行改造,降低使用成本,缩短检定时间,提高设备完好在用率。
1 设备概况
该卧式真空退火炉型号为VAF-446,生产厂家为沈阳真空研究所。该设备允许的最高温度为1200 ℃,分为3 个加热区,由3 个型号为FR32 的岛电温控仪控制。每区布置一根S 型铂铑热电偶,导线为S 型热电偶配套专用,为保证测温精度和控温准确性,按照JJG 141—2013 工作用贵金属热电偶检定规程,对热电偶进行定期检定,保证设备在检定周期内运行。若热电偶检定不合格,则需采购新的热电偶检定合格后安装使用。在热电偶检定过程中,存在如下问题:
(1)检定周期长。每次外发检定需时约15 天,遇有不合格情况时时间还要增加至少1 倍。
(2)使用成本高。热电偶属设备易损件,经常会因为操作工操作时意外碰撞、设备维修时多次拆装等原因损坏,需购新送检合格后使用。每支S 型铂铑热电偶约需3000 元,价格昂贵。
2 原因分析
(1)设备选用的S 型铂铑热电偶最高检定温度为1300 ℃,该企业所在地区无具备检定能力的检测机构,需送外地检定,检定时间加上运输往返时间约需15 天,如遇检测不合格还需采购新热电偶后再次送检。
(2)单支S 型铂铑热电偶价格约为3000 元,属于贵金属热电偶,且在使用过程中属于易损件,经常因损坏而需换新,使用成本太高。
3 解决措施
因该企业具备1000 ℃以下的热电偶检定资质,而该企业生产工艺规定的使用温度为600~980 ℃,因此,在满足测温精度和生产可靠性要求的条件下,将测温系统改造为价格低廉的K 型镍铬-镍硅热电偶,同时配置专用的配套补偿导线,调整控温仪表参数,充分利用该企业的检定能力,解决检验周期长、使用成本高的短板问题。
(1)测温元件的选择。K 型镍铬-镍硅热电偶工作温度可达600~1100 ℃,完全满足该企业工艺要求的温度范围,且该型热电偶质量稳定,适用范围广,供货渠道宽,供货周期短,且价格低廉,封装后仅需300 元即可购入。在市场上随机购买后送检测部门依据JJF 1637—2017 廉金属热电偶校准规范进行检定,测量标准编号:07-S1-08,满足规范要求,检测合格,数据见表1。
(2)补偿导线选型。更换原S 型热电偶专用导线,改为2×1.5 mm2KC 型 导线8 m,配套K 分度热电偶使用。
(3)温控仪表为岛电厂家生产SR32型号。对比操作流程图(图1),调整内部参数,内置B、R、K、S 等多种热电偶信号接收功能(图2),调整参数(图3)。连接导线线路,温度显示正常。
表1 热电偶检测数据
图1 操作流程
图2 参数对照
图3 参数设置
4 调试
无负荷联动试运行,卧式真空退火炉开机,画面显示正常,温度显示准确,将温控表加热调整为600 ℃,3 个分区温差均显示正常,保温2 h,升温调整为800 ℃,保温2 h,状态正常。升温900 ℃,保温2 h,设备运行正常,设备升温调整为1000 ℃,保温2 h,状态正常。冷却降温。空载试运行合格(图4)。
加入试样,开机重新运行,各项指标运行过程中无异常,试用合格。运行1 个月对整个测温系统进行检查,热电偶使用正常,使用过程中无损坏,仪表显示正常,运行稳定,线路接触良好,无氧化等不良问题。投入正常生产使用后跟踪确认,满足生产工艺要求,产品验证性能合格。
改造完成后,K 型镍铬-镍硅热电偶可在该企业内部进行定期检定,无需外发检定,检定周期缩短2 天,大幅提高设备完好在用率。该型热电偶价格低廉,生产成本有效降低。
图4 试运行温度记录
5 结束语
生产过程中,根据设备的使用要求,对影响设备正常使用和可降低设备使用成本的因素进行分析,合理选择改造方案,适当降低设备的过剩性能指标,能够有效解决生产过程中存在的短板问题,提高生产保障能力和生产效率,降低使用成本。