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煤磨热风管道改造的效果

2020-03-13贺旭帅卫少浩张雷雷凯

水泥技术 2020年1期
关键词:冷机冷风熟料

贺旭帅,卫少浩,张雷,雷凯

我公司现有一条4 500t/d熟料生产线和一条2 500t/d熟料生产线,与之配套有12MW纯低温余热发电系统。自余热发电系统运行以来,4 500t/d熟料生产线窑头AQC入口温度在煤磨开停过程中波动大,煤磨停运期间AQC入口温度为450℃,煤磨运行期间AQC入口温度只有380℃。针对上述问题,公司组织相关人员分析原因,寻找解决措施,最终解决了此问题。

1 生产中存在的问题

煤磨热风取风口和余热锅炉热风取风口在篦冷机同一对称位置,从篦冷机取的热风温度在450℃左右,但是,煤磨入磨热风温度仅需要230℃左右,操作上需要将热风管道上的冷风阀开60%以上,这样导致以下几个方面问题:

(1)煤磨从篦冷机取的热风必须通过补入冷风降温方可使用,减少了进入AQC余热锅炉的热风量,降低了发电量。

(2)煤磨通风机从篦冷机取风有两个作用,一是利用热风进行煤粉烘干,二是在煤磨开机状态下通过煤磨通风机抽走一部分风量,从而降低头排风机的负荷。现为控制煤磨入口温度,需调整煤磨热风管道上的冷风阀开度,此操作消减了煤磨通风机从篦冷机抽取的热风风量,造成了熟料分布电耗升高。

2 工艺改造方案

为了提高余热锅炉的入口温度和风量,同时降低煤磨热风管道冷风阀门的开度,经过相关人员仔细研究,最终形成了两套改造方案。

改造方案一:

将原有煤磨热风口封闭,煤磨热风口后移1.5m。煤磨入口温度可以达到200~260℃,此方案可以避免煤磨与锅炉争风。但是,当窑减产或者遇到其他特殊情况时,可能会出现煤磨热风不够用,或煤磨入口温度过高还需要开冷风阀的情况。若采取此方案,需从篦冷机上方重新开孔,重新布置通往煤磨的热风管道,经初步计算,需要花费25万元左右。

改造方案二:

从废气管道处开孔加装管道和电动阀门,与之前的热风管道汇合通往煤磨沉降室,废气管道的烟气温度在95℃左右,而煤磨原有的热风管道入口温度在450℃左右(下文中将原有的热风管道称为高温管道,新加的管道称为低温管道)。通过调整高、低温管道阀门的开度比例控制煤磨入口温度。此方案可以使冷风阀处于关闭状态,降低了头排风机的负荷,同时也减少了原有热风管道阀门的开度,提高了余热锅炉的热风风量,采用此方案只需要花费3万元。

方案二对比方案一具有以下优势:

(1)在窑上发生各种状况下都可以保证煤磨入口温度在要求范围之内。

(2)投资小、工期短。

技改前,原有的工艺布局是通过调整煤磨入磨冷风阀门控制入磨温度(见图1),按方案二技改后,从通往窑尾收尘器废气管道处开孔,新加管道通往煤磨,经过计算,确定新增加的热风管道直径φ1.5m,风速大约为25m/s。新加的热风管道加热风阀门,方便控制入磨温度;管道内壁涂耐磨料,防止管道磨损;热风管道外部采用海泡石基保温材料对管道进行保温,减少热损。改造后工艺布局见图2,现场布局见图3。

图1 原有的工艺布局图

图2 改造后的工艺布局图

图3 现场布局图

表1 熟料分布电耗

表2 煤磨分布电耗

表3 吨熟料发电量

3 改造效果

系统运行2个多月,各项生产指标明显改善。

(1)煤磨的冷风阀门只在停磨期间降温使用,正常运行期间处于全关状态不再使用,煤磨原有的热风阀开度正常只需要开40%,新加的热风阀开度100%,煤磨开机时可以从篦冷机抽取103 000m3/h风量(之前为85 000m3/h),相应头排风机减少处理风量103 000m3/h。头排风机转速降低了150r/min,熟料分布电耗平均降低了1.34kWh/t(见表1)。

(2)煤磨产量从39t/h提高到45t/h,煤磨产量的提高超过了我们的预期,最初仅为了提高余热发电的发电量,但新加装的热风管道不仅提高了发电量,而且增加了煤磨的通风量,煤磨的产量有了大幅度的提高,煤磨分布电耗降低了3.08kWh/t(见表2)。

(3)余热锅炉入口烟温从380℃提高到450℃,风量从217 485m3(标)/h提高到235 480m3(标)/h,窑头AQC锅炉的用水量提高了4.8t/h,按照1kWh的电量需要消耗5.2kg的用水量计算:4.8×1000÷5.2=923kWh,发电负荷平均每小时增加了923kWh,吨熟料发电量提高了3.87kWh(见表3)。■

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