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复合肥装置皮带秤误差分析及其解决措施

2020-04-08祁维军

化工设计通讯 2020年2期
关键词:托辊皮带机校验

祁维军

(青海云天化国际化肥有限公司设备管理中心,青海西宁 811600)

复合肥装置成品皮带秤WT-04503是用来计量产品;计算装置物料投入和产出平衡,指导生产,也为添加包裹油提供配比参考数据。但是由于设计和安装施工的原因,常年测量不准确,对产品质量和包裹油的添加带来很大影响。

1 工作原理和结构

电子皮带秤称重秤架安装于输送机支架上,这段皮带也称为测量段,相邻的托辊是称重过渡托辊,当物料在过渡段的引导到下,经过测量段时,皮带物料的重力作用于称重传感器,产生一个正比于皮带载荷的电压信号传送到皮带称重仪表;同时皮带的测速传感器会将皮带的速度信号也传输到称重仪表,信号经过高精度放大,A/D 转换积分处理,得到称重物料的瞬时流量和累积量。其表达式:

其中:Q(t)为物料的累计重量;

q(t)为称重传感器测量皮带单位长度的载荷重量;

v(t)为皮带运行的瞬时速度;

k为与皮带倾斜角度等有关的系数。

由于皮带秤在正常运行状态下,皮带上的散装物料是不均匀的,皮带机的带速也是波动的,所以从理论上讲q(t)与v(t)都是瞬时值,而且t段时间内的输送量用积分值来表示。q(t)通过称重传感器来测量,v(t)通过测速传感器来测量。

2 产生误差的原因分析和解决措施

2.1 皮带秤本身的误差分析

原秤架为赛摩 FH-4 型浮衡式秤架,秤架腐蚀,平时皮带机检修导致变形不平衡;使秤架产生一定扭矩,使称重传感器信号失真,其中有一角传感器因长时间超负荷损坏,传感器输入阻抗214Ω,产品参考值:(400±20)Ω。采用徐州申克ICS-17B 型电子皮带秤不锈钢秤架,结构简单,便于维护。

2.2 设计和安装造成的误差分析

测量段无过渡段,皮带机托辊和称重托辊间距不相等;皮带调心托辊安装方向相反,而且与测量段相邻;称重托辊和皮带机托辊,高低不平,最大高差1.5cm,安装要求相差在3mm 以内;托辊轴承卡涩,转动不平衡,有的甚至卡死;皮带机头轮和尾轮安装不平行,而且黏料严重,皮带往一边跑;皮带机有防尘罩,制作材料太硬,剐蹭位置多,受力不均匀;加剧了“皮带效应”的影响。在平时生产中,瞬时量波动特别大,有时跑最大或显示零。

措施:根据皮带机托辊规格,定做称重托辊,以及过渡托辊;调整托辊相等间距,增加测量过渡段3组托辊;制作皮带机头轮和尾轮刮料板,避免因头尾轮因黏料直径发生变化,导致皮带跑偏。将测量段相邻调心托辊拆除,更换为过渡托辊。

2.3 维护使用带来的误差分析

维护不到位,造成秤架和传感器损坏;采用挂码校验,只是一个点,而且挂码重量作用于秤架,无法将“皮带效应”的影响考虑在内,校验误差大。在校验方法中,误差最小的是实物校验,但是现有工作环境无法进行;链码校验和实物校验依旧有误差,但是最接近。这次安装连码校验设施,使用连码校验。

3 技改之后数据测量和跟踪

3.1 皮带秤参数和数据计算

皮带秤参数及数据计算见表1。

表1 皮带秤参数及数据计算

3.2 皮带秤校验数据跟踪

挂码校验后,生产过程中发现,误差比较大,和原料库配料秤投料累计作比对,误差在5%左右。这次挂码校验值和链码校验误差在1.97%左右。皮带机的头轮和尾轮安装不平行,皮带一直跑偏,因重新安装,工程量大,暂时无法整改,所以有固定误差,对皮带秤运行时动态线性有一定影响。链码校验过程,链码滚动到防尘挡皮,误差明显增大,正常生产,物料也是有一部分在挡皮之上,所以这也是一项固定误差,因链码和实物的流动性不同,和实物依旧存在误差。经过链码校验后,在生产时,与实际投料量比对,误差在0.5%左右,与链码校验数据很吻合。从3个生产周期的数据看,称重计量数据比较稳定。皮带秤校验数据跟踪见表2。

4 结束语

皮带秤正常运行,决定于设计是否合理,安装是否规范;在日常生产中使用单位要正确操作,重视平时维护保养;维护岗位要制定检维修计划,周期性维护,发现问题,要分析根本原因,采取针对性措施,才能从源头解决问题。

表2 皮带秤校验跟踪

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