高压螺栓失效原因检验方案设计
2020-04-02张彬
张彬
(莱茵技术(上海)有限公司,上海200072)
项目概况
来样为某基地现场安装过程中使用的螺栓,在安装过程中出现断裂问题。据现场情况介绍,安装力矩为5500NM,在安装数根螺栓后,出现第一根螺栓断裂情况,后续安装过程中出现了螺栓拉长(缩径)的现象。
该螺栓规格为M48×400,材质为42CrMo,螺栓等级为10.9级。主要加工工艺为:原材料→下料→热处理→精加工→滚丝→达克罗。为分析该螺栓的断裂原因和影响因素,笔者通过检验方案设计,对断裂失效的高压螺栓进行了各项检验。
1 高压螺栓理化检验方案设计
1.1 宏观检验
对断裂螺栓进行宏观检验,观察断裂螺栓的宏观形貌,借助肉眼及低倍放大镜对螺栓的宏观缺陷展开分析,由于断口则储存了大量失效特征,通过断口宏观形貌,可初步分析金属材料在热处理、使用过程中的缺陷。
断裂位置位于距杆部5-8 个螺纹处,存在明显的缩径现象,断口附近微小裂纹沿螺纹根部分布。
图1 为螺栓断口宏观形貌,从图中可见,断口呈暗灰色,心部呈条带状撕裂痕迹,并呈螺旋状分布,局部有磨损现象,为典型纤维状断口。
考虑到断口形貌及断裂时工况可知,螺栓在断裂过程中受到了拉伸与扭转双重应力作用。在拉伸应力作用下,切向应力引起大量塑性变形,螺栓起裂于螺纹根部,出现缩颈现象。由螺纹根部向心部螺旋分布形貌说明,断裂时存在较大的扭转应力作用。裂纹源及最后断裂区见图1。
图1 断裂螺栓断口宏观形貌
1.2 化学成分检验
从断裂螺栓上取样进行化学成分分析,检测结果见表1:
表1 化学成分分析结果 (%)
从化学分析结果可见,断裂螺栓的化学成分符合GB/T3077-1999 中42CrMo 的要求。
1.3 力学试验
在断裂螺栓上取拉伸试样、冲击试样进行力学性能试验,结果见表2、表3:
表2 拉伸实验结果
表3 冲击实验结果
从力学性能试验结果可见,断裂螺栓力学性能符合GB/T 3098.1-2010 标准要求。
1.4 金相检验
取断裂螺栓的纵截面试样,按GB/T13298-2015 标准进行制样,随后在光学显微镜下观察,结果如下:
根据GB/T 10561-2005/ISO 4967:1998(E)标准中的实际检验A 法和ISO 评级图进行评定:试样中的非金属夹杂物级别评为A0.5,B0,C1.5,D1.0。螺栓组织为:回火索氏体+少量铁素体,心部存在偏析现象,见图2 所示。
图3- 图6 为断口边缘及心部抛光态和显微组织形貌,从图中可见,断口呈锯齿状分布,螺纹根部滚压痕迹明显,未见脱碳现象;图7、8 为断口下方螺纹根部微裂纹形貌,其裂纹走向类似于断口形状,为大应力作用下形成的微裂纹。
图2 螺栓心部显微组织100×
图3 断口(螺纹根部)抛光态100×
图4 断口(螺纹根部)显微组织100×
图5 断口(心部)抛光态200×
图6 断口(心部)显微组织100×
图7 螺纹根部微裂纹抛光态50×
图8 螺纹根部微裂纹显微组织50×
1.5 低倍检验
在螺栓断口下方截取横向低倍试样,根据标准GB/T226-1991 规定,经磨光后,使用1:1 工业盐酸水溶液进行热酸蚀试验,与GB/T1979-2001 标准中的评级图对比,该断裂螺栓低倍组织缺陷评定级别为中心疏松1.0 级。
1.6 微观断口分析
将失效螺栓样品置于丙酮内进行超声波清洗,断口清洗完毕后,置于扫描电子显微镜下观察,螺栓断口低倍形貌见图9、10,图中给出了裂纹源以及最后断裂区的位置。通过观察断口裂纹源区微观形貌可见,断口形貌以韧窝为主,并有大块撕裂特征。图11-13 为最后断裂区韧窝及准解理特征,从图中可见,最后断裂区形貌主要为韧窝特征,并伴有撕裂岭及简短而不连续的河流花样(表现为准解理特征),这是由于螺栓强度较高,在较大外应力作用下,断裂时速度较快,造成某些部位出现准解理特征。
图9 裂纹源区低倍形貌
图10 最后断裂区低倍形貌
图11 韧窝和准解理特征
图12 韧窝和准解理特征
图13 韧窝和准解理特征
2 螺栓失效原因分析
2.1 检验结果分析
2.1.1 断口宏观检验表明,断口存在明显的缩径现象,附近微小裂纹沿螺纹根部分布,断口呈暗灰色,心部呈条带状撕裂痕迹,并呈螺旋状分布,局部有磨损现象。2.1.2 从化学分析结果可见,断裂螺栓的化学成分符合GB/T3077-2015 中42CrMo 的要求;从力学性能试验结果可见,断裂螺栓力学性能符合GB/T3098.1-2010 标准要求。2.1.3 该断裂螺栓低倍组织缺陷评定级别为中心疏松1.0 级;金相检验结果显示非金属夹杂物级别评为A0.5,B0,C1.5,D1.0;螺栓心部组织为回火索氏体+少量铁素体,心部存在偏析现象;2.1.4 从断口的微观形貌可以看出,裂纹源区表现为韧窝特征,最后断裂区为韧窝及准解理特征。综上所述,上述检验结果表明,该螺栓在安装过程中,受拉伸与扭转双重应力作用,螺栓由表面起裂,并在扭转应力作用下向心部逐步扩展而断裂。断口存在明显缩径现象,表明断裂过程中所受应力超过其屈服强度。通过拉伸实验结果表明,其屈服强度为960MPa,抗拉强度为1070MPa,均符合GB/T3098.1-2010标准要求值。
2.2 使用失效原因
在螺栓安装过程中,造成螺栓断裂的原因主要有:a.材料性能达不到要求;b.安装时施加扭力超过材料强度而过载。通过以上分析,该螺栓材料各检测项均符合GB/T3098.1-2010 标准要求值,故螺栓性能符合要求。而影响安装扭力的因素亦较多,主要有:a.扭力扳手未校准,输入扭矩与显示值不符;b.扭力扳手加力不均匀,冲击施拧。冲击拧紧时扭矩系数值比静力拧紧时的扭矩系数小,因为钢铁的静摩擦系数为0.1~0.12,而动摩擦系数为0.05~0.1。因此冲击施拧时,螺栓受的预紧力要大于理论计算力(M=K·P·d,M- 扭矩,K- 扭矩系数,P- 预紧力,d- 螺纹公称直径)。故该螺栓在安装过程中,可能存在扭力扳手未校准或施工人员冲击施拧的现象。
3 结论
综上所述,本文通过多种分析方法,结合现场情况,对高压螺栓在安装过程中发生断裂的原因展开分析,认为M48×400 螺栓断裂的主要原因在于,安装过程中螺栓在拉伸与扭转双重应力作用下形成的过载断裂。高压螺栓失效原因检验方案设计旨在挖掘出高压螺栓的失效机理,以提升产品质量、推进项目顺利进行、避免生产事故。在项目开展过程中,基于检验结果,通过采用校准扭力扳手、避免施工过程中的冲击施拧等措施,有效避免了高压螺栓断裂现象的发生,使得项目得以顺利进行。