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推土机离合器压力低故障分析与处理

2020-03-19

建筑机械化 2020年1期
关键词:调压阀变矩器密封环

(山推工程机械股份有限公司工程机械研究院,山东 济宁 272073)

1 故障现象

某台大马力推土机SD90-5 在验证40h后,出现在发动机怠速、1 挡行走时,底盘液压系统主压力和1 挡离合器压力低的故障。稍微加大发动机油门后,系统主压力及1 挡离合器压力可升高到标准范围内。其它挡位离合器压力在发动机任何转速下都正常。具体压力测试结果如表1 所示。

表1 压力测试结果

2 底盘液压系统原理介绍

SD90-5 底盘液压系统原理简图如图1 所示,泵输出油的同时供给变矩器阀、变速阀和转向制动阀。变矩器阀内有调压阀(即溢流阀),调压阀决定了变速阀和转向制动阀的最高压力,泵多数的油一直经调压阀溢流,然后供给变矩器。变速阀控制变速箱内的方向离合器(前进F、后退R)和挡位离合器(1 挡、2 挡、3 挡)的结合、分离,从而控制推土机的行驶方向和速度。转向制动阀控制转向制动总成内的转向离合器(左转向LC、右转向RC)和制动离合器(左制动LB、右制动RB)的分离、结合,从而控制推土机的左右转向。

图1 底盘液压系统原理简图

液压油推动各离合器内的活塞来是实现离合器的结合或分离,如图2 所示。活塞外圈和内圈各有1 个密封环,以便使活塞形成密封腔,其中1 挡离合器还有另外2 个旋转密封环,而且旋转密封环一直存在少量的泄漏。如果密封环磨损或损坏,就会导致此离合器内的压力油异常泄漏,导致离合器压力低。

图2 1挡离合器密封结构

3 故障处理过程

通过分析底盘液压系统原理,结合以往故障处理经验,确定可能的故障原因,并根据由简单到困难的处理顺序进行了以下测试和检查。

3.1 测量泵的效率

测量泵的流量,以确认是否是泵的效率降低、流量不足导致系统主压力低。在泵出口的管路中串入流量计,测量发动机不同转速下泵的流量及效率,测量结果如表2 所示。

表2 泵的效率测试结果

由于泵的安装位置高于底盘底部的油箱1m左右,泵的效率低于在实验室的测试数据,且发动机转速越快,泵吸油口的负压越高,泵的效率会越低。以前的测试数据对比,此泵的效率正常。

3.2 测试变矩器阀

将变矩器阀拆下,装到试验台对其中的调压阀进行流量—压力曲线测试,测试结果如图3。从测试结果可以看出,曲线开始阶段有一段斜坡,调压阀流量大于36.2L/min 时,压力才能上升到24bar 以上。

图3 调压阀流量—压力测试

调压阀的结构剖面如图4 所示,阀芯的阀口棱边处存在4 个倒角,且在阀芯未移动时就有一定的通流面积,相当于一固定节流孔。在流量较小时,液压油从倒角处通过,流量越大倒角处的压力损失越大,压力损失达到一定程度时,阀芯才开始移动,这时压力才能达到设计要求,这就是测试曲线中开始阶段有斜坡的原因。根据调压阀的参数进行计算,测试结果基本符合设计要求。

图4 调压阀结构剖面图

3.3 测试传动总成泄漏量及其拆解检查

将传动总成拆出,并装到试验台测试泄漏量,在泵出口及变矩器出口加入流量计,两流量差值即为变速阀、转向制动阀、变矩器阀和变矩器的总泄漏量。对比此次测试的泄漏量和前期装车前测试的泄漏量,泄漏量增大了11L/min,可以确认传动总成内存在异常泄漏。

将传动总成拆解,检查所有挡位离合器的密封件,其中1 挡离合器的旋转密封环的外圈磨损严重,失去密封效果,如图5 所示。

图5 磨损的旋转密封环

检查与此旋转密封环配合的件,配合面的粗糙度要求为0.8,如图6 所示,经检测实际为6.4。因此基本确认了故障原因,与1 挡离合器旋转密封环配合件的粗糙度不合格导致了1 挡离合器旋转密封环的异常磨损,加大了1 挡离合器的泄漏量。

图6 与旋转密封环配合件

3.4 更换不合格件并重新测试

将1 挡离合器的粗糙度不合格的件更换为合格件并更换新的旋转密封环,最后将传动总成恢复。重新测试传动总成的泄漏量,其泄漏量减小为正常范围,而且在与发动机怠速相同的转速下,系统主压力、1 挡离合器压力都在标准范围内。

4 故障分析及结论

从以上处理过程可以看出,故障的直接原因为:1 挡离合器内与旋转密封环配合的件粗糙度差,导致了1 挡离合器旋转密封环的磨损,其泄漏量增加了11L/min。

1 挡离合器泄漏量的增加,导致了经过调压阀的流量减少。结合故障时的测压结果和变矩器调压阀的测试结果,在发动机怠速度时,系统压力为22bar,此压力已经进入变矩器流量-压力曲线的斜坡段(图3)。因为此曲线段的斜率很大,经过变矩器调压阀的流量由22bar 时的32.8L/min 增加到36.2L/min 时,调压阀压力即可上升到24bar,这也是稍微加大发动机油门,系统压力即可上升到标准范围内的原因。

由于1 挡离合器有11L/min 的泄漏,泵输出的压力油到1 挡离合器需要经过管路、变速阀、离合器内部油道,存在一定的压力损失,1挡离合器压力会比系统压力22bar 低,最终只有19bar。

1 挡离合器中的旋转密封环对其配合件的加工精度要求很高,是容易出现泄漏的问题点。而且一旦出现泄漏,维修非常麻烦,需要将设备大拆,拆出传动总成后再将其拆解、检查、维修。因此,装机时一定要保证1 挡离合器旋转密封相关件的质量。

5 改进措施

通过以上测试及分析可以看出,底盘液压系统内的泄漏增加11L/min,即可导致变矩器调压阀的压力降低到标准范围以下。随着设备使用时间的增长,泵的效率会不可避免地慢慢降低,系统内液压元件的泄漏也会不可避免地慢慢增加,这也会导致底盘液压系统压力降低。因此,为了提高系统的可靠性,提出了以下2 点改进措施。

1)减小变矩器调压阀的初始开口面积 可以通过改变阀芯的倒角形状实现,本次是将阀芯左侧盖板的内侧面铣低0.5mm,使阀芯左移,减小了初始开口面积。

2)适当增大泵的排量 由于改动较大,本文暂不考虑实施。

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