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渤海深部储层螯合接技术研究与应用

2020-04-22刘晓宾中海石油中国有限公司天津分公司天津300459

化工管理 2020年9期
关键词:电泵螯合结垢

刘晓宾(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300459)

渤海是被山东半岛和辽东半岛包围的半封闭内海,由辽东湾、渤海湾、莱州湾、渤海中部和渤海海峡组成。

渤海某井地质构造为黄河口凹陷中央部位,该构造群发育于渤南潜山带南,该井主要开采沙河街组储层[1],埋深-2438.6~-2741.3m。该井投产后,产液量明显低于同层位井,且生产一段时间后出现电潜泵过载无法起泵现场,检泵发现出现井内结垢污染情况,分析可能存在储层污染。通过对该井低产原因的分析,并进行相应的增产措施,最终恢复其正常生产产能。本文主要围绕该井情况,应用螯合解堵技术处理的分析,为今后油井解除污染的处理提供有力的参考。

1 生产井史

该井下入9-5/8"套管+7"尾管,采用尾管射孔完井,不防砂[2]。

投产初期下入Y 型分采管柱,举升方式为电潜泵,下入金属防垢器,下泵日期2018 年9 月21 日,生产6 天后手动停泵进行地面管线配管,配管完成后复启电泵失败,过载停泵,表现为频率提不上去,电压提不上去,电机温度上升。尝试反循环洗井后,复启电泵仍过载停泵,故障现象依旧,初步判断为泵轴遇卡。

2018年11月1~11日,对该井实施检泵作业,提井结果显示机组外观良好,但电泵盘轴不动,泵叶轮、导壳表面及流道处覆盖有大量的油泥,防垢器表面附着有大量的油泥,流道内结垢严重,X-射线荧光光谱固体元素分析结果初步推断垢样成分主要为Fe2O3、BaSO4与CaCO3,还有少量的MgCO3。分析认为油泥堆积及结垢是导致上套机组无法正常启动的主要原因。下入新泵,2018 年11 月11 日,启泵复产,至26 日,油井流压(由18MPa降至7.8MPa)、产液量(由90 m3/d降至30 m3/d)较复产时下降明显。

2019 年该井累计进行了两次检泵作业。期间发现上节电泵盘轴不动,下节电泵盘轴困难,上泵、下泵内叶轮及导壳被垢覆盖,防垢片及防垢片隔套都被垢覆盖。以上部位取样垢样化验分析结果为,主要垢样为碳酸钙和碳酸镁,次要垢样为二氧化硅和硫酸钡。下入新泵,启泵复产,油井液量、流压低,运转10 日过载停泵,反循环洗井后复启仍过载停泵。针对当时情况,考虑目前井下机组电气性能良好,同时结合前两套机组严重结垢的提井情况,分析该井结垢遇卡的可能性大,对该井使用隐形酸完井液进行浸泡,尝试解堵。浸泡多日后,虽然井口出现返出,但量非常小,重新启泵失败。且第二次检泵后下入电潜螺杆泵,三段合采,复产,生产情况依旧补液多日后,含水仍100%,生产一个月后,手动停泵关井。

2 低产原因分析

对该井井史和结垢取样进行分析,发现垢样化学成分主要是碳酸钙、镁垢、铁垢及微量硫酸钡、锶垢组成的复合垢;同时,分析沙河街组的岩心取样,发现其中含有一定比例的硫铁矿石。结合该井完井工艺分析,认为主要原因:该井完井期间使用的隐形酸完井液呈酸性,能够与硫铁矿石反应生成铁离子,随着油井生产进入井筒中与井液中的游离氧发生反应,形成铁锈。同时,随着完井液的逐步排除,井筒内的酸性减弱,形成的Fe2O3无法继续溶解,逐步堆积于机组内部,凝结,造成无法正常生产。

次要原因:沙河街组原油具有三低两高的特点,即密度低,粘度低,含硫量低,含蜡量高,凝固点高[3],胶质沥青质含量9.28%~16.13% ,含蜡量0.62%~6.65%,外来流体侵入容易造成蜡质、胶质沥青质等重质成分析出的冷伤害。

3 解堵工艺及效果评价

3.1 解堵工艺技术

该井采用的螯合解堵工艺,主要处理剂为钡锶垢解堵剂和钙镁垢解堵剂。其中钡锶垢络合解堵剂通过断链剂进行断链,把钡锶离子络合到选择的络合剂活性基团位置,让钡锶离子络合,变为易溶解于水的小分子化合物,达到被去除硫酸钡锶垢的目的[4]。钙镁垢解堵剂能有效清除碳酸盐垢、锈垢和二价石油磺酸盐垢和聚合物垢[5];均为乳白色固体粉末或者无色液体,无毒、无味、不燃、不爆。不含无机酸、有机酸、碱性物质及各类有机溶剂,并且解堵后易降解,对流程无影响。处理液的挤注顺序如表1所示。

表1 处理液段塞注入程序表

MPa m3/min m3 m3 1 2 3挤注前,用解堵泵环空补液,保证解堵作业前油套环空充满正挤处理液正挤顶替液≤21 0.1~1.5 32 80≤21 0.1~1.5 16 96 1、停泵,测压降5-15min;2、解堵后测电泵机组对地绝缘及三相直阻;3、关井反应72h,期间进行钢丝作业,开滑套。4、启泵生产,返排液首先进泥浆池,测PH值,合格后进流程。

3.2 解堵效果评价

返排液成分分析,返排液中元素成分与前期认识一致,本次解堵施工作业,随着预处理液进入地层,解除了钙镁垢及铁垢等多价金属固相伤害物(主要为无机垢),改善储层渗流通道,螯合解堵剂基本处于中性,挤注进储层后,泵压逐步下降,挤注排量提升,证明该解堵剂能够有效解除堵塞。

关井反应72h开始返排,螯合解堵后产液能力明显提升,待解堵液返排完后,该井产油量稳定在40~45 方/天,且生产压差远低于解堵前,含水率也下降至47%,说明螯合解堵工艺有效的解除了该井的储层污染。

4 结语

通过对该井解堵作业的分析,对今后类似油井的解堵及增产提供借鉴:

(1)通过螯合解堵措施,有效解决了结垢造成的储层堵塞,提高了油井产能;

(2)从堵塞物成分分析和后期返排液的取样分析,堵塞物主要由钙镁垢、铁垢及硫酸钡垢为主,为后续类似问题的解决积累了经验;

(3)渤海深部储层存在地层温度高、破裂压力高、渗透率小等问题,螯合解堵的解堵剂基本处于中性,对套管和井下管柱的腐蚀小,能够在储层中长时间浸泡,较常规酸化作业具有优势。

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