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提高石灰石粉配比对烧结矿物质量的影响研究与应用

2020-04-20张红彪王伟刚

世界有色金属 2020年2期
关键词:衬板烧结机石灰石

张红彪,王伟刚

(山东钢铁集团莱芜分公司 型钢炼铁厂,山东 莱芜 271104)

生石灰、白云石、石灰石等是烧结矿生产的主要熔剂。未配加石灰石粉时,两台265m2烧结机每月消耗白灰量4万t~5万t,但长时间下来货源供小于求,影响到烧结机的产能。近年来,国家倡导绿色环保生产,国内部分白灰生产厂家被迫关闭,造成烧结熔剂成本价格明显提升。为稳定冶炼高炉生产,提高烧结矿质量指标和高炉技术经济指标,开始取消熔剂白云石,配加“生石灰+石灰石”的熔剂结构,目的通过实验找到合理的石灰石、生石灰的配比,达到烧结的最佳状态,降低烧结成本。

1 采取的主要措施

1.1 提高混合机制粒效果,改善原始料层透气性

原混合机衬板材质为含油尼龙衬板,容易导致混合机筒体内部大面积粘料,特别是二次混合机进料端,粘料厚度达600mm~700mm,影响混合机制粒效果,造成原始料层透气性下降。将含油尼龙衬板更换成陶瓷衬板,混合机衬板粘料情况有较大改善。同时研发新型喷头并优化加水方式。经过多次试验验证,在进口2.5m处使用第一个喷头,喷头之间间隔600mm,同时调整喷头角度为30°,目前二次混合机内共使用喷头9个,较前期减少4个喷头,雾化效果较好。混合料平均粒径达到4.2mm~4.5mm,制粒效果突出。

1.2 提高混合料温度,改善烧结过程料层透气性

混合料从配料、混合、布料、运输等环节均有不同程度的热量散失,混合料到达圆辊出料口时料温35℃~45℃,导致烧结过程中过湿层加厚,对透气性、终点温度等影响较大。原小矿槽周边已安装一排26个蒸汽喷头,在此基础上再增加一排26个蒸汽喷嘴,上下交错布置,防止物料堆积。管道末端加装疏水阀门用于保压提压。在梭式布料小车四周安装除尘布袋软密封,矿槽上部周围密封改造,实现矿槽内保温,减少热量损失。皮带通廊、转运站料线全封堵。各皮带通廊、转运站、厂房窗户用阳光板封堵,厂房门口增设隔热门帘,漏斗上部用皮子密封。改造后烧结混合料温度由此前的35℃~45℃提升至55℃~60℃之间,达到了预期效果。

图1 混合机陶瓷衬板

图2 加水雾化效果

1.3 研究实施800mm~850mm厚料层烧结技术创新

通过精确定位布料小车行程及端部滞留时间、解决小矿槽两侧大颗粒偏析问题,使大颗粒物料向小矿槽中间聚集,减少两侧边缘效应的影响。设置可调式料面压辊、对料面进行适当压料,布料效果以“中部平整,两端微弧”为目标,同时在泥辊下料口两侧增加挡料板,避免台车溢料现象发生。

在圆辊后方安装简易刮料装置,随着圆辊的转动,自动清理辊皮粘料,保证了下料通畅。铺底料厚度由原来的30mm~40mm提高至50mm~60mm,增加料层底部透气性。265烧结机栏板高度750mm,通过以上措施,使布料厚度达到了800mm~850mm,充分利用料层自动蓄热作用,克服了石灰石配比提升后对烧结矿质量的不利影响。

1.4 研究高石灰石占比下低炭及高强度粉末烧结技术创新

原矿料结构中精粉矿比例占20~25%,褐铁矿比例30%~40%,经混合机后,混合料水分7.5%~7.7%左右,配炭量3.9%~4.2%,典型的“大水大炭”式烧结,烧结矿FeO含量偏高。石灰石配比不断提升后,为改善料层透气性,将混匀料中精粉比例降至10%~15%,同时增加一定的粗粉比例,促进混合料制粒效果,通过厚料层烧结,将配炭量降至3.6%~3.9%。前期混合料水分依靠人工控制,存在个人经验差异。当水分波动时,人工不能及时发现,进而导致生产波动,严重时还可能导致停机。安装混合料水分微波在线监测后,混合料水分控制更加平稳,混合料水分也由前期的7.5%~7.7%降至7.2%~7.4%之间,实现了低水分烧结。

为了强化“造球”核心,促进液相量生成,对三筛筛网尺寸进行了改造,筛孔尺寸由4.5mm扩大为5.0mm,烧结内部返矿粒度>5mm粒级含量由原来的15%~20%提升至20%~25%左右,为混合料制粒提供充足的“基核”,改善制粒效果与烧结料层透气性。同时筛分效果增强,成品烧结矿粉末含量降低。为降低成品烧结矿中“大块”组成。达到燃料粒度<3mm占78%~82%的工艺要求,在原有一台小焦筛的基础上,又并列增加了一台小焦筛。燃料预筛分效率及效果大大提高。在现有四辊破碎机能力的基础上,燃料粒度合格率达到95%以上,成品烧结矿粒度组成趋向均匀。

2 效果检查

通过几年的研究实践,目前石灰石粉使用比例占熔剂的70%~75%,由265m2烧结机供料的两座1880m3高炉炉况运行平稳,未出现炉况不顺、休风等状况,实现烧结低耗高炉稳产模式。烧结机产能未受到影响,目前两台265m2烧结机烧结矿产量15500t/天~15700t/天,烧结机利用系数由原来的1.15提高至1.22。烧结矿实物质量并未受到影响,其中烧结矿转鼓指数提高到79%以上,筛分指数降低到4.5%以下,在使用高石灰石占比情况下,两项指标达到国内领先水平。

图3 石灰石配比与烧结矿转鼓强度

3 结论

石灰石粉配比提升未造成固体燃耗的明显提升。根据当前熔剂差价计算,石灰石占比每提高1%,吨矿成本降低约0.3元,年节约成本1000万元以上,效益十分可观。

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