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无填料喷雾塔在循环水冷却过程中的应用

2020-03-21张存康冯伟珍严达攀

磷肥与复肥 2020年1期
关键词:水器塔内雾化器

张存康,冯伟珍,严达攀

(云南云天化云峰化工有限公司,云南 宣威 655413)

1 改造前20万t/a磷酸装置循环水冷却塔运行状况

云南云天化云峰化工有限公司20 万t/a 磷酸装置循环水冷却塔为填料型抽风式,共有4 个室,每个室冷却水量为1 200 m3/h,其主要功能是将热水喷洒在塔内填料上形成水膜,通过水膜与空气的热交换使热水冷却。由于填料塔运行时间过长,填料老化、破碎造成通道堵塞,塔内出现沟流、束流等布水不均现象,循环水冷却前后温差只有6 ~9 ℃,严重影响装置生产负荷;磷酸循环水从冷却塔上部流下,由于其中含有大量杂质,在冷却过程中,杂质由于过饱和在填料上析出,堵塞填料,当积聚的杂质达到一定量后填料不能承受这个重量,会有断裂、塌陷的风险。填料老化、破碎堵塞通道也会造成填料塔阻力增大,增加循环水泵运行电耗;同时造成冷却塔风扇带水严重,导致周围道路湿滑和环境较差,增加了安全环保风险。方格填料的使用寿命一般只有3 年左右,运行成本较高。改用无填料喷雾塔,可一次性解决填料冷却塔存在的一系列问题。

2 填料冷却塔的缺点和无填料喷雾塔的优点

2.1 填料冷却塔的缺点

(1)在填料的选择上存在着通风阻力与散热的矛盾,即散热能力好的填料通风阻力大,通风阻力小的填料散热能力又差。(2)随着运行时间的延长,尤其在水质恶劣的情况下运行时,水中的钙镁无机盐及微生物不断黏附在填料上,堵塞填料,增大气流阻力,影响散热效果,使冷却能力下降。(3)选用的填料为塑料方格填料,塑料填料易变形、压陷、老化、破碎导致通道堵塞,冷却能力下降,需要定期更换填料,运行成本高。(4)当冷却水淋在填料上时,水的表面积固定,增大淋水密度时,水膜增厚,甚至形成雨滴落下,使气流阻力急剧增加,严重影响冷却效果。

2.2 无填料喷雾塔的优点

无填料喷雾塔不用填料,所以传统填料冷却塔因使用填料而产生的问题不复存在,省去了频繁更换填料的费用,降低了运行成本。无填料喷雾塔采用直式喷嘴,降低了通风阻力,增大了进塔空气量。在填料塔中,填料阻力占总塔阻力的40% ~50%,使用无填料喷雾塔,即可使总塔阻力下降40%~50%,风量增大,提高冷却效果。无填料喷雾塔热水成雾状喷出,散热面积增大。喷雾冷却时,进口水管降低4 m,在压力不变的条件下,喷射高度一般在3.5~4.0 m,热水有顺流和逆流2 个冷却过程,使热水冷却更充分,同时在压力为0.15 MPa 时,液态介质被分散的最小粒径在1 mm 左右,粒质量0.523 3 mg 左右,比表面积达4 500~5 500 m2/m3,部分水雾将在塔中悬浮,延长了热水与空气的热交换时间,充分保证热交换;无填料喷雾塔雾化器(见图1)自身具有2 次配气孔,配气孔的总面积达到110 cm2,吸入大量气体后,气液接触更充分,有利于传热、传质和化学吸收。

图1 无填料喷雾塔雾化器结构示意

3 改造方案及设备参数

3.1 改造方案

在不改变原填料冷却塔框架情况下,拆除原方格填料以及收水器、布水器、喷头等;在塔内原填料横梁层安装玻璃钢格栅及新的配水管道,必须保证管道中心高度在同一水平上;由设计制造单位提供设计方案并负责安装冷却喷雾系统、收水器;循环水呈酸性,冷却塔布水管选用缠绕式玻璃钢管道,各玻璃钢管连接处采用现场黏结的方式,与雾化器装置连接处采用耐酸碱腐蚀的聚丙烯(PP)塑料螺栓连接,避免了塔内钢质紧固件的腐蚀,同时也延长了布水管道的使用寿命,更利于冷却塔的长周期运行;所有设备安装完毕后对塔内钢结构作防腐处理。

3.2 设备参数

重新安装收水器(型号SUHL160×45,190 m2/室);每室新安装1 套雾化装置(由80 套喷头组成,型号WHL0.012/20);新增配冷却管道(qV≥600 m3/h),进水管高度降低4 m。

4 改造效果

无填料喷雾塔进出水温差比改造前增加2 ~6 ℃(见表1),冷却水量增加10%,冷却塔阻力下降50%,进水管位置降低4 m,阻力降低0.04 MPa,彻底解决填料老化、破碎造成的通道堵塞和布水不均问题;在冷却塔内布置两层直角型优质改性PVC收水器,其一层的高度及收水效果都是变通波形收水器的1.5 倍,可有效解决飘水问题;达到节能降耗的效果。

表1 无填料喷雾塔进、出水温差

5 改造收益

5.1 经济效果

改造前,填料冷却塔要保证冷却能力,方格填料必须3年更换一次,每室填料费用为12万元,人工费用(支付外协单位)为10 000 元。磷酸厂20万t/a装置填料冷却塔共有4个室,每次更换填料费用为52 万元。无填料喷雾塔改造材料费用每室约22 万元,改造费用3 万元,4 室共计费用100 万元。雾化喷头的使用寿命一般为12 年。12 年需要更换填料4 次,费用52 万元×4=208 万元,改造后可节约费用108万元,平均每年节约9万元。

改为无填料喷雾塔后,冷却塔4 室实现三开一备,循环水能耗每小时降低约40 kW · h,按照每年运行355 d 计算,每年节约电费15.3 万元;改造后,每年直接节约费用24.3 万元;由于风阻力减小,风量增大,根据空气动力学原理,风机噪声减小;延长了设备运转周期,减少冷却塔的检修频次,节省检修劳动力。通过本次技术改造,真正意义上实现装置安全、低耗、经济稳定运行。

5.2 社会效果

改造后,显著减少了飘水现象,改善了周围环境,降低了安全环保风险;雾化器喷嘴需要排堵时,只需旋开螺纹丝口即可,简单快捷;冷却塔4室三开一备,更加方便日常维护管理。

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