浅谈汽车车身材料利用率提升方案应用
2020-03-11崔礼春杨谊丽
陈 馨,崔礼春,杨谊丽
(安徽江淮汽车集团股份有限公司 技术中心,安徽 合肥 230601)
目前汽车市场竞争越来越激烈,消费者对于汽车的要求也越来越高,尤其在家用乘用车方面,从近年来各大主机厂纷纷推出各自的高端车型也可见一斑。汽车市场竞争激烈,降低成本、绿色制造势在必行。对轿车来说,冲压件作为整车构成的重要部分,占整车成本的15%~20%、占整车重量的30%~50%,所以提高冲压件的材料利用率,降低材料消耗,对降低整车成本、实现绿色制造意义重大。
但根据行业现状,当白车身材料利用率达到55%以后,进一步提升的难度大幅增加。为此,各大主机厂也投入较大精力,从设计到制造进行全方位进行技术攻关,希望在保证整车产品性能的前提下通过提高材料利用率,来降低整车成本、提高产品竞争力,同时降低材料消耗、实现绿色制造。
常规来讲,提高冲压件材料利用率可以分为以下几种情况:造型优化、结构优化、材料优化、废料再利用、套件成型等,下面以实际车型为例,具体分析材料利用率提升方案。
1 造型优化来优化材料利用率
优化造型分块,如图1所示某车型行李箱盖外板:板件在冲压方向上,左右两侧落差大,影响材料利用率。方案是对行李箱盖外板进行拆件,玻璃下方拆成两段(图2),采用激光拼焊形式实现整体造型,材料利用率提升约0.2%。
图1 整体式行李箱盖外板
图2 行李箱盖上外板和下外板
2 结构优化来优化材料利用率
2.1 合理分件避免零件局部突出
某车型前地板两端局部突出,料片展开后局部突出部位影响材料利用率,按照图3所示对凸点进行分段,材料利用率提升4.8%。
图3 前地板
左右后窗框外板造型复杂,不仅不容易成型,工艺补充面也较多,修冲后废料占比大,严重影响材料利用率。通过图4所示分成两件之后,材料利用率大大提升,提升约18.5%。
2.2 减小零件深度
图4 后窗框外板
如图5所示后门内板深度超过170mm,导致成型困难,材料消耗利用率低。后门里板门锁区域拉延深度减少40mm,其板料步距可减少30mm。零件重量减少0.06kg,材料利用率提升0.68%。
图5 后门内板
3 工艺优化来优化材料利用率
3.1 开口零件结构成形工艺代替拉延工艺
在保证冲压件质量的前提下,采用工艺补充面较少,产生废料少的工艺,从而提升材料利用率。如图6所示后地板后横梁,成形和拉延同时可满足冲压件质量要求,采用成形工艺比拉延工艺材料利用率可提升8.5%。
图6 后地板后横梁
3.2 减小工艺补充
在做DL设计过程中,为了保证冲压件成型后质量要求,都会对模面进行多次优化,来使成品冲压件做到最优。优化模面,其实是优化工艺补充面,在保证成品冲压件质量的前提下,工艺补充面越小,产生废料越少材料利用率越高。
如图7后窗框内板,件本身有一定起伏,模面补充从R角、拉延筋宽度等方面从设计标准中间值调试设计最小临界值,材料利用率可提升2.4%。
图7 后窗框内板
3.3 提高材料利用率的工艺创新
如图8所示某车型的大天窗加强框,中间废料区域较大,如果采用方料直接进行下料生产,材料率较低;如果采用激光拼焊板,直接用4块方料进行拼接成中空的板材,废料相对减少,材料利用率大大提升,经计算本案例可提升16.2%。
图8 大天窗加强框
3.4 毛坯尺寸优化
冲压件到了工艺验证阶段,模具调试稳定后需要对毛坯尺寸进行优化。如图9所示为某车型侧围行李箱流水槽,工艺设计时料片尺寸1060mm×500mm,有回弹风险,为保证制件品质,此料片尺寸留有余量。工艺验证阶段,模具调试稳定后对料片进行优化,最后定版料片尺寸为1055mm×480mm,材料利用率从53.7%提升至56.2%,提升了2.5%。
图9 侧围行李箱流水槽
通过工艺优化来提高材料利用率的措施还有很多,如在材料利用率控制点处优化分模线、模具精剪代替常规精剪、优化排样等,均可一定程度上达到提升材料利用率的目的。
4 废料再利用来优化材料利用率
废料再利用即把本来冲压当做废料的部分,重新搜集起来,当做另外一个件的原材料进行生产,提升了整车开发材料利用率。
如图10某车型侧围外板,中间门洞位置废料区域较大,落料后可搜集重新利用,废料搜集尺寸如图11所示。经过与产品设计沟通,把料片尺寸与A区域和B区域相近C柱上内板连接板与加油口盖座板(图12)材质变更成与侧围外板一致,节约了原材料约1.3kg,提升了整车的材料利用率。
图10 侧围外板
图11 侧围外板门洞废料
图12 优化材料利用率
5 套件成型来优化材料利用率
套件成型即在大件的工艺补充部分嵌套小件,既节省了小件的原材料又节省了模具费用。以某车型的小天窗加强框为例,天窗加强框内部存在大片废料区,故天窗框内部嵌入4个天窗加强板,并将材质、料厚改为与天窗框一致,节约天窗加强板原材料重量0.712kg,减少天窗加强板成形模的开发成本。
基于成本及工艺最优化原则,将4个零件两两组合成形,一出二形式,组合方式见图13。两块坯料尺寸分别为:1690mm×1260mm,1220mm×700mm,坯料总质量约22.5kg,材料利用率为10.04 kg/22.5kg=44.6%。
图13 小天窗加强框
6 结论
(1)降低了整车开发成本。以某车型为例,整车材料利用率提升1个百分点,节约板料重量约为12.32kg,按照板料市场参考价6元/kg计算,白车身成本节约12.44kg×6元/kg=74.64元。
(2)造型阶段具体方案在尊重整车造型效果的基础上提出,可实施性较小,贡献度有限。
(3)产品设计、工艺设计阶段技术手段,可实施性相对较大,贡献度大。