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921A球扁钢热处理工艺研究

2020-04-22张鸿雁易文思袁霞光

中国金属通报 2020年3期
关键词:扁钢球头调质

张鸿雁,易文思,袁霞光

(武昌船舶重工集团有限公司,湖北 武汉 430060)

921A球扁钢验收标准由GJB 1662A-2005更新为GJB 1662A-2015,新标准对球扁钢的性能提高了要求;同时进货的来源由原来的一家钢厂变为两家钢厂,工厂原有的中频淬火工艺满足不了新标准的要求,所以通过小炉调质对比试验找出大炉调质的热处的理论依据。

注:本文淬火方式都为水冷。

1 新旧标准对照及问题的产生

(1)旧标准GJB 1662A-2005如下。(表1)

(2)新标准GJB 1662A-2015如下。

表2 纵向拉伸性能

表3 纵向冲击性能

我们用原有的中频淬火工艺对新钢厂的球扁钢进行了淬火处理,图1为球头淬火后组织,组织均为马氏体,实测硬度值在HRC34以上,图2为球扁淬火后的组织,组织为少量马氏体和贝氏体,大量的铁素体明显呈带状分布,是没有完全淬透的组织,相应的硬度值在30左右;该组织经过回火后球扁的性能指标达不到标准要求。多次试验结果相似,说明工厂以前使用的中频淬火工艺是不适用新钢厂的球扁钢。

图1 球头淬火后组织

图2 球扁淬火后的组织

钢各取样一批做了一系列的对比调质试验,试验如下:(原来供货钢厂球扁钢以下称A,后来供货钢厂球扁钢以下称为B)。

(3)原始热轧状态的化学成分、金相组织及力学性能对比化学成分见表4(%)。以上两个批号球扁钢的化学试验结果均满足标准要求,而且各项数据相近,可作为比对试验用。

表1 力学性能

表4 原始热轧状态化学成分见表

原始热轧状态的金相组织见表5。

表5 原始热轧状态的金相组织

图3 粒状贝氏体

图4 粒状贝氏体

图5 粒状贝氏体+部分沿晶分布的疑似珠光体

图6 粒状贝氏体+部分沿晶分布的疑似珠光体

力学性能试验结果见表6。

表6 原始状态力学性能

从以上组织及金相照片可以看出,两个钢厂的化学成分接近的热轧原始态球扁钢组织有很大的差异,相应力学性能也差别很大,所以两个钢厂选用同一种中频淬火工艺是不可行的,这也是工厂采用原来的工艺对B钢厂热轧球扁钢中频淬火调质后不能合格的主要原因之一。

2 实验及分析

为寻找出适合A、B钢厂的热处理工艺,做了以下不同热处理制度的比对和探索实验,表7为第一次调质处理参数,表8为相应部位的硬度值和组织。

表7 第一次实验的处理参数

表8 第一次实验后相应部位的硬度值和组织

图7 A1球头

图8 A1球扁

图9 B1球头

图10 B1球扁

图11 A2球头

图12 A2球扁

图13 B2球头

图14 B2球扁

同时将以上热处理试样分别作了拉伸和冲击试验,结果见表9。

表9 第一次试验后试验拉伸和冲击试验

从以上试验结果可得出如下结论:

(1)890℃时两个钢厂球扁钢的淬火组织虽然都是马氏体,但A钢厂的淬火组织明显比B钢厂的组织好,淬透性更好些。910℃两个钢厂球扁钢淬火组织比较接近,硬度值也比较接近,这时候A、B两个钢厂的球扁钢都已经全部淬透。

(2)A、B两组球扁钢经过不同温度回火后进行力学性能试验,第一组数据除屈服强度偏低接近标准值,其他试验结果都合格;第二组数据冲击功全部合格,强度值比第一组更低,没有达到标准要求。这些数据说明此次试验890℃的淬火温度偏低回火后强度达不到标准要求,而680℃回火温度偏高虽然让A、B钢厂球扁钢的韧性得到了改善,冲击值不仅合格而且有较大富裕,但强度明显不足,所以后续的热处理工艺要求在保证韧性合格的基础上进一步提升强度。于是我们重新制定了热处理工艺。

为了提高强度,我们调整了热处理工艺,淬火温度从原来的890℃和910℃,直接取中间值900℃,保温时间30分钟不变;回火温度从660℃,680℃直接降到640℃,保温时间从120min降到80min,分别对A和B钢厂的两组试样经过以上热处理后,进行球头的拉伸和冲击试验,球扁的冲击试验,试验结果如下。

表10 第二次实验的处理参数

以上热处理工艺后的拉伸和冲击试验结果如下:见表11。

表11 第二次拉伸和冲击实验

结合以上数据,降低20℃进行回火,强度得到了很大的提高,冲击指标也在合格的范围内(与660℃和680℃回火对比,冲击值有一定程度的降低)屈服强度超过 标准规定值,所以还需要对回火的工艺进行调整。

第五组试样选择900℃,保温一个小时,主要意图是将B钢厂球扁钢奥氏体状态更加均匀化,对后期的回火有好处;回火温度调整到650℃,保温时间从80min变为90min,使强度得到改善,实验结果如下。

表12 第三次实验处理参数

以上热处理工艺后的拉伸冲击数据见表13。

表13 第三次拉伸和冲击实验

结果表明组织已经淬透,选择的淬火温度和保温时间没有问题。

上表试验结果屈服强度提升很大却超过了标准要求,其他试验数据均满足标准要求,为适当降低屈服强度,而且保证其他指标要求,我们又调整了热处理工艺,做了第八组试验,工艺如表14。

表14 第四次实验处理参数

表15 第四次拉伸和冲击实验

为了验证工艺的合理性,又做了一组实验。实验工艺及结果如下。

表16 第五次实验参数

表17 第五次拉伸和冲击实验

实验完全满足标准要求,验证了该工艺的合理性。

通过以上四组数据的分析,再同样的热处理制度下,A钢厂和B钢厂的结果不一样,A钢厂的强度一直比B钢厂高,说明A钢厂热轧球扁钢的轧态组织优于B钢厂,所以前期热轧状态组织对后续的调质工艺是有影响的。不能用同一热处理工艺进行调质;即便是同一钢厂的不同批号的球扁钢也要根据不同的原始组织微调热处理工艺。

3 实验结论

(1)不同钢厂生产出来的921A球扁钢工艺不会完全相同,热轧后的组织也有很大的区别:新钢厂球扁钢出厂时组织偏析较严重,中频淬火中较短的淬火时间难以改善偏析现象。

(2)不同轧态的921A球扁钢后续的调质工艺也要相应调整,才能满足使用要求。

(3)经过试验认证,适合A、B钢厂921A球扁钢的调质工艺为加热900℃,保温60min后淬火,670℃保温120min回火。

(4)C、Mn含量不同,即碳含量较高的话,要适当调整调质工艺,保温时间延长,回火温度调高。

(5)以上结论为921A球扁钢非中频淬火加回火的实验炉最佳调质工艺,能很好地指导大炉批量热处理。

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