综掘工作面智能化开采技术的实践
2020-04-07沈静伟
沈静伟
(山西长平煤业有限责任公司,山西 晋城 048400)
1 工程概况
山西长平煤业公司位于山西省高平市寺庄镇境内,核定生产能力为500万t/a,当前主要开采3#煤层。从当前开采情况来看,影响该矿安全高效开采的因素有:瓦斯灾害突出,地质条件复杂,矿压显现剧烈,巷道变形大。从智能、安全、绿色为特征的科学开采角度出发,该煤矿决定开展综掘工作面智能化开采技术的实践研究。
2 智能化开采技术的应用现状分析
2.1 实施智能化开采技术存在不足
在长平煤业公司实施综掘工作面智能化开采技术应用的时候,应该注意以下问题。
(1)综掘自动化、智能化装备可靠性存在较大差距,特别是在以高精度传感器为代表的关键元器件方面差距明显。
(2)在精确定位、煤岩分界识别、智能感知技术、高精三维地质模型绘制等方面尚处在起步阶段,自动化、智能化综采工作面长期稳定运行还存在较大困难。
(3)生产布局与系统优化、高效自动化开采配套装备相对滞后于综采自动化、智能化技术的发展,限制了装备整体效能的发挥。
2.2 实施智能化开采技术的关键点分析
长平煤业在进行综掘工作面智能化开采的实践中,应注意以下几个方面的工作:
(1)选择地质条件较好、生产系统相对简单的矿井、采区和工作面开展初始试验,减少应用的难度,循序渐进提升技术应用难度并向条件相对复杂的工作面推广。
(2)要注重生产布局调整和系统优化,使工作面几何尺寸、巷道断面尺寸、外围运输能力等符合自动化、智能化生产需求,消除制约生产能力的因素。
(3)要高度重视智能化开采工艺技术的创新,通过创新解决现有生产工艺的不足。
(4)在装备配套方面,要在提高装备自动化、智能化水平的同时,高度重视单产水平的提升。要通过提升生产效率来补偿增加的装备投资,创造相对宽松的试验和生产环境,努力实现减人提效、集约化生产,以充分体现科技进步对企业综合效益的贡献。
3 综掘工作面智能化开采技术的设计
3.1 智能化开采工序
综采工作面智能化开采是把煤炭作为工作输入对象,煤炭和支护巷道作为工作输出对象,在传感控制、开采控制和视频控制共同作用下采取电液控制方式,共同实现智能化开采。综采工作面的信号较为复杂,很多信号交叉存在。探测的工序主要有岩层位移、地质勘探、瓦期抽采等;生产作业工序主要有煤炭切割、巷道支护和输送等;视频工序有瓦斯监测、供电、排水等。
3.2 综掘工作面智能开采控制系统
依据智能化开采工序,可把智能化开采控制分成三个系统,主要有视频监控、围岩探测和生产控制。综掘工作面智能化开采系统见图1所示。
图1 综掘工作面智能化开采控制系统图
3.3 综掘工作面智能化开采技术
从智能化开采工序和控制系统可以看出,综掘工作面智能化开采技术,需要从视频监控、锚杆支护、大断面巷道变形、掘进机械等方面入手实现智能化,需要使巷道掘进实现智能化集成。大断面巷道变形智能化控制技术,需要把现场调研、基础理论分析、数值计算作为主要的研究手段,从而确定出关键技术和内容。而掘进机械的智能化、锚杆支护智能化、煤炭运输智能化、视频监控智能化、控制中心和电液控制需以理论分析、数值计算、试验研究及模拟作为手段来确定关键技术和内容。
3.3.1 大断面巷道变形智能控制技术
由于智能化控制技术的不断进步,新型的煤炭开采设备的应用,煤炭产量提升的同时会伴随着大量瓦斯的涌现,对回采巷道断面提出了更高的要求。大断面巷道和普通断面巷道破坏有着相同的规律,巷道开挖完成之后如果没有进行有效的支护,巷道的破坏区域和塑性区会不断变大。两个区域的扩散需要一定的时间,对煤炭巷道采用高预紧力锚杆支护,就能提高煤岩峰值及残余强度,使巷道达到稳定。因此,应用较高预紧力的锚杆支护是控制围岩变形的关键技术。如果综掘智能化需要对巷道变形实现传感探测和智能控制,应该对大断面巷道围岩稳定机理和变形进行深入的研究,从而实现煤炭开采的智能化控制,可以更好的对围岩变形进行预测。
3.3.2 掘进机智能化技术的应用
煤炭掘进作业机械是实现综采工作面智能化的关键,是实现智能化开采的重要装备。掘进机械需要对姿态进行准确的定位控制,可以对煤岩实现智能化识别,使煤炭开采断面实现智能化成型控制。把光纤陀螺作为基础的惯性导航技术、视觉测量技术等可以实时检测煤炭掘进机械的推进情况,并可以进行准确的定位,从而确定掘进机械和开采巷道的耦合关系,可以更好地建立起煤炭机械掘进导航体系,是当前掘进机械智能化最为前沿的技术。
3.3.3 锚杆支护智能化技术的应用
煤炭综掘智能化工作面大多采用锚杆支护方式,是实现安装智能化、钻孔作业智能化及铺网作业智能化的前提。掘锚本体化钻井设备的应用,使得钻孔及安装智能化控制得到了很大的发展,铺网智能化技术却发展的较慢,没有形成科学、完善的解决方案,需要对锚杆支护所有工序进行改进和创新,从而获取到更好的解决办法。
3.3.4 运输系统智能化的应用
煤炭输送系统的智能化是实现煤炭和材料运输智能化控制的关键。运输系统的智能化有着切实可行的解决方案。煤炭、材料和补给的智能化控制会受到综采工作面的空间、搬运等因素的制约,很难实现有效的突破,可以利用煤矿机器人或智能化装置来取代原来的人工装卸方式,从而实现运输系统的智能化控制。
3.4 视频监控智能化技术的应用
为了实现煤炭综采工作面的可视化远程控制,采用视频监控智能化可以提供有效的技术支持。综采工作面进行煤炭开采时存在较多的粉尘,存在着视频图像晃动问题,无法清晰地识别出远程视频,需要深入探索煤炭综采工作面图像轮廓和掘进机械运行速度、运行电流和端部温度等参数相互间的关系。对热成像技术在煤炭综采工作面高清成像应用方面加大研发力度,为视频监控智能化的研发方向,在高粉尘条件下有着很好的热成像效果。
4 智能化综掘开采技术的创新
长平煤业在自动化及智能化综掘开采技术调研的基础上,对该矿中厚煤层工作面进行试验,取得了综掘智能化开采技术的创新。
(1)研究创新了采煤机记忆割煤功能。采煤机具有的学习功能,可以将完成第一刀后的动作参数进行自动记忆,实现全工作面采煤机的记忆截割及液压支架的跟机自动作业。
(2)通过对采煤机精确定位和滚筒自动调高系统的升级改造,实现了采煤机自动截割角煤功能。
(3)研究了液压支架动作与乳化液流量、压力之间的关系,解决了丢架问题。通过对矿压数据的总结分析,实现了工作面围岩等压支护,避免了局部超压对围岩的破坏。
(4)优化升级了自动控制软件功能,实现了以采煤机为控制核心的综采自动化。设备主要控制参数实现了数字化显示,并可根据现场实际运行工况设定报警界限,实现了以采煤机为核心的液压支架和运输系统的协同配合作业。
(5)通过全面总结分析、深度数据挖掘,取得现场实用的数据成果。① 采煤机运行轨迹数据分析。通过提取采煤机运行数据,优化了作业工序,提升了生产效率。② 瓦斯浓度与采煤机、刮板输送机、转载机复合曲线分析。通过对采集的采煤机、刮板输送机、转载机运电流的比较,发现采煤机速度还有进一步提高的空间,为进一步提高生产效率提供了技术依据。③ 工作面矿压数据分析。通过生成矿压历史数据图表,将整个工作面的矿压数据变化与推进进度情况全面实时反映出来,为支架初撑力选择和周期来压时的工作面管理提供了精准数据依据。
5 智能化开采技术取得的效果分析
长平煤业公司智能化综采设备及技术的成功应用,推动了矿区采煤工艺的发展,保障了安全生产,大幅度减少了操作人员,明显提升了经济效益。
(1)煤矿开采安全保障水平全面提高。长平煤业近三年没有出现人员伤亡事故。
(2)减人效果显著,单产水平大幅提高。长平煤业公司2018年岗位人数相对2015年减少了28.55%,工作面单产由2015年841t/人提高到2018年的1682t/人。
(3)开采成本大幅下降。材料和配件吨煤消耗降低了28.5%,生产综合成本降低了38%。
(4)设备开机率明显提高。由原来普通工作面的65%提高到了2018年的86%,提高了21%。
(5)工作面和两巷支护质量明显提高。通过运用工作面矿压数据分析成果,有针对性地选择支护工艺,实现精准支护,工作面片帮、塌顶事故明显减少。