状态监测技术诊断焦化富气压缩机不平衡故障
2020-03-05李大鹏高宏全
刘 源,李大鹏,高宏全
(1.克拉玛依市科比技术有限责任公司,新疆克拉玛依 834003;2.中石油克拉玛依石化有限责任公司,新疆克拉玛依 834003)
0 引言
中石油克拉玛依石化有限责任公司炼油第四联合车间富气压缩机K2201 是焦化化装置的关键设备,机组型号为2MCL458-9。2018年9月23日,大检修后第一次开机运行,现场反映机组运行工况良好,24日由于其他原因导致机组连锁停机,重新再开机后内部测点显示,压缩机振动量值有大幅增加,有一个测点振动位移超过报警值,经过频谱图分析,所有测点的主要振动频谱成分为1 倍频(压缩机的转速频率),轴心轨迹为椭圆形,外表较光滑,经过判断设备主要存在不平衡故障。
1 设备结构与测点分布
富气压缩机是汽轮机带动的9级压缩机,机组结构及测点布置见图1。
图1 压缩机结构与振动监测测点分布
内部测点,从汽轮机端观察:VIA2560 和VIA2561 为汽轮机自由端轴承处两测点;VIA2562 和VIA2563 为汽轮机联轴器端轴承处两测点;VIA2500 和VIA2501 为压缩机自由端轴承处两测点;VIA2502 和VIA2503 为压缩机联轴节端轴承处两测点(图1)。
2 振动分析过程
(1)DCS 显示旋转轴各测点振动量值见表1。其中,汽轮机和压缩机振动报警值分别是44m 和64m。
表1 各测点振动通频值(振动位移) m
表1 各测点振动通频值(振动位移) m
由表1 可知,9月24日由于意外停机重新开机后,各测点振动量值比23日有较大幅度增加,其中测点VIA2503 振动量值为72m,超过报警值(64m)。
(2)表1 中压缩机测点频率组成及各频率振动量值见表2。其中,1 倍工频(1)的频率为145 Hz。
表2 压缩机测点频率组成及各频率的振动量值 m
表2 压缩机测点频率组成及各频率的振动量值 m
由表2 可知,组成压缩机各测点的频率成分中,1 倍频(转速频率)占主要成份,其他频率振动量值较小。压缩机的轴心轨迹为椭圆形接近圆形,是不平衡的故障特点。
(3)机组外壳振动量值见表3。
表3 机组外壳振动量值 mm/s
图2 测点3H 检修前振动频谱图(2018年7月30日)
图3 测点3H 振动频谱图(2018年9月24日)
图4 测点3H 维修后振动频谱图(2018年9月28日)
机组外壳振动监测显示:9月24日监测,压缩机测点3H 频谱图显示1 倍频振动量值占测点振动量值的主要成分,且1 倍频振动量值比检修前有较大幅度增加,由0.45 mm/s 增加至0.85 mm/s(图2、图3)。
经过分析,初步判断压缩机存在转子不平衡故障,随后对压缩机进行拆检,发现压缩机叶片上粘附一块检修时用的大布。取掉大布后于28日重新开机,表1 中各测点振动位移有较大幅度下降,均小于报警值;表3 中外壳大部分测点振动量值也有所减小,压缩机测点3H 频谱图中1 倍频振动量值比24日有较大幅度下降,由0.85 mm/s 降至0.41 mm/s,恢复至检修前水平(图4)。所以,故障诊断准确。
目前各测点振动量值均在标准范围内,运行工况良好。
3 结束语
通过以上案例可知,通过不同的监测手段可对机组的运行状况进行更加全面的分析。在以上案例中,外壳的振动数据虽然较小、没有超过报警值,但内部测点的振动量值已超过报警值。内、外监测数据进行参照对比分析,才能使状态监测达到为设备安全运行起到保驾护航的作用。