水泥粉磨系统节能优化技术改造
2020-03-13岳庆辉潘广庆苗庆峰
岳庆辉,潘广庆,苗庆峰
我公司现有水泥粉磨站年产水泥100万吨,采用φ4.2m×13m球磨机+HFCG140-80辊压机+SF600/140打散机的联合粉磨工艺系统,该系统电耗34kWh/t,产量120t/h(以生产P·O42.5为准),与国内先进企业的粉磨系统相比(电耗25kWh/t左右,产量200t/h(以生产P·O42.5为准)以上),存在能耗高、产量低的问题,严重制约了公司发展。针对该问题,公司进行了技改。技改后,增产降耗效果明显。现将技改情况进行详细介绍。
1 改造前的粉磨工艺流程及存在的问题
1.1 改造前的粉磨工艺流程
熟料、石膏、石子等原材料经原料库底计量秤计量后,由大皮带统一输送到稳流称重仓;物料在稳流称重仓内混合后,以料柱形式连续喂入辊压机,挤压成料饼,挤压后的料饼由料饼提升机送入打散机;分选后的粗粉重新回到稳流称重仓,进入辊压机挤压,细粉直接入磨,粉磨后的成品经提升机、空气输送斜槽入水泥库。改造前的粉磨工艺流程见图1。
1.2 预粉磨系统存在的问题
改造前,预粉磨系统配置一台SF600/140打散机。通过打散机的细料和粗料粒度分布情况可知(见表1、2),打散机分选的入磨细料细度较粗(0.5mm筛筛余为32.8%),而重新进入稳流称重仓的粗粉中则含有较多的细粉(0.5mm以下占23.6%)。表3显示,打散机的选粉效率仅有52.5%。通过表1、2、3中的数据可知,打散机没有很好地起到粗细粉分离的作用,进而影响到辊压机挤压效率和球磨机粉磨效率。由于重新进入稳流称重仓的粗料中含有较多的细粉,且没有很好的办法去除这些细粉,导致稳流称重仓内容易塌仓;再加上侧挡板位置不合理,导致出现漏料、下料速率无法控制等状况,使辊压机下料管内无法形成稳定连续的料柱,影响了辊压机做功。
图1 技术改造前水泥粉磨工艺流程简图
表1 技改前后入磨细料粒度分布对照表
表2 技改前后入称重仓粗料粒度分布对照表
1.3 球磨机粉磨系统存在的问题
我厂原工艺采用的是开路磨系统,作为开路磨,为满足细度指标要求,磨内物料必然存在流速过低现象,这就容易出现过粉磨情况,使粉磨效率降低,产量降低,能耗增高。从表3中也可看到,技改前出磨水泥<3μm的细粉含量高达13%,而3~30μm的细粉含量仅为57.7%,水泥的早期强度无法充分发挥。
2 改造思路和方案
经过公司技术人员和有关专家多次讨论分析,计划将磨前的打散机换为V型选粉机,以增加选粉效率、降低入磨物料细度、减少进入辊压机的细粉含量、提升辊压机挤压效果。同时,在磨尾增加一台选粉机,将开路磨系统变为闭路磨系统,减少物料过粉磨现象,提高产量,降低能耗。改造后,原工艺系统变为辊压机加球磨机的双闭路联合粉磨系统。
针对预粉磨系统,将打散机整体拆除,增加了一台JDVX-3000型V型选粉机以及配套的旋风收尘器和循环风机。同时,将稳流称重仓下部下料棒阀改为电动闸板,以方便随时调整下料速率;改变了侧挡板的位置,使侧挡板更贴近压辊;在稳流称重仓上增加了收尘管,以去除稳流称重仓中的细粉,确保形成稳定料柱,保证辊压机做功。
针对球磨机系统,在磨尾增加了一台S-3500型高效涡流选粉机以及配套的提升机和循环风机等其他附属设备,将原先的开路磨系统变为了闭路磨系统。同时,根据入磨物料的细度变化以及闭路磨特点,调整了分仓和研磨体级配,将原有的三仓改为了两仓,一仓配球,二仓配段;去除了φ70mm和φ60mm的钢球,增加了φ40mm、φ30mm、φ25mm和φ20mm的钢球比例,增加了一仓的研磨能力。
3 技改后的工艺状况
技改后,经辊压机挤压后的料饼由料饼提升机送入V型选粉机;分选后的粗粉重新回到稳流称重仓,进入辊压机挤压,细粉由旋风收尘器收集喂入球磨机;经球磨机粉磨后的物料经新加磨尾提升机送入高效涡流选粉机;经高效涡流选粉机分选后的粗粉重新回到磨机再次粉磨,细粉经入库提升机、空气输送斜槽入水泥库。
技改后工艺流程图见图2,新增加的V型选粉机、高效涡流选粉机及其他配套设备见图3、图4。
图2 技术改造后粉磨系统工艺流程简图
图3 V型选粉机及其配套设备
图4 高效涡流选粉机及其配套设备
表3 打散机同V型选粉机选粉效率对照表(0.5mm筛筛余)
表4 技改前后成品水泥粒度分布对照表
表5 技改前后系统关键参数对比
4 技改后各关键指标数据分析
4.1 V型选粉机的相关数据分析
增设V型选粉机后,经V型选粉机分选的细料、粗料粒径分布情况分别见表1和表2,选粉机的选粉效率见表3。通过技改前后的数据对比可知,技改后入磨细料中0.5mm筛筛余由32.8%降到了12.4%,回稳流称重仓的物料中0.5mm以下的细粉由23.6%减少到8.2%。V型选粉机的选粉效率比打散机高33.6%,对粗粉和细粉的分离效果更好。
4.2 技改后成品水泥的粒度分布情况
通过表4可知,磨机系统技改后,成品水泥与技改前相比,3μm以下过粉磨细粉减少了3.2%,3~30μm的细粉含量增加了12.0%,有效减少了水泥过粉磨,减少了电耗,同时3~30μm细粉含量的增加使水泥性能得到更加充分的发挥。
4.3 技改前后其他参数对比情况
技改完成后,通过近两个月的调试运行,整个粉磨系统已经基本达到了设定的目标,相较技改前辊压机压力和电流都有显著增加,辊压机挤压效率提高,磨机产量由120t/h增加到了160t/h,提产33%,吨水泥电耗降低了5kWh,降至29kWh,本次改造取得了明显的增产降耗效果。技改前后系统关键参数对比见表5。
5 技改项目效益分析
在仅计算节约电费的情况下,按照年产90万吨水泥计算,每年可节省电量450×104kWh,按现行电价,年可节省电费300万元,本项目总投资960万元,三年多即可收回成本。■