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旋转钻进径向水平井技术研究与应用

2020-04-30

中国新技术新产品 2020年3期
关键词:孔眼射孔开窗

(长城钻探工程有限公司工程技术研究院,辽宁 盘锦 124010)

0 引言

目前我国主力油田已进入开发中后期,面临以下2 个问题:整装区块及优质储量越来越少,目标油气藏正朝着深层、低渗等方向发展,储层物性差,近井流动阻力大,部分井进行压裂、酸化等储层改造时,启动压力高,影响了储层改造效果。

老区井间剩余油气分布复杂,依靠常规钻井/侧钻井等技术,投资大、成本高,部分井间剩余油开采经济性差。

针对上述问题,径向水平井技术可利用原井筒在油层不同深度、方向上,直接钻出多个辐射状径向孔眼[1],显著提高近井导流能力,使单井控制储量、油气井产量、开采速度得到提高。与传统增产技术相比,该技术具有施工周期短、成本低等优势[2],对提高油气井单井产量、提高开采经济效益、降低吨油成本具有重要的意义,应用前景广阔。

目前,国内外普遍研究的喷射钻进径向水平井技术采用“万向节套管开窗+软管高压喷射钻进”方式,在软到中硬地层应用中,展示出了良好的技术优势与效果。但是还存在以下3 个问题。1)采用高压泵、喷射管、自进式喷射钻头结合形成高压水射流,在硬地层中喷射困难、喷射软胶管易弯曲打折[3]。2)采用井下马达驱动万向节,带动铣头旋转,在套管内实现转向,完成套管开窗。由于万向节柔性大,同时传递扭矩和钻压,控制难度大,可靠性差且孔径偏小。3)采用“连续管+喷射管”作业方式,施工费用相对较高。

针对“万向节套管开窗+软管高压喷射钻进”方式存在的问题,长城钻探工程技术研究院对旋转钻进径向水平井技术进行了研究,并完成了多口井应用,该技术在软硬多种岩性地层钻进中均展现了良好的应用效果。

1 技术介绍

1.1 技术原理

旋转钻进径向水平井技术主要包括两大核心关键技术。1)套管开窗技术。利用专用套管开窗工具[4]在目的层套管的设计深度及方位上钻出直径Ф30mm 的孔眼。2)地层钻进技术。利用柔性钻杆施加钻压和传递扭矩给前端微型破岩钻头,在导向工具的作用下实现超短半径(100 mm)扭矩传递及钻头加压,微型破岩钻头及柔性钻杆通过套管上开好的窗口进入地层,采用“机械+水力”联合破岩方式在目的层钻出若干直径Ф25 mm ~Ф30 mm、长度<20 m的径向孔眼,从而增加原井眼的泄流半径,解除近井地带污染,恢复地层渗透率,进而达到提高产量/注入量的目的,如图1 所示。

图1 旋转钻进径向水平井技术原理

1.2 技术特点

旋转钻进径向水平井技术利用机械+水力联合破岩,完成孔眼直径大,钻进长度可靠(常规射孔的20 倍以上),克服了常规射孔距离短难以穿透油、水污染带的缺点;旋转开窗及钻进,动作更加柔和,不会对井筒和水泥环造成伤害,无压实效应。此外,现场施工利用小修作业机配合即可,设备简单,成本低廉。

1.3 应用范围

旋转钻进径向水平井技术可应用于新井投产(解除泥浆/水泥浆污染)、老井二次补孔(解除修井等作业污染)、注水/气井解堵、压裂酸化预处理(降低启动压力,扩大酸化波及面积)、解除煤层气井近井带水锁效应及采用其它增产措施有风险井(如压裂有水窜风险)等领域,还代替深穿透射孔(无烧结压实效应),提高低渗等油藏产量。旋转钻进径向水平井技术适用于井斜小于40°、井温小于150℃(约4 000 m 以内)、5″、 5 1/2″、7″、9 5/8″单层套管井。

2 施工流程

旋转钻进径向水平井技术现场施工时,首先进行井筒清洁,下入开窗工具、导向工具等工具;开窗工具下到设计深度后进行测井,测开窗位置深度,计算该深度与设计深度之间的距离,调节开窗深度至设计深度,有方位要求时,还要测量、调节开窗方位。开窗位置调节完毕后,下入开窗辅助工具,启动高压泵打压开窗,开窗完成后,停泵,起出工具。调整导向工具位置,下入地层钻进工具,启动高压泵打压钻进,钻进完毕后,起出钻进工具。起出后根据钻进情况,更换钻具。继续钻进,直至完成该孔眼钻进,然后调节开窗位置至下一孔,重复开窗钻进等步骤,全部设计孔眼完成后,起出工具,施工结束。

3 应用情况

3.1 新井解除泥浆/水泥浆污染

L88 井是一口预探井,2013 年1 月完井,完钻井深2 728.0 m,施工前未射孔。

鉴于周边几口井采用常规射孔,试油效果不好,为解除钻完井污染,扩大泄油面积,增大压裂波及范围,尝试对目标油层进行径向钻孔,完成4 个分支孔眼后原油返出井口,关井井口套压1.1 MPa,暂缓其余孔施工,直接试投产,平均日产液3.2 t,日产稠油2.9 t,见表1。40 余天后,实施压裂,目前日产液8.3 t,日产油6.3 t。

表1 L88 井施工前后产量对比

3.2 老井挖潜应用

Q2 井是一口长停井。2000 年2 月完钻,初期日产液16.6 方,日产油5.4 t,含水67.3%。后逐渐不出,2008 年关井。2011 年进行了6 个孔眼的径向钻孔施工,施工后,日产油6.8 m3/d,超过该井投产初期产量,见表2。

表2 Q2 井施工前后产量对比

3.3 注水/气井解堵应用

L2 井位于新疆油田XX 作业区,是一口注水井。2002年11 月在K1h27-4 层投注,初期注入压力5.0 MPa,满足配注。2014 年7 月检管后测量显示K1h27 层注水不满足地质配注要求,分析认为储层近井地带受到污染。受该井欠注影响,对应油井含水上升,能量下降。

为解除注水污染,满足配注要求。2014 年对K1h27-4 层进行6 个孔眼的径向钻孔施工,施工后,注入量达到55 m3,注水压力仅4 MPa,见表3。

表3 L2 井施工前后注水情况对比

3.4 引导压裂,降低启动压力应用

J6 井是一口评价井。2003 年投产,实施压裂,排量4 m3/min,泵压80 MPa,加砂8 m3,施工压力过高,加砂量小,压裂效果不理想。关井。

2013 年进行了10 个孔眼的径向钻孔施工,施工后,挤入压裂液511 m3,排量5.2 m3/min, 泵压58 MPa~62 MPa,加砂60 m3,砂比22.3%。压裂后平均日产油3.24 m3/d,见表4。

表4 J6 井施工前后产量对比

3.5 压裂等措施有风险(如水窜)

S6 井是新疆油田的一口稀油采油井,2014 年7 月完钻,完钻井深2 482 m。新井采用深穿透、负压射孔,井段2 433 m~2 441 m,实射厚度:6.0 m/2 层,射孔后油套压为0 MPa,无油气显示。该井油层下部较近有水层,采取压裂等措施,引起水窜,因此实施径向水平钻孔,解除近井污染,沟通地层。

2014 年进行了9 个孔眼的径向钻孔施工,施工后日产油达到5.4 m3/d,达到施工目的,见表5。

表5 S6 井施工前后产量对比

4 结论

自2011 年首井试验应用以来,旋转钻进径向水平井技术在辽河、吉林、新疆、华北和长庆等地累计应用60 余口井。实践证明,刚性驱动液控套管开窗技术与旋转钻进技术组合,开窗平稳、钻进可靠,可广泛应用于砂岩、泥页岩、白云岩等较软地层及碳酸盐、粗面岩、低渗辉绿岩、火山角砾岩等较硬地层施工,在新井投产、老井挖潜、解堵增注、辅助压裂和降低起裂压力等方面,现场应用效果显著,取得了良好的经济社会效益。

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